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三通接头老化泄露差点致非计划停车,这个板子拍谁?

时间:2023-09-22 来源: 浏览:

三通接头老化泄露差点致非计划停车,这个板子拍谁?

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收录于合集 #《仪表问答360》 56个

内容来源:《仪表问答 案例汇编》第一章第五节硫黄装置比值仪趋势不稳定导致工艺波动 49页(书籍详情见文末)

基本情况

1.装置及单元简介

某公司5万吨/年硫黄回收联合装置,2016年6月开工建设,2017年10月26日工程完成并投运。硫黄回收装置主要原料为酸性气, 主要产品为液硫。

2.回路及仪表简介

硫比值分析仪(位号AT10201,型号TLG-837 )是紫外分光光谱仪,它利用被测量介质对紫外光的吸收,与被测量介质浓度成线性关系实现定量测量。

在硫黄回收装置中,部分H 2 S先和空气反应生成SO 2 ,然后剩下的 H 2 S 和生成的 SO 2 在催化剂的帮助下反应实现硫回收。 为使硫回收过程达到最佳的回收效果,需要通过控制空气进气量使 H 2 SSO 2 的摩尔比为2:1; 为此需要在尾气出口配置一套硫黄比值仪,以测量 H 2 SSO 2 浓度,并计算两者的比值( H 2 S / SO 2 ),将信号传递给DCS,由DCS控制空气进气阀(阀芯为球阀),实现反馈控制; 减小硫排放量、提高硫回收率、优化控制,降低能耗。 硫比值回路图如图1所示。

图1: 硫比值回路图

故障描述及处理过程

1.故障前工艺情况

故障发生前,生产装置运行正常,工艺参数没有异常及波动;仪表维护人员最后一次巡检仪表各数值指示正常。

2.故障现象及描述

硫黄比值仪投用后发现硫化氢与二氧化硫测量趋势表现为正比例(与下面描述比值增大、减小不是同一个意思,此处是说趋势表现为正比例,硫化氢测量数值变大,二氧化硫测量数值也变大;正常硫化氢与二氧化硫数值为反比例关系,硫化氢测量数值变大,二氧化硫测量数值减小)现象,偶尔出现测量数值跳零(图2)。

图2: 硫黄比值仪数值突然变零时趋势

3.故障影响范围

酸气、风气配比不当,影响硫黄回收率。 克劳斯反应过程中 H 2 SSO 2 的分子比为2:1,当原始的 H 2 SSO 2 的分子比不等于2:1时,随着反应的进行, H 2 SSO 2 的比值随之增大或减小,随着偏离程度的增大硫转化率明显下降。为了提高装置硫转化率,在操作过程中必须控制反应炉的空气量合适以确保尾气中 H 2 SSO 2 的分子之比达到2:1。另外,由于生产线氧管线压力波动大,造成风气配比波动大,进而影响炉膛温度,可能造成非计划停车。

4.仪表及系统处理过程

注意:进入硫黄装置,除个人劳保用品穿戴齐全外,还需佩戴四合一报警器(硫化氢,一氧化炭,氧气和可燃性气体),按要求佩戴防毒口罩,做好个人安全防护。

(1)发现问题: 硫黄比值仪投用后发现硫化氢与二氧化硫测量趋势出现正比例现象,偶尔出现测量数值跳零。

(2)检查原因及处理方案:

①清理发射端、接收端镜片,发现接收端镜片被遮挡光束无法正常穿过(图3),随后将镜片进行清理(图4)。
图3-4: 被污染准直器图、清理后准直器

②检查取样探头的高压蒸汽、冷指蒸汽(专业名词)、反吹风、抽吸气运行情况。

③检查预处理箱内的各阀门、流量计是否工作正常,气动三通阀有内漏现象(阀位在关闭状态时仍有介质流过,气动三通阀拆分见图5),经过拆检后发现阀芯经过长时间的高压力、高流速表面出现腐蚀(图6)。

图5-6: 三通阀拆分图、受腐蚀阀芯图

④更换气动三通阀整体后硫化氢与二氧化硫测量趋势恢复正常(图7)。

图7: 硫黄比值仪正常运行状态

故障原因分析

1.故障前仪表可靠性评价:

