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空预器联轴器弹性块磨损!某电厂 4 号机组异常停运分析报告

时间:2023-06-24 来源: 浏览:

空预器联轴器弹性块磨损!某电厂 4 号机组异常停运分析报告

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正文:

空预器联轴器弹性块磨损!某电厂 4 号机组异常停运分析报告

一、事件分析

 

(一)设备简况:

号机组锅炉采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主开发设计、制造的超临界直流锅炉。锅炉为一次中间再热、变压运行、单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、∏型、露天布臵,锅炉型号 HG-1100/25.4-YM1  。锅炉配  2  台哈尔滨锅炉厂生产的 29.5-VI(T)-2500-QMR 型三分仓容克式空气预热器,回转空预器是由传热元件、转子密封、传动装臵、转子推力轴承、转子导向轴承等部件,以及消防、火灾监控、蒸汽吹灰系统、清洗系统等组成。机组于

2012  12   26  日投产。

 

(二)事前工况:

 12  日,  15  分,号机组  AGC  方式,负荷 207MW  稳定运行, A B 制粉系统运行,锅炉总煤量 87.8t/h, 总风量 769.5t/h ,给水流量 600.6t/h A/B  空预器运行正常,出口排烟温度分别为 112 ℃、 115 ℃。

 

(三)事件经过:

04:19:30 ,机组负荷 210MW, 炉膛负压 -55Pa 4A  空预器排烟温度 122 /106.3 /115.4 ℃,主值监盘发现 4A  空预器发空预器转子停转不一致报警,立即汇报二期值长,同时派巡检到就地检查空预器运行情况。

04:20:26 DCS  4A  空预器测量停转报警,巡检在 4A  空预器支撑轴承处检查后回复就地空预器停转, 4A 空预器主电机联轴器脱开,空预器主电机转动但减速机实际未转。

04:21:30 4A 空预器排烟温度开始快速上涨至 134 ℃(最高点),炉膛负压 +12Pa ,主值负责监控风烟系统,同时安排副值沈某监控汽水,副值徐某监控制粉系统。

04:23:42 ,主值切 A 送风机手动控制 , 切引风机  A 手动控制,手动调整送风机动叶从 26% 增大至  39% 引风机动叶从 32% 增大至  46% ,此时负压 -392Pa

04:24:36 ,二期值长下令切就地停止 4A  空预器主电机,辅电机联启低速运行,电机电流 44A 04 24:41  自动切高速运行,电机电流 22A ,巡检在空预器支持轴承处目测空预器仍然未转。 A 侧空预器排烟温度 191 ℃,侧空预器排烟温度 123 ℃(最高点)

04:24:55 ,主值继续开大 4B  引风机动叶至 53% ,关小  4A  引风机动叶挡板至 25% ,炉膛负压 -550Pa

04:25:36 DCS  联锁保护停止 4A  空预器辅电机运行, 4A 空预器主、辅电机全停,单侧空预器跳闸触发 RB  动作,联锁跳闸 4B  磨煤机,一次风机,自动投入层等离子和  E  层油枪。主值立即安排副值检查汽机相关参数,调整辅汽压力,凝结水压力,安排副值监视锅炉相关画面,检查等离子,油枪投入正常,减少给煤量至 52t/h 。此时  4A 空预器排烟温度 205 ℃(最高点),机组负荷自动减至 156MW ,炉膛负压 -580Pa

04:27:27  主值投入引风机自动调节, A 引风机动叶开度 26% 、电流  151A 引风机动叶开度 56% 、电流  259A ,炉膛负压 -202Pa

04:28:27 A 引风机动叶开度 29% 、电流  155A 引风机动叶挡板开度 61% 284A

04:28:30 A 引风机发失速报警。

04:30:12 ,主值切引风机手动调节,调整引风机动叶开度 37% 引风机动叶开度 47%

04:30:45 A 引风机失速报警消失。

04:32:28 ,机组负荷 164MW RB  结束,炉膛负压 -1441Pa 引风机失速报警再次发出,手动关小引风机动叶至 38% 、电流  177A ,关小  B  引风机动叶挡板至 40% 、电流  244A

04:33:25 4A 引风机失速报警消失,负压下降至 -524Pa A B 引风机动叶分别为 38.8% 41.3% ,电流分别为 149.5A 207.7A;A B 送风机电流动叶分别为 26.7% 23.4% ,电流分别为 26A 23.7A

