历年来电厂汽轮机断油烧瓦事故案例分析汇总
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法律顾问:张友全 律师
正文:
历年来电厂汽轮机断油烧瓦事故案例分析汇总
一、某电厂汽轮机断油烧瓦事故
机组运行方式 : 某发电公司1#发变组经主变高压侧1101开关和岳色T生线19373刀闸与110kV岳色线并网运行;厂用电系统由10kV某某T生线经#1厂变高压侧进线1015断路器和低压侧出线0602断路器至6kVⅢ段母线,经6.3kVⅡ-Ⅲ母联0611断路器为厂用母线供电。6.3kVⅠ-Ⅱ母联备自投0612断路器在热备用状态;400V厂用电系统1#低厂变411断路器、2#低厂变412断路器在合闸位置、厂用备用变处于热备用状态,380V工作段、380V辅助段在工作状态。(见下图)
1、事故经过:
机组停运后揭瓦检查,汽轮发电机组#1-4上轴瓦钨金未发现损伤,翻出下轴瓦检查,发现#1、#2轴瓦钨金有脱落,下瓦口边缘有堆积的钨金碎片,钨金表面有发黑且有擀瓦迹象,轴径有高温变色现象。#3、#4轴瓦有轻微磨损,接触角右边有发黑的痕迹,推力瓦工作面无磨损,对主油泵密封环进行了检查未发现有磨损迹象。现场对转子轴径黑色摩擦痕迹,用金相砂纸打磨干净露出金属光泽。对磨损的轴瓦进行了修刮处理。10月7日00时10分,机组与并网发电,修后各轴瓦温度正常,推力瓦最高温度80℃,#2支撑轴瓦最高温度75℃(轴瓦损坏情况见附图)。
#1下瓦:乌金高温变色,有擀瓦现象
#2下瓦:乌金高温变色,擀瓦最严重
#3下瓦:乌金高温变色,有轻微擀瓦现象
3) 汽轮机打闸后汽机值班人员立即启动直流油泵,错误解除直流油泵“低油压联锁”,后因汽轮机转速未下降而错误的将直流油泵停运,且未及时将直流油泵联锁投入,是润滑油中断造成汽轮机断油擀瓦的直接原因。
二、交、直流润滑油泵不打油导致汽轮机断油烧瓦事故
#1汽轮机组为哈尔滨汽轮机厂生产的N600-16.67/538/538型汽轮机组,2005年12月8日投产运行,2011年4月22日机组首次大修。
由于事件发生在#1机组大修后启动过程中,为查找事件原因,设备部、监理、检修单位共同对汽轮机油系统设备的检修、试运情况、事件发生前的运行情况、事件发生后油系统设备情况进行了总结分析、解体检查和试验,情况如下:
#1机汽机油系统自2011年4月27日发票开始检修,4月28日油箱放油,开始油箱清扫,交流润滑油泵、直流润滑油泵、射油器等设备解体检修,详见检修作业指导书记录,从记录中未发现异常和超标情况。6月1日检修工作全部结束后移交大修试运组试运验收。
(四)事件原因分析
1、交、直流油泵不打油是本次事件的直接原因、主要原因。
事件发生后,王滩发电公司立即成立了调查组和抢修组。为了查清事件原因,进行了大量的检查和试验工作。综合参加事件调查的多位专家及技术人员意见,分析造成事件的直接原因是交、直流油泵不打油,泵不打油的原因可能有:
2、运行人员停机过程中未发现交流润滑油泵工作不正常是本次事件的间接原因。
(3)技术管理和技术培训存在漏洞,各级人员对设备性能的掌握和事故处理能力不能满足现场需要。
三、一根电缆引发的汽轮机“断油烧瓦”事故
(一)事故前工况
机组负荷668.4MW,A、B、 C、D、E、F六台磨煤机运行,A凝泵运行,A、B小机运行,主汽压力25MPa,主汽温度602℃,再热汽温度598℃,真空-94KPa,主机润滑油0.139MPa,其它辅机运行正常,各运行参数正常。
(二)事故经过
集控运行监盘发现机组负荷 从670MW快速下降至零,汽轮机跳闸,锅炉灭火,手动再次按机打闸、炉 MFT 按钮,并确认 5012 开关已解列,厂用电自动切换 正常,按机组停机事件处理。
运行人员检查交流启动油泵、交流辅助油泵、顶轴油泵先后 自启正常,机组转速下降,至11时14分机组转速到零,主机惰走时间 51 分钟,投入盘车运行。
查 ETS 首出为“润滑油压力低停机”。
