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逻辑也有问题,电厂脱硫控制器卡件故障案例!!!

时间:2022-07-06 来源: 浏览:

逻辑也有问题,电厂脱硫控制器卡件故障案例!!!

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正文:

逻辑也有问题,电厂脱硫控制器卡件故障案例!!!

一、事件分析

机组编号#1停机时间1月30日 14:14

设备简况:

#1脱硫装置于1992年随主机同步建成投运,2012年9月由武汉凯迪进行增效扩容和取消旁路烟道改造。2017年11月进行超低排放改造,并于2018年1月29日随主机点火并网。

事前工况:

1月30日,1号机组正常运行,机组负荷230MW,浆液循环泵运行台数4台,脱硫系统入口二氧化硫6197mg/Nm3,烟囱入口二氧化硫20.7 mg/Nm3, 14时14分,脱硫值班员无设备启停等重大操作。

事件经过:

1月30日14:13:25, DCS上报“D1P1B3L4”卡件故障,脱硫值班员通知热工班刘刚到现场进行检查处理;

14:14:54  #1脱硫“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”两个信号由“1”变为“0”;

14:14:56 #1脱硫增压风机跳闸,#1机组MFT触发,机组跳闸。增压风机首出信号为“风机运行60S,原烟气挡板未开”,#1脱硫FGD跳闸首出信号为“#1增压风机未运行”;

14:20,就地检查原烟气挡板无异常,多次远方进行开闭试验,试验无异常。

14:25,检查#1机脱硫系统原烟气挡板就地执行器状况,无异常;

14:35,检查#1机脱硫系统原烟气挡板的位置开关及接线,无异常。

14:50,沿途检查“原烟气挡板开信号2”的 DCS101-2003电缆、“原烟气挡板开信号3”的DCS101-2059电缆及其套管,无异常;

15:00,检查CRL1/51机柜的D1P1B3L4、D1P1B3L6卡件,D1P1B3L4卡件的I灯常亮,该卡件故障;

15:05,对D1P1B3L4卡件进行更换,故障灯消失;

15:08,检查1号控制器B3分支底座,紧固螺丝有松动,立即对其紧固;

15:10,分别检测原烟气挡板开信号2”的 DCS101-2003电缆、“原烟气挡板开信号3”的DCS101-2059电缆绝缘值均正常;

15:30,恢复“原烟气挡板开信号2”的 DCS101-2003电缆、“原烟气挡板开信号3”的DCS101-2059电缆DCS测接线;

15: 35 ,重新启动1号增压风机,进行增压风机动叶开度动作试验;

17: 00 ,观察增压风机运行状态稳定,原烟气挡板无位移变化,开关位置信号稳定;

17: 35 ,机组并网。

检查情况:

1. 从DCS调阅1号脱硫原烟气挡板信号历史曲线,“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”在14:15:54同时丢失。

2.检查1号脱硫系统原烟气挡板执行机构,气缸无漏气,电磁阀完好;远方关闭开启动作顺畅无卡塞,就地操作箱无“远方/就地”切换的操作,无任何人员对#1机脱硫系统原烟气挡板进行就地操作。

3.将“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”两个信号的端子从DCS卡件测拆开,用摇表测量出其绝缘值如下:“原烟气挡板开信号2”正端对地绝缘465MΩ、负端对地绝缘378 MΩ,两线间绝缘276MΩ;“原烟气挡板开信号3”正端对地绝缘523MΩ、负端对地绝缘256 MΩ,两线间绝缘179MΩ。电缆无异常。

4.检查“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”位置开关,开关型号为:XS7C4A1DPG13,工作原理为电磁感应式,开关无锈蚀,触点完好。

5.检查1号增压风机控制逻辑,本次非停过程中“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”同时消失后,1号增压风机本体保护动作发出,1号增压风机跳闸,锅炉MFT动作,机组跳闸。

处理情况:

更换1号控制器D1P1B3L4故障卡件,恢复“原烟气挡板开信号2”的 DCS101-2003电缆、“原烟气挡板开信号3”的DCS101-2059电缆DCS测接线。同时对1号控制器B3分支底座进行了检查和紧固。

原因分析:

机组正常运行中,D1P1B3L4卡件出现故障报警。检查发现1号控制器B3分支底座松动,底座之间链接可能有虚接现象,引起该分支直供的直流电源瞬时波动,使得“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”的开关设备无工作电源,开关内部触点断开,DCS侧“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”一起丢失,2S后1号增压风机本体保护动作,1号增压风机停止运行,锅炉MFT动作,机组跳闸。

暴露问题:

1.隐患排查不到位,三个原烟气挡板开信号的IO通道设置不合理,“原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”虽然分属不同卡件,但是位于同一分支,该分支的电源一旦故障就导致两个信号同时丢失。

2.热工班组对DCS设备管理不到位,在机组检修期间未对使用时间长的重要卡件进行通道测试,有问题的及时更换。

防范措施:

1.更换1号脱硫机组1号控制器故障卡件,紧固1号控制器B3分支底座。

2.检查1号和2号机组DCS系统其他卡件状态,对故障进行排查分类,制定专项检查及处理措施。

3.利用停机机会对三个原烟气挡板开信号的IO通道进行调整,实现三个原烟气挡板开信号的IO通道处于不同分支、不同卡件。

4.对1号脱硫系统增压风机本体保护逻辑修改为:在1号脱硫原烟气挡板开信号丢失且增压风机入口压力低于-1500Pa后才触发1号增压风机本体保护信号,并及时下装控制器;提高机组保护的可靠性。

附件1: 脱硫DCS画面报警窗口

附件2: “原烟气挡板开信号2”、“原烟气挡板开信号3”开关图

附件3:1号增压风机逻辑图

附件4: 增压风机本体保护逻辑(展开状态)

附件5:DCS测点趋势图:

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