思考!电厂汽轮机断油烧瓦典型案例
思考!电厂汽轮机断油烧瓦典型案例
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通过各类电厂事故还原经过、剖析原因、明确责任追究。直击人心、发人深省。电力安全生产不是口号!思考和总结:如何避免锅炉MFT,如何安排好运行方式,重大操作时如何在组织措施和技术措施上做好准备,如何避免误操作,如何避免事故扩大等等。
100-1=0!
法律顾问:张友全 律师
正文:
思考!电厂汽轮机断油烧瓦典型案例
2022年 8月31日,某电厂3号机组停机过程中,因人员操作不当、交直流油泵联锁保护存在设计缺陷、2台交流油泵电源挂在同一保安段、保安段电源切换时间过长等原因,造成 发电机组断油烧瓦事故。 各 电 力企 业应认真吸取教训,对照《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等规范条文规定,从系统逻辑、联锁保护、保安电源、系统设备可靠性以及运行操作程序等方面深入 开 展 防止发电机组断油烧瓦事故专项隐患排查治理 , 切实避免同类事件发生。
某 电厂 3 号机组是一台 300MW 机组, 2003-04-24 ,该机组发生了一次断油烧瓦事故。事故的过程反映出许多运行和维护方面的问题,值得我们思考。
1 、 3 号机组断油烧瓦事故经过
04月24日 04 : 00 : 00 , 3 号机组带 174MW 负荷运行,当时由于 B 汽动给水泵因故障正在检修, A 汽动给水泵投手动运行, C 泵 ( 电泵 ) 投自动运行。
04 : 00 : 06 , C 电动给水泵发出工作油温高一值报警信号;
04 : 00 : 41 ,电动给水泵又发出工作油温高二值的报警信号,电动给水泵跳闸,锅炉水位迅速下降, RB 动作,自动切除上两层火嘴,投第 4 层油枪,运行人员抢合电泵,但没有成功,将 A 小机出力调至最大,负荷降至 160 MW 左右;
04 : 01 : 46 ,锅炉水位下降至 -301mm ,( 接近保护动作值了吧 )运行人员手动调整增加 A 汽动给水泵的转速,锅炉水位缓慢上升到一 165mm ;
04 : 04 : 09 ,电动给水泵突然启动,锅炉水位迅速上升( 这是个什么情况,是自动启动吗? );
04 : 04 : 55 ,锅炉水位上升到 259mm ,运行人员紧急手动打 跳电动给水泵,但已来不及控制水位;
04 : 05 : 06 ,由于锅炉水位高达 279mm ,锅炉保护 MFT 动作,锅炉停炉,联跳汽轮机;
04 : 05 : 15 ,运行人员手动启动主机交流油泵 (不是跳闸后自动联锁启动吗?) ;
04 : 05 : 27 ,逆功率使发电机开关跳开,厂用电自动联动不成功,厂用电失去;
04 : 05 : 29 ,主机交流油泵跳闸( 直流事故油泵有联锁启动吗? );
04 : 05 : 37 ,运行人员手动倒厂用电成功,厂用电恢复;
04 : 05 : 43 ,柴油发电机联动保安 Ⅲ A1 成功;
04 : 05 : 53 ,柴油发电机联动保安 Ⅲ A2 成功;
04 : 06 : 03 ,运行人员再次手动试启动主机交流油泵成功;
04 : 06 : 08 ,手动试启动直流油泵( 联锁没投还是坏了? );
04 : 06 : 19 ,手动停止主机直流油泵 ( 没将直流油泵设置到联锁位 ) ;(第一波失误出现)
04 : 08 : 48 ,柴油发电机联动保安 Ⅲ B 成功;
04 : 08 : 49 ,主机交流油泵再次跳闸,直流油泵没有联动( 是否发现并手动启动);
04 : 14 : 34 ,主机润滑油中断,转速下降到 0 ,盘车卡死,主机大瓦烧损。
2 、 事故原因分析
(1)、 由于反冲洗措施未落实,使电动给水泵的工作冷油器堵塞,造成工作油温升高致使电动给水泵跳闸。