集控运行人员立即对润滑油系统进行全面检查,润滑油压 0.12MPa,未发现异常。生产技术部热工专工经现场进一步检查, 确认右侧中联门法兰漏汽(原带压堵漏处)烧损润滑油压低保护热工电缆,导致误发跳闸信号。生产技术部立即组织维护人员对 该热工电缆进行恢复,发电车间立即进行机组恢复工作。
12 时 06分重新点火,13时31分达冲转参数。
13时31分,#2主机挂闸后开始冲转,高压内缸下半内壁温 度512℃,中压进汽室内壁温度538℃,主/再汽压9.1/0.9MPa, 主/再汽温:511/516℃,真空-98KPa,润滑油温30℃,润滑油压 0.12MPa,润滑油各油泵联锁投入,轴向位移-0.354/-0.017mm, 高中压缸差胀-1.8mm,低压缸差胀14.6mm,发电机氢压0.3 MPa, 其他主辅设备运行正常。
13时38分,主机转速2520rpm,交流辅助油泵电流42.6A, 交流启动油泵电流72.65A ,润滑油压0.152 MPa;
13时39分,主机转速2850rpm,交流辅助油泵电流39.4A, 交流启动油泵电流 65.67A ,润滑油 0.162 MPa,主油泵出口压 力1.21 MPa;
13时42分,主机转速3000rpm,交流辅助油泵电流38.34A, 交流启动油泵电流 61.32A ,润滑油压 0.169 MPa,主油泵出口 压力:1.324 MPa。交流启动油泵电流逐渐下降并稳定,运行人 员初步判断主油泵已介入工作;
13时43分,主机转速3000rpm,交流辅助油泵电流38.3A, 交流启动油泵电流 61.3A ,润滑油压 0.17 MPa。运行人员检查 机组各轴承振动小于50μm、各金属瓦温小于90℃、润滑油油压 0.17 MPa,均属正常;
13 时 43分 11秒运行人员退出直流事故油泵联锁,
13时 43 分17秒手动停运交流辅助油泵,汽机润滑油压由0.144MPa开始 下降;
13时43分25秒运行人员退出交流辅助油泵联锁;
13 时 43分 30秒运行人员手动停交流启动油泵后,
13时 43 分35秒润滑油压降至0.091MPa(报警联启辅助油泵值:0.115MPa, 联锁直流油泵值:0.105 MPa);
13时43分34秒交流启动油泵因主油泵入口油压低(联锁交 流启动油泵值:0.07MPa)联启,润滑油压升至0.144MPa;
13 时 43 分 51 秒运行人员再次检查机组交流启动油泵电流 59.63A,润滑油压力 0.133MPa,主油泵出口压力 1.3MPa 正常;运行人员退出交流启动油泵联锁;
13时43分56秒运行人员手动停交流启动油泵。
13时43分59秒“润滑油压低停机”信号发出,运行人员发现该信号,但未到现场确认,此时因热工维护人员还在抢修润滑油压低保护电缆,运行人员误认为是热控维护人员抢修电缆所致。(因“润滑油压低停机”保护未投入,机组未跳闸)
13时44分07秒运行人员未立即启动交流辅助油泵,而只投 入交流启动油泵联锁, 但油泵未立即联启;
13时44分08秒,润滑油压降至0MPa,#1~#8瓦温均突升;
13时44分18秒汽轮机跳闸,ETS首出为“汽机支持轴承乌金温度过高停机(120℃)”,DEH 跳闸停机,#1、#2 主汽门关 闭;
13时44分19秒因汽轮机跳闸联启交流启动油泵,润滑油压 升至0.222MPa(报警值≤0.115MPa);
13时44分32秒运行人员手动启动交流辅助油泵,润滑油压 为0.216MPa;
13 时 46 分 09 秒投入交流辅助油泵联锁,
13 时 47 分 10 秒 投入直流事故油泵联锁;
13时48分锅炉手动MFT,
13时50分运行人员打开真空破坏 门,破坏真空停机;
13时53分22秒转速至零,运行人员多次投盘车未果,并对 现场检查发现汽轮机#6轴瓦处有钨金流出,即对汽缸进行闷缸处 理,同时进行氢气置换。
后经报请电网同意,#2机组转入B级检 修。
设备检查状况:
#2汽轮发电机解体后,发现#3、#4、#6轴承乌金磨损严重, #1、#2 轴承下瓦磨损,#5 轴承下瓦脱胎,#7、#8 轴承下瓦有局 部过热现象。
