提高风险意识,防控双氧水使用环节风险
提高风险意识,防控双氧水使用环节风险
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案例一:大连中石油国际储运有限公司“7•16”输油管道爆炸火灾事故(2010年)
这起事故直接原因是违规进行加剂(脱硫化氢剂:含85%双氧水)作业,在油轮暂停卸油作业的情况下,继续加入大量脱硫化氢剂,造成双氧水在加剂口附近输油管段内局部富集,高浓度的双氧水与原油及铁锈等杂质接触发生放热反应,致使管内温度和压力升高,形成“分解-管内温度、压力升高-分解加快-管内温度、压力快速升高”的连续循环,引起输油管道中双氧水发生爆炸,原油泄漏,引发火灾。间接原因是擅自将硫化氢脱除剂由有机胺类变更为双氧水,没有针对这一变更进行风险分析,未认识到双氧水遇铁离子能引起分解爆炸的风险。
案例二:广东某新材料科技有限公司“7•22”爆炸火灾事故(2021年)
这起事故的直接原因是首次试生产二叔丁基过氧化氢(DTBP)时,擅自改变投料顺序,降低反应温度,先在反应釜中加入过氧化氢,然后加入硫酸,最后加入叔丁醇(设计时投料顺序为:先在反应釜中加入叔丁醇,然后加入硫酸,最后加入过氧化氢生成二叔丁基过氧化氢),导致加入的叔丁醇不能及时反应,在反应釜累积,在严重超量的硫酸强大的催化作用下,加剧反应釜内的物料反应,引发爆炸。该公司于2019年在相同的反应工艺上发生过爆炸事故,直接原因是搪瓷反应釜搅拌桨上叶片与搅拌轴焊接处外衬搪瓷脱落,焊接处裸露的碳钢材料与硫酸反应生成铁离子,使双氧水迅速分解,产生大量氧气、水蒸气和热量,致反应釜爆炸。
案例三:临沂市某企业“12•29”双氧水桶爆炸事故(2013年)
这起事故的直接原因是违规使用盛装过盐酸的塑料桶盛装双氧水,桶内残存的铁离子及其他金属杂质引起双氧水急剧分解导致超压爆炸。间接原因是未按规定使用双氧水专用包装桶盛装双氧水,重复使用前未对双氧水包装桶进行安全检查,且违规使用盛装过盐酸的塑料桶盛装双氧水;员工对双氧水物理和化学性质不熟知,特别是对双氧水遇碱、金属离子会发生剧烈化学反应甚至爆炸等危险特性不了解。
案例四:连云港市某研磨材料有限公司“4•21”爆炸事故(2020年)
这起事故的直接原因是企业私自生产油漆调和物,存放易燃易爆的油漆与强氧化剂双氧水混存,发生火灾后,因双氧水分解产生大量氧气助燃,引发瞬间燃爆。间接原因是企业不了解双氧水强化剂与易燃易爆品混存的风险。
来源:中国化学品安全协会
编辑:安安
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