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作
者:
吴军贵,王彩虹,周夏汀
第一作者单位:杭州市燃气集团有限公司
摘自《煤气与热力》2022年7月刊
吴军贵,王彩虹,周夏汀,
等
.
利用储罐压力给LNG槽车增压的BOG卸车工艺
[J].
煤气与热力,
2022,42(7)
:B06-B10.
随着国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》,各地
LNG
接收站开始大量开工建设,截至
2021
年
5
月,中国已建成运行
22
座
LNG
接收站(含转运站、储备库),总接收能力
9 230
×
10
4
t/a
。
LNG
接收站增多,
LNG
槽车运输市场也随之变大,
LNG
作为管输天然气的重要补充,对于天然气管网未覆盖区域,通过
槽车
运输将
LNG
供给工厂、民用或调峰用户,非常便捷。
LNG
槽车传统卸车工艺耗时过长,是制约
LNG
气源站运行效率的关键因素。本文结合实际工程项目,提出一种利用
LNG
真空罐压力给
LNG
槽车增压的
BOG
卸车工艺(以下简称
BOG
卸车工艺)。该工艺流程简单,可大幅缩短卸车时间,提高
LNG
气源站运行能力,同时节省卸车橇的占地面积,解决
LNG
应急气源站卸车能力与外输能力不匹配的问题。
LNG
槽车传统
卸车
工艺流程见图
1
(图
1~3
中蓝色流程线为
LNG
管路,红色流程线为天然气管路)。将卸车台卸车增压器的增压软管接到槽车增压口,槽车
LNG
经卸车增压器气化为低温天然气(在本文中,气化得到的低温天然气也称为
BOG
),通过
BOG
管路返回至槽车储罐气相空间,逐步增大槽车储罐与接收
LNG
储罐
(真空罐或常压罐)之间的压差。开启出液阀和进液总阀可将
LNG
从槽车储罐压送至接收
LNG
储罐。传统卸车工艺流程简单、无能耗,但卸车耗时长、设施占地面积大。
为了维持
LNG
槽车向常压罐的卸车过程稳定,增压气必须满足以下要求:压力足以维持槽车储罐和常压罐之间的压差;增压气不会额外造成
LNG
蒸发,其温度维持饱和温度;增压气不能是加臭之后的天然气。真空罐内
BOG
能满足以上条件。
以某市西部
LNG
应急气源站(下称西部站)为例,
BOG
卸车工艺流程见图
2
。西部站共设
4
个卸车台(图中只显示
2
个)。卸车台增压阀、出液阀对应槽车储罐的
BOG
增压入口和
LNG
出口,开启增压阀利用
LNG
真空罐
BOG
压力对槽车储罐增压,当真空罐和槽车储罐均压后,通过开启出液阀、常压罐进液总阀,即可对
LNG
常压罐进液。
计算开始时,设定真空罐与槽车已完成均压。将卸液时间分为若干个时间间隔Δ
t
,进行叠加计算。
不考虑槽车储罐
BOG
与
LNG
的传热、
LNG
管道
LNG
与环境的传热。不考虑
LNG
的蒸发。
LNG
槽车储罐容积为
50 m
3
,槽车储罐内直径
3.5 m
,卸液开始时刻
LNG
体积为
45 m
3
。环境压力取
0.101 MPa
。真空罐设有压力调节装置,在卸液阶段能够始终保持
BOG
绝对压力稳定在
0.345 MPa
。常压罐也设有压力调节装置,绝对压力稳定在
0.116 MPa
。槽车
LNG
温度为
-150
℃。卸液过程中,槽车储罐压力、槽车液位均随时间发生变化。
通过对西部站工艺流程的分析,制定了
BOG
卸车工艺操作规程。通过实践统计,
BOG
卸车工艺增压操作
5 min
即可实现真空罐和槽车的均压。传统卸车台一般都未设置压力远传系统,而
BOG
卸车工艺可以通过真空罐压力实时掌握卸车时槽车压力,有利于卸车作业的远程安全管控。传统卸车工艺与
BOG
卸车工艺比较如下。
a.BOG
卸车工艺拆装软管
4
根,比传统卸车工艺少
2
根,缩短了软管拆装时间,同时减少了泄漏风险点,且可远程监控槽车压力。
b.