事件发生后,公司对机组检查和处理工作进行 了安排,联系设备检修人员到达现场。
3 月 12 日,组织召开了#2 机组抢修工作会议,会议确定了 抢修工作方案, 明确了B修的主要工作内容及要求。
3月13日进行了检修现场清理布置。
3月14日进行了氢气置换。
3月15日吊汽轮机、发电机化妆板。
3月16日#7、8、9瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈。
3月17日#3、4瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈。
3月18日#5、6瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈,发电机密 封瓦解体。
3 月 19 日~23 日,拆导气管、连通管搭架、连通管、低压 缸中分面螺栓等。
3月24日#1、2瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈。
3月25日~4月4日,汽轮机B修。
4月5日#1、2瓦修复后回装、研磨。
4月8日#7、8瓦回装。
4 月 9 日~4 月 23 日#3、4、5、6 瓦修复后回装、研磨。汽 轮机B修:汽封调整、对轮找中心等。4月24日高中压汽封间隙合格验收,开始扣B低压缸。
4 月 29 日 A 低压缸开始扣缸,低-发对轮中心调整开始,主 油泵间隙调整完成。
4月30日A低压缸扣缸结束,扣缸后各轴系中心复查。
5 月 1 日开始进行油冲洗,冲洗 4 小时后翻#1-#8 瓦下瓦检 查。
5月2日拉缸,中-低、低-低对轮连接,低发中心调整完成,高中压缸猫爪垫铁置换完成。
5 月 3 日各对轮连接完成,轴承箱开始回装,高中压导汽管 螺栓装复。
5 月 4 日中低压连通管装复,各轴承回装完成,通油、投盘 车。
5 月 5 日保温装复,架子拆除,现场清理,静态试验,锅炉 点火。
5月6日汽轮机冲转,定速,并网,恢复正常运行。
(三)事故原因
事件调查组对现场进行了详细的查看,询问了有关当事人, 查阅了相关记录,对事件原因分析如下:
1、直接原因: #2 机组因右侧中联门法兰漏汽(原带压堵漏处)烧损润滑油压低保护热工电缆,导致误发跳闸信号,机组跳闸。
2、机组恢复过程中,在润滑油压低保护因保护电缆抢修未投入、润滑油系统油压不正常的情况下, 运行人员违反运行操作规程,擅自退出三台油泵联锁, 停运交流辅助油泵、交流启动油泵后,由于主油泵供油回路油涡轮泄漏严重,导致润滑油压低, 因润滑油压低保护退出未引起跳机, 最后由于轴瓦温度升高引起轴瓦温度高保护动作 跳机,造成汽轮发电机轴瓦磨损。
3、间接原因:
去年11月份在逐条对照《二 十五项反措》检查时,已经发现直流事故油泵未实行硬联锁,不 符合9.4.2中“汽轮机润滑油压力低信号应直接送入事故润滑油 泵电气启动回路”的要求,也列入了整改计划,但由于一直未具 备停盘车条件,未能在此次事件前完成改造。
2)联锁逻辑设计不完善
在运行人员投入启动油泵联锁后, 未能及时联启交流启动油泵,直到机组跳机后才启动,反映出 PS-9003 主油泵吸入口压力低联启交流启动油泵的联锁存在缺 陷,主油泵吸入口压力低只发3s脉冲,3s后投联锁不再起作用。跳机后联启是因为主机跳闸所致。
3)油涡轮垫子被冲毁,造成润滑油压低
对润滑油系统进行 全面解体检查发现:主油泵出口至油涡轮进口法兰处密封垫全部 冲掉,油涡轮出口至各瓦油管连接法兰处密封垫出现破损(约 20%),使得汽轮机润滑油系统压力低
4)润滑油压低保护未投入
虽然履行了润滑油压低保护退出 申请手续,但在机组恢复过程中,由于润滑油压低保护电缆仍在抢修中,导致润滑油系统出现压力低后润滑油压力低保护没有动 作跳机,最终由于轴瓦温度升高引起轴瓦温度高保护动作跳机。
(四)防范措施
1、严格管理,养成“严、细、实”的工作作风。重大操作管理人员不仅要到位,更要履行职责, “靠前把关” ;坚持四个“凡事”(凡事有人负责,凡事有人监督,凡事有章可循,凡事有据可查) , 及时发现、制止违章违规行为。
