首页 > 行业资讯 > 某电厂高加事故疏水调门后焊口泄漏非停事件分析

某电厂高加事故疏水调门后焊口泄漏非停事件分析

时间:2023-06-08 来源: 浏览:

某电厂高加事故疏水调门后焊口泄漏非停事件分析

36万电力鹰关注☞ 鹰眼研究
鹰眼研究

dianliyanjiu

专注于电厂安全生产事件大数据案例分析和预防,提前预警减少安全隐患,支持经营决策,全面管控分析,管理无死角,减少电厂安全事故,为你提供精准的电厂智慧安全解决方案。推动中国电力行业转型升级,降本增效!让更多电力鹰有时间追求幸福的生活。

收录于合集

要加工资: 先加关注 ,关注 下方 电力安全生产 教育的公众号 ↓ 在 右上角 关注 为电力安全操碎了心的电力鹰。

电厂安全生产,重在预防!我们从真实事故中汲取教训,深入剖析原因,为您提供最有效的预防措施。我们为您提供电厂全方位的安全生产智能化建设方案,包括:重大危险源检测与评估、监控、安全生产检查评价、咨询标准化建设、安全生产宣传教育、现场隐患发现与报告等。我们帮助您预防锅炉MFT、误操作、事故扩大等风险,让您的电厂安全生产更智能、更安全!

一次疏忽行为, 可能酿成弥天大祸!!!

100-1=0!

法律顾问:张友全 律师

正文:

某电厂高加事故疏水调门后焊口泄漏非停事件分析

事件经过

2019 年2月21日,3号机组负荷420MW,高加系统正常投入,疏水逐级自流。

2 月21日05:07,运行人员监盘发现3号高加正常疏水调门开度由74%升高到100%,总疏水量约280吨/小时(较对应负荷高加疏水量高约130吨/小时),1、2号高加正常疏水调门开度无变化,判断3号机组3号高加泄漏。3号高加调门开度与疏水流量曲线如下:

注:红色线为3号高加正常疏水调门开度,蓝色线为高加疏水流量。

12:35 ,准备隔离高加进行查漏工作。操作前1号高加水位-27mm,正常疏水调门开度37%,事故疏水调门开度0%。

12:42:10 ,关1号高加抽汽电动门至70%。

12:42:26 ,开1号高加事故疏水调整门前电动门。

12:42:40 ,1号高加水位由-27mm开始下降。

12:42:43 ,1号高加事故疏水调整门反馈至106%,指令为0%(操作员站未给开度指令)。

12:42:43 ,监盘发现主机真空由-99kPa开始快速下降。

12:43:22 , DCS软光子报大机真空低-89kPa,备用1号、3号真空泵联启,手动启动2号真空泵(正常真空喷射器运行,真空泵备用状态)。

12:44:44 ,关1号高加事故疏水调整门前电动门(12:45:15关到位),真空仍持续下降,快速降低机组负荷,并派人就地检查。

12:45:20 ,真空下降到-79.7 kPa,汽轮机跳闸,跳闸首出为“机组真空低”,MFT联锁动作正常。逆功率保护动作联跳发电机,按正常停机执行。

就地检查发现1号高加事故疏水调整门与手动门之间管道焊口处整体断裂,大量水汽喷出,立即隔绝调门后手动门。

12:56:21 ,调门后手动门关闭后启动真空泵,重新建立真空。

13:04:05 ,启B磨等离子点火成功。

13:47:27 ,汽轮机冲车至3000rpm,具备并网条件。

17:37:26 ,经中调同意后发电机重新并网。

二、原因分析

(一)现场情况

1. 系统简介

3 号机组于2001年12月18日投产,截至到2019年02月21日累计运行时间约12.5万小时。高加疏水系统正常疏水采取逐级自流形式,由1号高加经2号高加进入3号高加后至除氧器。每级高加均设置事故疏水,并单独进入凝汽器。

2. 设备参数

1 号高加事故疏水调整门为KENT进口阀门,规格:门体接口直径Ф158mm,调整门后大小头与调整门连接部位尺寸为Ф138mm,壁厚11mm,门后手动门为PN10MPa,DN250mm手动闸阀。为了治理阀门内漏,于2014年1月在6.9米立管处加装了电动闸阀(Z941Y-100 DN250mm),至故障点约30米。

  断裂部位图片如下:

