关于某电厂#2机组EHC油压低机组跳闸案例
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法律顾问:张友全 律师
正文:
关于某电厂#2机组EHC油压低机组跳闸案例
设备概况
#2号机组为法国ALSTOM公司设计生产,型号为T2.A.650.30.4.46,亚临界、一次中间再热、单轴四缸、四排汽、冲动、双背压冷凝式。原EHC油系统全部由ALSTOM公司提供,2007年1月由新华公司对原有EHC油系统进行改造,供油油压由12.1MPa提升为 14.5MPa,设计加工新的油动机、操纵座和液压伺服机构,EHC油管路进行了重新配置和安装,油箱为集装式,容积为800L。
事件经过
20##年4月9日,#2机组正常运行,机组负荷410MW,EHC油泵B运行,A泵备用。14时39分24秒,EHC油箱油位低信号触发软报警;15时00分01秒,EHC油位低低触发硬报警;15时24分43秒,EHC油压低保护动作,机组跳闸。就地检查发现3号中压调门EHC油回油管漏油,17时20分,进一步检查确认3号中压调门EHC油回油管至回油总管大小头处出现环向裂口。
原因分析
1.直接原因:3号中压调门EHC油回油管至回油总管大小头处裂缝漏油,引起主机EHC油位低,最终导致油压低,汽轮机跳闸保护动作。
2.间接原因:3号中压调门回油管至回油总管的大小头变径处因车削时未圆滑过渡,致使局部有应力集中,存在制造缺陷。3号中压调门EHC回油管(φ19×2.5mm)固定螺丝松动,管道约束力降低,引起管道振动加大,大小头变径处疲劳损伤,引起断裂。
暴漏问题
1.设备管理不到位,EHC回油管大小头存在制造缺陷没有及时发现,回油管固定螺丝松动检查处理不到位。
2.运行人员对EHC油箱低报警发现处理不及时。
3.对兄弟单位发生的油系统事故教训学习不够,吸取教训不深刻。
防范措施
落实集团公司《关于进一步加强汽轮机油系统管理的通知》要求,强化对汽轮机油系统尤其是EHC油系统的监视和现场巡查,在机组检修期间对EHC油系统大小头及固定螺丝等进行检查和处理。
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【给领导们的话】 运行人员的水平高低就体现在异常事故处理判断准确丶果断丶及时,正常调整时参数协调丶经济丶稳定,这些可不是什么培训丶管理丶监督出来的。 电厂煤电倒挂,亏损严重,机组检修,运行成本压缩严重,效益差人机因素叠加其中事故严重增加! 某些电厂 平时对运行不闻不问,一出事运行就是老背锅,这样的管理模式怎么让运行兄弟爱岗敬业? 一旦出事拘留的应该是领导! 不能出事都是安全员背锅,领导就是罚款!最多降职!当下某些电厂早就忘了企业该有的社会属性了 ! 都是“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。 电厂安全生产的顾虑,我包了!
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