【新刊速览】李波:高氮不锈轴承钢组织表征与滚动接触疲劳失效机制
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高氮不锈轴承钢组织表征与滚动接触疲劳失效机制
李波
1
,史智越
2,3
,徐海峰
3
,胡忠会
1
,贾忠宁
1
,俞峰
3
,
王存宇
3
,曹文全
3
(1.中国航空工业集团有限公司第一飞机设计研究院, 陕西西安 710089;2.中北大学材料科学与工程学院, 山西太原 030051; 3.钢铁研究总院有限公司特殊钢研究院, 北京 100081)
摘 要
高氮不锈轴承钢作为第三代轴承钢材料,被广泛应用于航天飞机燃料泵轴承、飞机发动机主轴轴承等领域,现已经成为航空航天关键基础材料。而国内关于高氮不锈轴承钢滚动接触疲劳性能研究几乎空白,因此对加压电渣冶炼工艺制备的高氮不锈轴承钢采用不同回火温度热处理,进行力学性能测试、微观结构表征和滚动接触疲劳性能测试。结果表明,试验钢 1 030 ℃ 淬火 +180 ℃ 回火热处理工艺抗拉强度为 1 899.7 MPa 、硬度为 60.7HRC , 500 ℃ 回火后硬度与 180 ℃ 相当,抗拉强度提升至 2 213.5 MPa ;通过对 500 ℃ 高温回火试样基体表征,发现基体内纳米级 Cr - N 第二相析出是二次硬化现象产生的主要原因。 180 ℃ 回火试样滚动接触疲劳寿命 L 10 为 1.67×10 7 , 500 ℃ 回火试样 L 10 为 2.85×10 7 ,提高了 70% ;通过对 2 组试样疲劳剥落坑深入表征,发现 180 ℃ 回火试样次表层沿晶断裂是引起滚动接触疲劳失效的主要原因;结合基体残余应力测量结果分析, 500 ℃ 高温回火残余拉应力为 41 MPa ,低于 180 ℃ 回火的 101 MPa 。高温回火基体内析出的纳米级 Cr - N 第二相可以降低位错的运动能力,同时减弱了基体内部应力集中,使得滚道次表层沿晶断裂倾向减小,滚动接触疲劳寿命显著提高。对高氮不锈轴承钢不同回火工艺微观组织结构、滚动接触疲劳性能、裂纹萌生机制进行了深入研究分析,为高氮不锈轴承钢热处理工艺制定、抗疲劳机制研究以及材料研发应用提供试验与理论基础。
关 键 词
高氮不锈轴承钢; 微观结构; 滚动接触疲劳; 疲劳剥落; 疲劳裂纹萌生
引 言
精 选 图 表
结 论
END
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