逻辑也有问题,电厂脱硫控制器卡件故障案例!!!
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法律顾问:张友全 律师
正文:
逻辑也有问题,电厂脱硫控制器卡件故障案例!!!
一、事件分析
机组编号#1停机时间1月30日 14:14
设备简况:
#1脱硫装置于1992年随主机同步建成投运,2012年9月由武汉凯迪进行增效扩容和取消旁路烟道改造。2017年11月进行超低排放改造,并于2018年1月29日随主机点火并网。
事前工况:
1月30日,1号机组正常运行,机组负荷230MW,浆液循环泵运行台数4台,脱硫系统入口二氧化硫6197mg/Nm3,烟囱入口二氧化硫20.7 mg/Nm3, 14时14分,脱硫值班员无设备启停等重大操作。
事件经过:
1月30日14:13:25, DCS上报“D1P1B3L4”卡件故障,脱硫值班员通知热工班刘刚到现场进行检查处理;
14:14:54 #1脱硫“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”两个信号由“1”变为“0”;
14:14:56 #1脱硫增压风机跳闸,#1机组MFT触发,机组跳闸。增压风机首出信号为“风机运行60S,原烟气挡板未开”,#1脱硫FGD跳闸首出信号为“#1增压风机未运行”;
14:20,就地检查原烟气挡板无异常,多次远方进行开闭试验,试验无异常。
14:25,检查#1机脱硫系统原烟气挡板就地执行器状况,无异常;
14:35,检查#1机脱硫系统原烟气挡板的位置开关及接线,无异常。
14:50,沿途检查“原烟气挡板开信号2”的 DCS101-2003电缆、“原烟气挡板开信号3”的DCS101-2059电缆及其套管,无异常;
15:00,检查CRL1/51机柜的D1P1B3L4、D1P1B3L6卡件,D1P1B3L4卡件的I灯常亮,该卡件故障;
15:05,对D1P1B3L4卡件进行更换,故障灯消失;
15:08,检查1号控制器B3分支底座,紧固螺丝有松动,立即对其紧固;
15:10,分别检测原烟气挡板开信号2”的 DCS101-2003电缆、“原烟气挡板开信号3”的DCS101-2059电缆绝缘值均正常;
15:30,恢复“原烟气挡板开信号2”的 DCS101-2003电缆、“原烟气挡板开信号3”的DCS101-2059电缆DCS测接线;
15: 35 ,重新启动1号增压风机,进行增压风机动叶开度动作试验;
17: 00 ,观察增压风机运行状态稳定,原烟气挡板无位移变化,开关位置信号稳定;
17: 35 ,机组并网。
检查情况:
1. 从DCS调阅1号脱硫原烟气挡板信号历史曲线,“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”在14:15:54同时丢失。
2.检查1号脱硫系统原烟气挡板执行机构,气缸无漏气,电磁阀完好;远方关闭开启动作顺畅无卡塞,就地操作箱无“远方/就地”切换的操作,无任何人员对#1机脱硫系统原烟气挡板进行就地操作。
3.将“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”两个信号的端子从DCS卡件测拆开,用摇表测量出其绝缘值如下:“原烟气挡板开信号2”正端对地绝缘465MΩ、负端对地绝缘378 MΩ,两线间绝缘276MΩ;“原烟气挡板开信号3”正端对地绝缘523MΩ、负端对地绝缘256 MΩ,两线间绝缘179MΩ。电缆无异常。
4.检查“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”位置开关,开关型号为:XS7C4A1DPG13,工作原理为电磁感应式,开关无锈蚀,触点完好。
5.检查1号增压风机控制逻辑,本次非停过程中“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”同时消失后,1号增压风机本体保护动作发出,1号增压风机跳闸,锅炉MFT动作,机组跳闸。
处理情况:
更换1号控制器D1P1B3L4故障卡件,恢复“原烟气挡板开信号2”的 DCS101-2003电缆、“原烟气挡板开信号3”的DCS101-2059电缆DCS测接线。同时对1号控制器B3分支底座进行了检查和紧固。
原因分析:
机组正常运行中,D1P1B3L4卡件出现故障报警。检查发现1号控制器B3分支底座松动,底座之间链接可能有虚接现象,引起该分支直供的直流电源瞬时波动,使得“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”的开关设备无工作电源,开关内部触点断开,DCS侧“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”一起丢失,2S后1号增压风机本体保护动作,1号增压风机停止运行,锅炉MFT动作,机组跳闸。
暴露问题:
1.隐患排查不到位,三个原烟气挡板开信号的IO通道设置不合理,“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”虽然分属不同卡件,但是位于同一分支,该分支的电源一旦故障就导致两个信号同时丢失。
2.热工班组对DCS设备管理不到位,在机组检修期间未对使用时间长的重要卡件进行通道测试,有问题的及时更换。
防范措施:
1.更换1号脱硫机组1号控制器故障卡件,紧固1号控制器B3分支底座。
2.检查1号和2号机组DCS系统其他卡件状态,对故障进行排查分类,制定专项检查及处理措施。
3.利用停机机会对三个原烟气挡板开信号的IO通道进行调整,实现三个原烟气挡板开信号的IO通道处于不同分支、不同卡件。
4.对1号脱硫系统增压风机本体保护逻辑修改为:在1号脱硫原烟气挡板开信号丢失且增压风机入口压力低于-1500Pa后才触发1号增压风机本体保护信号,并及时下装控制器;提高机组保护的可靠性。
附件1: 脱硫DCS画面报警窗口
附件2: “原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”开关图
附件3:1号增压风机逻辑图
附件4: 增压风机本体保护逻辑(展开状态)
附件5:DCS测点趋势图:
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给领导们的话: 运行人员的水平高低就体现在异常事故处理判断准确丶果断丶及时,正常调整时参数协调丶经济丶稳定,这些可不是什么培训丶管理丶监督出来的。 电厂煤电倒挂,亏损严重,机组检修,运行成本压缩严重,效益差人机因素叠加其中事故严重增加! 某些电厂 平时对运行不闻不问,一出事运行就是老背锅,这样的管理模式怎么让运行兄弟爱岗敬业? 一旦出事拘留的应该是领导! 不能出事都是安全员背锅,领导就是罚款!最多降职!当下某些电厂早就忘了企业该有的社会属性了 ! 都是“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。 电厂安全生产的顾虑,我包了!
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