仪表风管三通(三通接头)长时间经受高压,高流速气体冲蚀, 可能会存在一定内漏风险,需定期按计划更换 。巡检人员在巡检过程中未仔细观察气路压力指示,对压力下降数值不敏感,导致未能及时发现内漏的三通,未能及时更换以避免问题的出现,由于巡检人员对小问题的忽视,降低了仪表系统的可靠性。

2.失效分析:

(1)直接原因: 三通接头处受高压气体(高压蒸汽,此处压力达3Mpa,目前使用的气动三通阀只适用于常压条件,下次报备需报高压阀门)冲击损坏,导致气路发生泄漏是本次事故的直接原因(图8)。

图8: 损坏的三通

注:A,I为控制气动阀动作的驱动器接口;B为连接机柜下方的高压蒸汽总管;E,G为仪表风或氮气总管;H为连接标气;C,D,F连接实物探头,C为低压蒸汽入口,F为高压蒸汽入口,D为仪表风或氮气总管出口。

(2)间接原因: 高压气体冲击三通接头,导致三通接头损坏;三通接头质地不均匀导致一侧易损,最终导致三通接头损坏,所以引发此次故障;三通接头在与气路管连接时存在偏移(观测阀芯受损部位可发现为单侧长期受冲蚀),未能使气路管与三通接头以一条直线接入,因此在高压、高速气体流过时,受阻不同,长时间冲击一侧就会导致三通接头损坏,从而引发此次故障。

(3)管理原因: 在日常工作中未指定专门的负责人员对该表检查维护,未生成台账每天填写设备检查记录,未设立考核制度,从而导致巡检人员在巡检过程中走马观花,久而久之,引发此次故障。巡检人员在日常巡检过程中未能发现此问题,以及发现问题未能及时排除可能存在的危险因素,也是导致此次故障的管理原因。

3.故障性质

阀芯经过长时间的高压力、高流速冲蚀表面出现腐蚀,导致测量趋势出现正比例现象,偶尔出现测量数值跳零故障;属器件年久老化故障类型;巡检人员未能及时发现三通接头老化泄露现象

防范措施及建议

1.经验教训

(1)巡检人员加强巡检,每天在巡检过程中携带泡沫水,对可能存在泄露的转接处进行试漏,发现有轻微泄露,先紧固,再进行试漏,若还未解决,更换备用件。

(2)每周定期对发射端跟接收端探头进行反吹或清洁工作,做好仪表维护,防止有大块污物出现,从而影响仪表测量。

(3)预处理箱内目前使用的三通阀,四通阀适用条件为常温常压,而高压蒸汽与低压蒸汽为采样探头正常工作必备条件(防止硫结晶污染准直器末端玻璃柱),在高温高压工作条件下,需换耐高温高压材质备件,增加使用寿命。

2.持续改进

(1)重要仪表专人管理,对班组人员进行仪表专业知识培训,让每个人了解该仪表工作原理,能够独立处理事故。

(2)改造完善气路回路测量管路的保温,避免样气在镜片处凝固。

知识拓展

1.TLG-837硫黄比值仪特点

采用硫黄比值仪最新的、第三代技术:原位测量探头(图9)+全谱分析(图10)单元,采用原位测量探头(简称探头)进行原位取样,将全谱分析单元(图11)安装在管道旁,两者采用软连接(光纤、电缆),在结构形式上类似PH计;探头内置冷手指,可以确保单质硫在采样管和冷手指上液化,并在重力作用下流回工艺管道,避免污染气体室的透镜及堵塞气体室;探头高温蒸气伴热,确保没有固态硫析出;蒸气反吹时,可有效清洗采样管壁的残余硫。

图9-11 :原位测量探头结构图、全谱分析图、系统全谱分析单元结构图

2.TLG-837硫黄比值仪优势(如图12)

具有第二代所有优点,同时: 采样全谱分析技术可有效避免COS(羰基硫)、CS 2 、SV(二芐胺基苯磺酸钠)对 H 2 SSO 2 测量的干扰; 特殊设计的探头无需捕雾器,不易堵塞,响应时间也进一步缩短; 仪表安装管道旁边,采用软连接,安装、操作、维护方便。

图12 :TLG-837产品优势

系统外观及构成、原位防雾化取样探头以及取样流程如图13-15。

图13-15 :系统外观及构成图、原位防雾化取样探头图、取样流程图

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