(二)直接原因

1. 从断口情况看,由于门体内径(158mm)与大小头内径(138mm)尺寸不一致,采取插接焊接形式,焊口根部未熔合,焊接质量存在严重缺陷。

2. 焊口为基建期间焊接(天津电建),由于焊口质量有重大缺陷,根部整圈未熔,存在裂纹源,在运行期间不断扩展,疏水调门打开,产生水击,导致断裂。

(三)间接原因

1. 1 号高加电动门与调整门距离较远,阀门打开后,系统冲击力大,管道系统的薄弱点发生断裂。

2. 3 号高加泄漏频繁,隔离次数多,造成焊口疲劳,强度下降,也是管道发生断裂的原因之一。在3号机组大修中,对3号高加进行更换。

3. 管道振动造成1号高加事故疏水调门定位器反馈杆断裂,阀门全开,是造成焊口断裂的间接原因。

 注:红色线为凝汽器真空,蓝色线为1号高加事故疏水调门开度。

三、暴露问题

1 、隐患排查不到位,历经多次大小修,管道异形连接焊口问题未能及时排查到位。

2 、金属监督不到位,金属检测方法不全,虽做了着色探伤,但未发现缺陷,应探索其它检测方式。

3 、技改方案论证不严谨,未能考虑加装电动阀门与调门距离远造成管道冲击问题。

4 、焊接工作过程管理不到位,未能及时发现焊接结构缺陷。

四、防范措施

1 、将调整门前手动门更换为电动门,缩短疏水系统的管道距离,减少阀门操作时对系统的冲击。

2 、利用机组检修机会,对高加疏水阀门存在的同类焊口进行割口检查。

3 、借助科研院、设备厂家、设计院技术力量,加强技改方案论证工作。

4 、对高加疏水系统支吊架及焊口进行检查,及时发现处理存在的缺陷。

5 、加强金属监督工作,全过程监督焊接质量。

6 、加固事故疏水调门定位器、反馈杆,防止误动。

7 、对4号机组相同设备进行检查。

五、责任考核

按照相关制度进行考核(略)。

来源:电力安全生产

        【解决方案推荐】 【闹铃响了】开炮,在线快速清除电厂烟道积灰!!! | 【彻底治理】电厂顽疾:渣库、灰库扬尘独家综合治理 | 【最新版】电厂运行人员反事故真正的秘籍! | 【电厂必备】电厂锅炉炉膛检修电动升降平台 | 典型事故案例课件定制服务 | 电厂安全生产的顾虑,我包了!

如果你曾经经历过电力安全生产事故,拥有高度的安全意识,并且有着丰富的相关工作经验,那么加入我们吧!我们是一群志同道合的专家,分享着深入剖析事故案例的见解。
加微信:dianliying002,免费获取2115个电厂安全生产事故分析报告(2022年版)。让我们一起关注电力安全生产,避免事故造成不良影响,保障职业生涯。如果你在电力方面有任何困扰,欢迎加我微信联系,我将真诚分享我多年的电力工作经验。让我们一起探讨,提高安全生产水平。

推荐你阅读:

  • 太可怕了!流化床锅炉爆管实拍视频

  • 【内幕消息】太可怕!某电厂供热蒸汽管道爆炸现场曝光

  • 发生爆炸的南非梅杜匹燃煤电站,为何如此引人关注?
  • 【独家辣评】一次消缺作业,要了6条命!除尘设备为何坍塌?
  • 重磅!!!湖南株洲电厂“9·22”除尘器垮塌事故调查报告
  • 6死!安徽定远热电厂脱硫闪爆事故调查报告
  • 6条命!上海外高桥发电“2·15”除尘器坍塌事故调查报告
  • 神操作!主机润滑油滤网切三次跳三次,值长下令打闸停机检查
  • 某电厂汽轮机末二级叶片断裂机组打闸停机事故分析报告
  • 近几年电厂最触目惊心的汽轮机“飞车”案例汇编!!!
  • 关于贵州某电厂飞车事故的思考|事后诸葛亮,事前猪一样
  • 深挖!11月19日河北某电厂汽轮机着火事件原因
  • 又一脱硫塔发生火灾!!!
  • 大事故!曝光,带压堵漏致2死1伤!云南某发电厂“9·14”人身伤亡事故调查报告
  • 史上最严重的电厂冷渣机爆炸案例调查报告
  • 广东某厂汽轮机飞车爆炸案例分析报告
  • 发电厂6秒惊魂视频~完整事故报告找到了,火爆朋友圈!
  • 【带压堵漏】1死1伤!自备电厂管道撕裂伤害死亡事故案例
  • 带压堵漏-折射出的管理思路
  • 脱硫提效抄作业!火电厂脱硫吸收塔管式除雾器坍塌分析
  • 12人受伤!瞎胡闹!某热电厂输煤煤尘爆炸事故调查报告

【扎心了】 一群精通电力安全生产的专业人士!来自电力系统各领域的专家,拥有非凡的安全生产工作经验,对事故案例具有独到的见解。他们从多维度剖析问题,思维敏捷,语言生动!带您深入了解事故的关键因素!【 来自电力鹰辣评组】 我们的电力百科全书 | 发电厂6秒惊魂视频~ | 电厂最触目惊心的汽轮机“飞车”案例汇编!!! | 脱硫塔闪爆 | 华塑热电厂“4·7”脱硫闪爆 | 主蒸汽温度测点管座断裂飞脱 | 电力百科全书,多少钱都买不到! | 给水泵着火 | 磨煤机气动闸板门缸内余气 | 电厂飞车事故的思考|事后诸葛亮,事前猪一样

电力鹰提示:电力技术监督不牢,地动山摇,永无宁日!

【给领导们的话】 运行人员的水平高低就体现在异常事故处理判断准确丶果断丶及时,正常调整时参数协调丶经济丶稳定,这些可不是什么培训丶管理丶监督出来的。 电厂煤电倒挂,亏损严重,机组检修,运行成本压缩严重,效益差人机因素叠加其中事故严重增加! 某些电厂 平时对运行不闻不问,一出事运行就是老背锅,这样的管理模式怎么让运行兄弟爱岗敬业? 一旦出事拘留的应该是领导! 不能出事都是安全员背锅,领导就是罚款!最多降职!当下某些电厂早就忘了企业该有的社会属性了 ! 都是“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。 电厂安全生产的顾虑,我包了!

守住底线,不踩红线 无数事故已证实!当你铤而走险……

版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。
相关推荐