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电厂金属监督不力导致汽机疏水爆管停机案例

时间:2022-08-04 来源: 浏览:

电厂金属监督不力导致汽机疏水爆管停机案例

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正文:

电厂金属监督不力导致汽机疏水爆管停机案例

事故经过

某发电厂 #10 机组正常运行,机组运行参数为负荷293MW,主汽温度537.0℃,主汽压力16.01MPa,再热汽压力3.39MPa。
9时49分,运行值班人员突然听到机房内一声巨响,汽机房有大量蒸汽,主汽参数下降,润滑油温由39℃迅速升到46℃,派人就地检查发现,12米平台全是蒸汽和保温碎片,初步判断为机外汽水系统爆破,因漏气量太大当时无法准确确认漏气部位,值长令开高低压旁路,快速降压减负荷。
值长请示中调同意后,启电动给水泵,打跳A,B小机,破坏真空紧急停机。
事故后,就地检查,确认为#10机#1高压导管疏水管(工程设计为Ф48*3.5 12Cr1MoV)破裂,疏水管从高压导管疏水管座第一道焊口处断开,整个爆管管段全部崩裂飞出,断裂成为两部分。爆口沿管道轴向撕裂,爆口长130mm,宽约130mm。爆口没有减薄和蠕胀现象,爆口可见金属光泽。
事故爆破区域保温损坏严重,附近区域的设备胶球清洗控制柜、#1胶球泵、直流油泵控制柜、滤油机、交流油泵事故按钮、0M机房的窗户也造成不同程度的损坏,侥幸当时现场无人工作,未造成人员伤亡,否则后果不堪设想。
经换管处理于28日22:00报备用,29日13:49 #10机组并入系统。

原因分析

(一)事故发生后,对疏水管道爆破的原因进行了初步的分析,爆破的疏水管道其材质 12Cr1MoV ,管材规格为Ф 48*3.5mm ,符合工程设计的要求。高压导管疏水管的蒸汽参数:压力 16.7MPa ,温度 537. ℃。根据 SDGJ6-90 《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》计算,采用Ф 48 mm 12Cr1MoV 管,最小理论壁厚为 4.8mm (没有加腐蚀余量和制造偏差)。而原高压导汽管的疏水管使用的是Ф 48*3.5mm 12Cr1MoV 管,使用的管子厚度不能满足介质运行时的强度需要,是事故发生的主要和直接原因。
(二)在发生爆管的管段上共集中有 10 道焊口,焊口之间的距离最小为 60mm ,最大为 130mm ,焊口之间的距离不符合 DL5007-92 《火力发电厂焊接篇》中“两个对接焊口间不得小于管子直径,且不得小于 150mm ”的规定。而爆口两侧的焊缝之间的距离也只有 130mm ,同样不符合 DL5007-92 《火力发电厂焊接篇》中的有关规定。
(三)从爆口管段上的焊口来看,原始焊口存在明显的缺陷,焊口外观较差。同时按 DL5007-92 《火力发电厂焊接篇》的规定此类参数的管子应使用全氩弧焊接打底、电焊盖面的焊接工艺,但原焊口都采用的是全电焊焊接,焊接根部焊接质量不能保证。
(四)对上述的设计和安装原始缺陷厂内多次检修未检查发现、未及时处理,最终导致事故的发生,暴露出我厂在落实集团公司安全生产的工作要求和机外管、炉外管监督管理上存在的深层次问题也是导致事故发生的原因之一。

防范/整改措施

(一)提高对做好机炉外管监督管理工作的认识,高度重视机外管和炉外管的运行监督和管理,确保机炉外管的安全。
(二)认真执行电力工业锅炉压力容器安全监察规程、检验规程以及金属监督规程的工作规定,建立完善机、炉外管的技术台帐和档案,加强压力容器和承压部件的维护,对设备状态始终保持心中有数,对设备运行的状况做到可控和在控。
(三)对关键部位的机、炉外管道和运行环境恶劣的机、炉外管道进行一次普查,从设计、材质、安装、检修、运行等各方面进行全面检查和壁厚测量,找出存在的问题、隐患并及时处理。对 #10 机所有不符合强度要求的高压疏水管道进行更换。
(四)结合机组检修、停备机会,认真检查与主系统联接的疏放水系统管件,不满足主系统设计条件的疏放水系统要提高标准,提高材质,确保机组安全运行。

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