04:33:48 ,炉膛负压 -1558Pa ,主值手动关小 4A  送风机动叶至 9% 、电流 25.3A ,关小  4B  送风机动叶至 7% 、电流 23.9A

04:35:08 ,炉膛负压下降至 -2344Pa ,左侧炉膛负压测点 -2558Pa ,右侧炉膛负压测点 -2580Pa ,低于保护动作值 -2500Pa ,左侧炉膛压力低低、左侧炉膛压力低低、右侧炉膛压力低低动作,触发炉膛压力低低保护动作,锅炉 MFT ,汽轮机跳闸、发电机联跳动作正常。

04:36:00 ,二期值长下令按停机处理,保证机组安全停运,同时汇报一期值长通知相关人员到场。

 

(四)原因分析:

1 、锅炉  MFT  原因运行人员在空预器发生停转和跳闸的异常处理过程中,为控制排烟温度快速上升,切手动调整引风机出力,两台引风机出力偏差大造成引风机失速;在处理引风机失速时,炉膛负压低,未及时关小引风机动叶开度,同时大幅减少送风机出力,加剧了造成炉膛负压降低,最终达到炉膛压力低低保护动作值 -2500Pa ,锅炉  MFT 。(见附件  2

2 、空预器跳闸触发原因

4A  空预器主电机输入轴端盖部位下垫片工艺质量标准不高 , 安装不到位,致使电机固定支架下部张口,联轴器弹性块磨损,造成金属部位硬接触磨损,爪齿断裂脱开造成空预器停转。辅电机联启后延迟 60S 未及时检测到转动信号,且“空预器入口烟温与出口二次风温差高于 100 ℃信号”,触发空预器电机断轴保护停止辅电机,主电机已切就地联启失败,两台电机停运触发 4A  空预器跳闸信号。(见附件 3

 

(五)暴露问题:

1.  运行人员技能不足,锅炉平衡通风原理理解不透,操作不当;在炉膛负压低情况下未能及时降低引风机出力控制炉膛负压,反而通过降低送风机出力控制炉膛负压,进一步加剧了炉膛负压工况恶化。

2. 运行人员协调配合欠缺,事故处理时未能相互监护提醒。副值发现负压变大和风机失速时,只作口头提醒,未实际翻看风烟系统画面,制止主值误操作。

3.  值长异常事故处理组织不力,在异常处理过程中未能把控关键风险点,未正确担起监护和指挥职责。

4.  空预器减速机外送检修质量不良,检修工艺标准不高,对轮不对中,造成空预器联轴器弹性块磨损,电机脱开。

5.  空预器断轴保护逻辑参数设臵不合理,延时 60S  跳运行电机未充分考虑空预器热态启动时电机堵转时间。

6.  缺陷管理不到位。对空预器联轴器弹性块磨损原因分析不到位,风险分析和预控措施不到位,运行未做好事故预想和事故演练,检修未及时消除设备缺陷。

 

(六)防范措施:

1. 加强运行人员技能培训。通过专业知识培训和仿真机事故演练,切实提升运行人员异常事故处理能力和团队协作能力。

2. 提升设备外送检修质量管控能力。通知空预器减速机厂家立即到厂全面分析评估和排查检修质量,彻底处理遗留问题,彻底消缺安全隐患。

3. 优化完善空预器断轴保护逻辑。空预器启动时收集热态启动停转报警消失时间,根据设备运行情况和电机堵转修改延迟时间。

4. 持续强化设备缺陷管理。积极做好缺陷消除工作,针对不能及时消除的缺陷做好风险分析和预控措施,将机组防非停措施落到实处。

 

二、防范措施落实表

1 、加强运行人员技能培训。通过专业知识培训和仿真机事故演练,切实提升运行人员

异常事故处理能力和团队协作能力。

2 、提升设备外送检修质量管控能力。通知空预器减速机厂家立即到厂全面分析评估和

排查检修质量,彻底处理遗留问题,彻底消缺安全隐患。

3 、优化完善空预器断轴保护逻辑。空预器启动时收集热态启动停转报警消失时间,根

据设备运行情况和电机堵转修改延迟时间。

4 、持续强化设备缺陷管理。积极做好缺陷消除工作,针对不能及时消除的缺陷做好风

险分析和预控措施,将机组防非停措施落到实处。

 

附件  1  锅炉跳闸前后 SOE  记录

附件  2  炉膛负压调整曲线

附件  3 4A  空预器联轴器靠背轮不对中

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