传统卸车工艺由于收尾阶段增压困难,易造成槽车
LNG
剩余量较多,并且需要频繁操作增压阀门。
BOG
卸车工艺压力稳定,可避免此类问题。
从
2019
年
5
月开始推行
BOG
卸车工艺以来,统计分析卸车数据,按照满负荷卸车进行比较。两种卸车工艺卸车用时对比见图
4
。可以看出,传统卸车工艺(
3
辆车同时卸车)、
BOG
卸车工艺(
4
辆车同时卸车)最长卸车用时分别为
294.6
、
150.0 min
,最短卸车用时分别为
144.6
、
100.0 min
。
BOG
卸车工艺
5 min
即可完成槽车储罐均压,且不受环境温度影响,均压过程中压力稳定,增压阀门无须频繁操作,可缩短均压时间约
25 min
。传统卸车工艺(
3
辆车同时卸车)均压、卸液、收尾
3
个阶段总计平均用时即卸车用时
199.8 min
,
BOG
卸车工艺(
4
辆车同时卸车)平均用时
135.9
min
。由此得出,传统卸车工艺,单车卸车用时为
66.6 min
,
BOG
卸车工艺,单车卸车用时为
34
min
。
影响卸车效率的因素主要有卸车用时、卸车压差、卸净率等。卸车压差直接影响卸车速度,压差越大,卸车用时越短。
卸净率类似于管输气的输售率,由于槽车储罐出液口径一般为
DN 50 mm
,出液口离槽车储罐底部有一定高差,卸车结束后槽车储罐内留有余液,以保证槽车储罐空罐时不易回温。当卸车快结束时如果出液阀仍保持原开度,会造成出液口出现漩涡,压低实际液面,造成真空罐的
BOG
直接进入常压罐,使卸净率偏高。
通过实践,当槽车储罐液位计显示低于
200 mm
时,逐渐关小出液阀至
1/4
开度,当液位计显示低于
100 mm
时,出液阀关至
1/12
开度,直至槽车储罐液位计显示为
0
,关闭增压阀。根据接收储罐压力情况,对槽车储罐均压,直至槽车储罐压力降至与接收储罐压力平衡,关闭出液阀,吹扫卸车软管,结束卸车。
LNG
槽车
卸车
过程中,拆装软管不仅耗时,且要进行吹扫、查漏等。
BOG
卸车工艺拆装软管数量少,降低了燃气泄漏概率。
BOG
卸车工艺将
BOG
压力稳定控制在合适值,减少压力波动,降低燃气泄漏的风险。现场和中控室操作人员可实时掌握现场卸车压力,提高了操作的可靠性和安全性。
传统卸车工艺产生
BOG
量多,压力波动较大,最多只能
3
辆槽车同时卸车。
BOG
卸车工艺可以从
3
辆增加到
4
辆,由于操作简单方便,卸车台无需增加操作人员,节约操作人工费用约
10
×
10
4
元
/a
。
BOG
卸车工艺在拆卸软管和增压时间上都体现出优势,同时增加了卸车的连续性,单车卸车用时从传统卸车工艺的
66.6 min
降至
BOG
卸车工艺的
34 min
,卸车效率提高了
48.9%
。
槽车卸车电力消耗主要是
BOG
压缩机能耗。
在
BOG
卸车收尾阶段,
BOG
进入常压罐后,经过压缩机加压输送出站。传统卸车工艺(
3
辆车同时卸车)收尾阶段,
BOG
压缩机需运行
1.5 h
。
BOG
卸车工艺(
4
辆车同时卸车)收尾阶段,
BOG
压缩机需运行
1.0 h
。西部站满负荷卸车时压缩机功率为
430 kW
,按照每年卸
500
车计算,电费按
1.2
元
/
(
kW
·
h
)计,可节约电费
64 500
元
/a
。
在卸车现场,操作工不用频繁操作卸车橇增压阀和出液阀,减轻操作工的劳动强度。
①
BOG
卸车工艺单车卸车用时大幅缩短,卸车效率提高了
48.9%
。
②
BOG
卸车工艺受环境温度影响小,可省略卸车增压器。
③
BOG
卸车工艺槽车储罐压力控制更稳定,员工操作简单,卸车风险低。
④按每年卸
500
车计算,应用
BOG
卸车工艺,每年节约操作人工费用约
10
×
10
4
元
/a
,节约电费
64 500
元
/a
。
⑤
BOG
卸车工艺节省卸车时间,提升
LNG
厂站运行效率,减少卸车橇占地面积,降低投资。
[
1
]段常贵
.
燃气输配[
M
]
. 5
版
.
北京:中国建筑工业出版社,
2015
:
92-93.
[
2
]顾安忠,鲁雪生,汪荣顺,等.
液化天然气技术[
M
]
.
北京:机械工业出版社,
2003
:
252-253.
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