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关于电厂机组轴承振动大事故分析

时间:2022-11-05 来源: 浏览:

关于电厂机组轴承振动大事故分析

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法律顾问:张友全 律师

正文:

关于电厂机组轴承振动大事故分析

一.机组情况

汽轮机型式:亚临界四缸四排汽凝汽式汽轮机

汽轮机型号: N600-16.7/537/537

制造厂家:上海汽轮机有限公司

铭牌出力: 600MW

额定转速: 3000r/min (从汽轮机端向发电机端看为顺时针旋转)

额定参数:汽机高压主汽阀前压力 16.7MPa ,温度 537

中压联合汽门前压力    3.194MPa ,温度 537

背压    5.4kPa    冷却水温(设计水温): 21.5

二.事故前工况

#X 机组负荷 XXX  MW ,机组各项参数正常。

三.事故发生、扩大和处理情况

(一)事故发生过程: 10 25 日夜,# 2 汽轮机负荷由 500MW 降至 450MW, 2 凝汽器背压值由 0.9KPa 降至 0.53KPa ,# 1 凝汽器背压值由 1.0KPa 降至 0.66 kpa

(二)事故检查过程:此过程后 10 分钟后,先是# 7 轴瓦处轴振开始增大,后来低压缸 #6 、# 8 瓦及发电机# 9 、# 10 瓦的轴振都开始增大

(三)事故处理过程:# 7 125µm 报警时,开始进行升负荷;至 15 0µm 时停一台真空泵,后来# 7 瓦轴振最大升至 203µm 时开始回头。负荷恢复至 500MW , 2 凝汽器背压值 升为 0.9KPa ,# 1 凝汽器背压值升为 1.0KPa ,各瓦轴振逐渐恢复正常。

四.事故发生原因分析

(一)事故根本原因:从振动增大的过程分析,从# 7 轴瓦轴振开始增大到波峰,时间约 20 多分钟,从波峰再降至正常,也是一个缓慢的过程,这一点排除了油膜振荡的原因。振动的原因很可能是因为# 2 汽轮机运行的背压值过低,造成低压缸的受力很大;因为低压缸的刚度较差,引起变形加大,轴承座标高也发生了变化;当降负荷至 450MW 后,真空进一步增大,低压缸的受力进一步增大,变形也进一步增大,最终变形最大的 #2 低压缸# 7 轴瓦附近的通流部分动静(汽封)先出现轻微碰磨,造成了该处轴振的缓慢增大。随着低压缸变形的进一步加大,碰磨加剧,轴振进一步增大,同时也带动了相邻# 6 #8 、# 9 、# 10 轴瓦的轴振的同步增大。

(二)事故直接原因:当后来升负荷,停一台真空泵后,真空降低,低压缸的受力减小,变形也随之减小,碰磨逐渐消失,轴振逐渐恢复正常值。

.防止事故重复发生的对策、防范 / 整改措施

(一)经与汽轮机厂家联系,从经济性考虑,低背压极限值的推荐值为不低于 4kPa ,从安全性考虑对低背压无要求。目前,通过调整循环水,背压控制在 4—6kPa 运行。

(二)应严格遵循设计参数,制造厂的参数要与现场实际运行经验相结合。

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