案例1 一起10000m3/h空分装置主冷爆炸事故的分析
案例1 一起10000m3/h空分装置主冷爆炸事故的分析
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深冷空分,制氮制氧,空分运营,设备维护保养,技术交流,液氮液氧液氩及特气销售 ,人员招聘等
【案例 1 】一起 10000m 3 /h 空分装置主冷爆炸事故的分析
1 )事故经过
1996 年 7 月 18 日,哈尔滨气化厂空分分厂当班人员听到一声闷响,接着
主冷凝器(以下简称 “ 主冷 ” )液位全无、下塔液位上升,氧、氮不合格, 现场有少量珠光砂从冷箱里泄了出来。断定为主冷爆炸。后经主冷生产厂 家切开主冷发现上塔塔板全部变形,主冷四个单元中有一个单元局部烧 熔,爆炸切口有碳黑,另一个单元发生轻微爆炸,下塔有一块塔板变形。
2 )有关情况分析
该套空分设备 1993 年投入生产,产量和纯度都达到要求。该套设备是
采用全低压板式换热器净化流程。爆炸前工艺指标未发现异常,主冷液位 控制在 2500 ~ 2900mm ,主冷处于全浸液操作,当时气相色谱分析仪带病运 行,每周分析 1 次。造气、净化、甲醇三个分厂距离空分较近,化验分析碳 氢化合物超标 3 倍多,有乙炔出现。
3 )事故原因分析
( 1 )空气污染
空分生产装置与造气、甲醇、净化分厂较近,这三个分厂不正常排放
对空分生产造成了威胁。主冷液氧中碳氢化合物超标时有发生。在爆炸前 几天风向和气压都对空分生产不利,造成原料空气碳氢化合物含量上升。
( 2 )碳氢化合物在主冷中积累
碳氢化合物经过液空吸附器和液氧吸附器吸附后,部分被排除,另一
部分在液氧中积聚,使其在液氧中浓度升高。乙炔在液氧中局部浓缩,吸 附器倒换周期长,液氧泵时开时停,导致碳氢化合物不能被及时排出,又 未采取大量排液手段,导致碳氢化合物超标。
( 3 )操作不当
在吸附器操作过程中,不按规程精心操作导致硅胶破碎,致使硅胶粉末 进入主冷。液氧中硅胶颗粒随液体运动产生静电,是乙炔起爆的点火源。
( 4 )防范措施
1 )空分设备吸风口应该远离碳氢化合物杂质散发源,加强对原料空气
在线监测。
2 )防止固体物料进入分馏塔,加强操作管理,缩短吸附器倒换周期,
按规范要求排放液氧。
3 )空分装置运行一定周期,应停车全面加温,彻底清除碳氢化合物和
油脂。
4 )对设备进行及时维护修理,防止带故障运行。
5 )加强气体分析管理,严格控制原料空气中碳氢化合物含量,不得
超标
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