(2)、 运行人员在电动给水泵跳闸后,迅速调整 A 汽动给水泵,锅炉水位上升过程中电动给水泵又自启动, (电泵自启动原因是什么?) 又由于从 6 kV 开关到热工 CCS 的电动给水泵跳闸信号中断,在电泵跳闸后 CCS 还保持电动给水泵运行信号,在锅炉水位低情况下, CCS 自动调整电动给水泵转速,使电动给水泵转速加至最大,锅炉水位迅速上升,运行人员手动打跳电动给水泵为时已晚,造成锅炉水位高, MFT 动作而停炉停机。
(3)、 机组跳闸后,运行人员手动启动了主机交流油泵。但在发电机开关跳开后,厂用电自动联动不成功,厂用电失去,使交流油泵跳闸。在柴油发电机供保安段电源联动成功后,运行人员再次启动了交流油泵,并手动启动了直流油泵, 11s 后又停掉直流油泵,停止时没有将直流油泵放在自动联锁位 ,使热工连锁失去作用;另外交、直流油泵之间的油压低,电气硬联锁由于电缆未接好回路不通也没有起作用 (定期试验工作执行不到位) ;还有一个热工油压低强制交、直流油泵启动的联锁因组态时信号点填写位置不正确也失去作用 (设备隐患长期未发现) ,使得在后来交流油泵跳闸时直流油泵无法联动,造成汽轮机断油烧瓦。
3 、 几个值得思考的问题
(1)、 在保护正确动作时,应相信机组设置的保护功能。对于 300MW 机组,一般都设计并配有 RB 即辅机故障减负荷功能,它是针对机组主要辅机故障采取的控制措施,当主要辅机 ( 如给水泵,送、引风机 ) 发生故障,机组不能带额定负荷时,快速降低机组负荷以维持机组正常运行的措施。这次事故开始时是由于工作油温高引起电动给水泵跳闸后, RB 已经正确动作,负荷降到了 160MW 以下,并自动切除了上两层火嘴,投上了第 4 层油枪,汽包水位也从最低的 -300mitt 回升到 —165mm ,而且这时电网也没有过高的负荷要求, 如果按照 RB 的控制指令先让机组维持 50 %的额定负荷运行,同时检查处理电动给水泵的故障,待处理好后再启动电泵增加负荷,机组是不会出现什么问题的。
(2)、 故障设备不应盲目强行投入运行。电动给水泵在跳闸前发出过两次工作油温高的报警信号,表明电泵是因为工作油温高跳闸的,在工作油温高的问题没有处理和正常前电泵还处于故障状态, 对故障状态下的设备进行强行启动是不合适的;另外,电泵未按照正常的启动程序强行启动,以致造成转速过高引起水位的大幅波动。 (这么说有可能是强起设备导致电泵后来自动启动的)
(3)、 运行操作必须遵守操作规程。交、直流油泵的联动是保护汽轮机正常润滑、防止断油烧瓦的重要手段之一,停下直流油泵时按规程要求应将直流油泵置于自动联锁的位置,以便在交流油泵停运且油压低于定值时能自动联动直流油泵。机组跳闸后,运行人员在试启动直流油泵后,停下直流油泵时没有按规程将直流油泵放在联动位置上,以致交流油泵跳闸时不能联动直流油泵。
(4)、 保护手段应随时保证完好可靠。应该说,为了防止机组断油烧瓦,这台机组设置了较为完善可靠的保护手段。首先有热工低油压联锁保护,只要在交流油泵运行时,直流油泵置于联锁位,在交流油泵跳闸、油压低时会自动联锁启动直流油泵;第二是交、直流油泵的电气硬联锁,是通过电气硬接线实现交、直流油泵间的低油压联动;第三是热工低油压强制联锁,这是采用 DCS 分散控制系统的一个特有保护功能,它是在系统组态时就将交、直流油泵设置为不论交流油泵是否在运行,只要在油压低到一定值时就自动启动直流油泵。这 3 项保护如果都完好,应该完全可以避免断油烧瓦的事故发生。遗憾的是,由于运行人员未将直流油泵置于联锁位、电气硬联锁由于电缆未接好回路不通和热工油压低强制交、直流油泵启动的联锁因组态时信号点填写位置不正确,使得这 3 个保护全部失去作用,从而导致断油烧瓦事故。 (验收呢,试验呢,隐患排查呢)
(5)、 在这次事故过程中还暴露出厂用电切换、保安段的负荷分配等问题,进一步说明加强设备的维护管理、保持设备的健康水平是机组安全可靠运行的重要保证。
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