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660MW超临界机组锅炉 A 空预器故障引发“总风量低”保护动作跳机事故分析

时间:2023-08-04 来源: 浏览:

660MW超临界机组锅炉 A 空预器故障引发“总风量低”保护动作跳机事故分析

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正文:

660 MW超临界机组锅炉 A 空预器故障引发“总风量低”保护动作跳机事故分析

1.设备概况

某电厂#9 锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司设计制造的 DG2150/25.4-Ⅱ6 型超临界、一次中间再热、直流炉。汽轮机为哈尔滨汽轮机有限责任公司制造的型号为 CLNZK660-24.2/566/566 超临界、一次中间再热、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽轮机。发电机为哈尔滨电机有限责任公司制造的 QFSN-660-2 型三相交流隐极式同步发电机。

2.事件经过

24 日 13 时 02 分,#9 机组负荷 454MW,给水流量 1513 t/h,主汽压力 19.5MPa,总煤量 237 t/h,总风量 1815t/h, 锅炉六大风机、六台磨煤机、两台空气预热器及两台给水泵正常运行,送风机、引风机及一次风机动叶调整全部在自动模式。

13 时 03 分 03 秒,运行中的#9 炉 A 空气预热器主电机突然跳闸(电流由 10.8A 突升至 31.3A,“堵转保护”动作跳 闸,电机额定电流为 31A),辅电机联锁启动后随即跳闸(电流突升至 31.2A,“堵转保护”动作跳闸),延时 15 秒后, 保 护动作联锁跳 A 一次风机、A 送风机、A 引风机。13 时 03 分 54 秒,触发一次风机 RB 动作,联跳 B、D、F 磨煤机。13 时 05 分 20 秒,RB 动作结束,负荷由 454MW 降到 349MW,总风量由 1795t/h 降到 818t/h,总煤量 237 t/h 降到 117t/h。

13 时 07 分 38 秒,炉膛负压大幅摆动,由-1220Pa 升至 780Pa,炉膛总风量由 842 t/h 降至 594t/h(低于炉膛风量低保 护动作值 600t/h),总风量小于 25%信号发,锅炉 MFT 保护动作,汽轮机跳闸,发电机解列。

1 月 25 日 10 时 30 分,#9 炉空气预热器抢修工作结束;20 时 38 分#9 发-变组与系统并列。故障停运 31 小时,累 计损失电量 1228 万千瓦时。

3.空气预热器故障检查及处理情况

3.1 故障检查情况:

检修人员进入 A 预热器内部进行检查,发现空气预热器内部热端蒸汽吹灰器枪管距前端 1.7 米处迎风面呈开放型爆口, 爆口长 400mm,吹灰器枪管在此处断裂。从固定架脱落掉在转子蓄热元件仓格上。由于空预器转子逆时针方向旋转,将吹 灰器枪管的一头带到右侧烟侧与二次风侧扇形板处,导致空预器动静部位卡死。相邻的吹灰器高压水冲洗枪管 1.7 米处同样 出现风刷减薄爆口,爆口长 200mm,未断开。

3.2 故障处理情况:

检修人员将断裂并卡死在 A 空气预热器动静部位的吹灰枪管取出后,手动盘车检查转子转动灵活,之后将损坏并断开 的蒸汽吹灰枪管更换为不锈钢材质枪管,并将原高压水冲洗枪管割除,对吹灰器枪管托架进行检查并焊接牢固。与此同时, 对 B 空气预热器热端蒸汽吹灰枪管也更换为不锈钢枪管,将高压水冲洗枪管割除,上部加装防磨护瓦并检查加固托架完好。

4.原因分析

1)空气预热器跳闸原因分析

#9 机组 C 级检修期间,空预器吹灰器检修项目安排、检查方法和检查标准、作业指导书执行、三级验收手续等检修管 理方面存在漏洞,相关技术人员没能及时发现吹灰器枪管减薄的设备隐患,迎风面长期风刷,最终导致了吹灰器枪管管壁爆 破断开,掉落的枪管将空预器动静部位卡死。

2)炉膛总风量低触发锅炉MFT 保护动作原因分析 一次风机 RB 动作后,由于运行的 B 一次风机电流超过额定值,运行人员手动将 B 一次风机动叶指令从 100%下调到81%控制电流不超额定值,但热控逻辑在一次风机 RB 动作 3 分钟后又自动将 B 一次风机动叶指令调低 20%,导致 B 一次风机动叶开度指令自动调整为 61%,一次风风量由 299t/h 降至 236t/h,一次风量下降了 63t/h;从 B 送风机动叶跳手动到炉膛负压变为正压(由-1220Pa 升至 780Pa),持续有 3 分钟的时间,运行人员没能及时发现,没有将 B 送风机动叶恢复为自动方式或直接对 B 送风机动叶进行手动调整,没有进行人工干预,最终因炉膛正压通风受阻(B 送风机动叶在手动状态),导致二次风量由 634t/h 降至 365t/h,二次风风量大幅下降了 269t/h。

由于一次风量降低、二次风量大幅下降,导致炉膛总风量由 842 t/h 降至 594t/h,总风量低保护动作,触发锅炉 MFT跳闸。因此,大同公司#9 机组 RB 逻辑设置不合理,运行人员事故处理不及时,是本次事件的直接原因。

5.暴露问题

1)检修标准项目从项目制定、作业指导书编制及执行、质量验收程序等检修管理方面,存在管理漏洞。

2)对吹灰器长期委托承包商的检修维护工作,从项目制定到检修质量监督验收的全过程,管理不到位。

3)对主要辅机热控逻辑日常分析研究不深入、隐患排查不到位,兄弟电厂事件教训吸取不深。

4)运行人员事故处理时监视不到位,不能对不正常工况及时判断并做出正确调整。

6.对策措施

1)在编制机组检修防磨防爆检查项目时,必须要将吹灰器枪管、托架检查,作为一项技术监督或反措项目,进行重点 安排,同时在停炉检修期间要加强对该项目实际执行情况的检查验证,发现隐患及时安排消除。

2)利用停炉检修机会,将#1-#10炉原材质为 15CrMoG 的空预器蒸汽吹灰枪管全部更换为不锈钢材质枪管,迎风面加装防磨护瓦。

3)将#2、#3、#7、#8 炉长期不用的空预器高压水冲洗枪管割除,消除遗留隐患。

4)调研同类型电厂逻辑保护设置情况,召开专题会,讨论空预器、一次风机、送风机、引风机 RB 动作逻辑设置的合理性,进一步完善 RB 逻辑设置。

5)加强运行人员技术培训、反事故演练,从每一个环节入手,逐步提升运行人员事故处理水平。

7.现场图片

图 1:空预器吹灰器枪管管壁爆破形貌

图 2:空预器热段径向密封变形形貌

图 3:卡在空预器动静部位的吹灰器掉落枪管

图 4:引风机趋势图

图 5:一次风机趋势图

图 6:送风机趋势图

图 7:风量趋势图

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