欠合理冲击碾压造成软弱地基段高填失稳探讨及处治(假日专题)
欠合理冲击碾压造成软弱地基段高填失稳探讨及处治(假日专题)
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博士,教高,注册岩土工程师,中国岩石力学与工程学会滑坡与工程边坡分会理事,中国土木工程学会非饱和土与特殊土专业委员会常务委员和交通岩土工程专业委员会委员,国际工程地质协会会员,中国国家公路建设项目评标专家,四川省交通运输专业人才教育专家
但需要说明的是,冲击碾压或普夯补强工艺的应用,没有特殊情况要求,一般应在满足规范或设计要求正常填筑的基础上的应用,而不是降低正常填筑参数后,将希望寄托于冲击碾压或普夯补强的工艺。尤其是 如果 冲击碾压或普夯补 强工艺使用不当,将 可能造成 严重的后患。
某高填路堤最大填高约22m,采用1:1.5~1:2的稳定坡率填筑。填方体下伏厚约最大厚度约8m的软塑~可塑状软弱地基,原设计采用间距1.8m、直径Φ0.5m的素砼桩进行处治,桩顶设置厚约0.5m的碎石垫层与二层土工相格栅。 路堤在 素砼桩 施工 完毕 一个 月后进行了 正常的取芯 、 低应变和原位静载 检 测 ,合格后 进行上部路堤的填筑。
在路堤填筑至路面约6m,即填筑边坡高度为16m时,在距路肩约6m的填筑标高平台部位出现了长约百米的贯通状裂缝,坡脚出现了鼓胀隆起,路堤出现了失稳变形迹象。
病害发生后,相关单位对变形路堤进行了挖除,在对原素砼桩进行检测时发现,填方区无论是否在滑坡影响范围内,均在 桩顶以下约1.5~3m的范围内 发生了大面积断桩,这与工程填筑前桩身检测结论出现了巨大差异。
根据事后调查,发现工程施工时采用了冲击碾压进行路堤补强,但由于起始标高位于桩顶1~2m的范围内,强大的冲击碾压造成了补强震动影响范围内的桩身开裂严重。且由于冲击碾压保护层过薄,震动造成影响范围内的下伏软弱地基发生触变效应而强度大幅降低。加之工期较紧,在一个月的时间内即达到了约16m高的填筑,使下伏复合地基不能承受上部荷载的重量而导致发生了路堤滑坡。
图4 路堤滑坡工程地质断面图
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