2、重视“非计划停运” 。要从管理的高度重视非计划停运, 深刻认识到非计划停运不仅给集团公司带来经 济损失,还给集团公司的声誉带来了不良影响。
3、杜绝习惯性违章行为。按照《运行规程》和《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》进行操作,规范“两票”内容,实施危险点分析预 控,将规章制度落到实处。
4、提高运行人员的综合素质。特别是提高班组长 、主值的遵章守纪意识、管理能力和操作技能,消除盲目乐观思想, 要严肃认真对待每一项操作, 使安全生产始终在控、可控。
5、加强缺陷管理,积极消除缺陷。对设备缺陷要积极创造条 件予以消除,保证设备能够健康运行。对暂时无法消除的缺陷,要制定针对性的防范措施,并具有可操作性,以防止事故的发生、扩大。
四、某电厂汽轮机断油烧瓦事故原因分析
1、事故经过
某电厂2号机组汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的300MW汽轮发电机组,锅炉为循环流化床锅炉。该机组为今年新投产的机组。2010年7月26日,该机组运行过程中因冷油器漏油,导致机组断油而烧瓦。
事故前:负荷177MW,主汽压力12.19MPa,主汽温度532℃,主机润滑油压0.16 MPa,主油箱油位-39mm,发电机氢压0.3 MPa,左右床压6/5KPa,床温756℃。
2010年7月26日9点37分06秒,主油箱油位-39mm,发“汽轮机润滑油压低”信号,主机交直流润滑油泵联启,润滑油压0.093MPa。
9点37分15秒,主油箱油位下降至-86mm,发“汽轮机润滑油箱液位低”信号。
9点37分45秒,主油箱油位下降至-310mm变坏点1500mm,润滑油压0.078MPa,发“汽轮机润滑油箱液位低低”信号。
9点37分58秒,润滑油压0.06MPa,汽轮机润滑油压低保护动作汽轮机跳闸。就地检查发现主机润滑油冷油器六通阀大量跑油。
9点39分05秒汽轮机转速降至2790rpm,汽轮机各瓦振动:除了1X/1Y有显示为92/86mm,其它各瓦振动测点全部坏点;各瓦温度温度升高,其中#3瓦146℃,#4瓦147℃。
9点39分42秒汽轮机转速降至2470rpm,1X/1Y瓦也成坏点,1-6瓦轴瓦金属温度达129-161℃ 。
9点41分34秒汽轮机转速降至0 rpm。手动盘车,盘不动。汽轮机采取闷缸措施。
2、解体检查情况
解体3、4瓦;将发电机内部残余氢气置换完毕后,解体 5 、6瓦,拆发电机端盖、拆密封瓦, 拆除中低压联通管,法兰加堵,监视缸温差变化。分解低发对轮螺栓,进行抽发电机转子,解体低压缸工作。
解体设备的主要情况如下:
4、事故原因分析
1)切换阀上法兰盖紧固螺栓咬合深度不符合设计标准
2)螺纹有效旋合长度不够
3)在装螺栓未按图纸要求安装弹簧垫圈
5、6QHF冷油器切换阀存在的隐患
此次发生漏油事故的冷油器型号为6QHF。该型号的冷油器今年5月份在该集团的某个电厂也发生过紧固螺钉松动、脱落,造成阀蝶旋脱堵死运行油口,从而发生汽轮机断油烧瓦的事故。经分析,该型号的冷油器存在设计、制造及安装上的缺陷。见下图。
冷油器切换阀的结构如下:
6QHF型 冷油器切换阀
1.上阀盖 2.手柄 3.阀杆 4.凸轮 5.密封组件 6.阀盖 7.阀体
该切换阀在设计、制造上存在严重质量问题,隐患如下:
1)阀瓣上的密封胶圈易脱落
设计上为保证切换时另一侧的阀蝶密封到位,通过旋转阀蝶定位间距后外侧用定位螺钉锁死,而内侧却没有固定,所以阀蝶在里面是可以旋转的,运行中阀瓣受油流影响会转动,会影响密封效果,震动也易引起阀内紧固件松动。
4)外部法兰盖紧固螺栓不符合要求,厂家没按要求配置弹簧垫圈等隐患。
6、预防措施
1)对于采用6QHF冷油器的机组,最好能停机检查、处理。不能近期停机检查处理的机组,必须立即采取办法对切换阀上下法兰盘同时进行加固,防止机组运行中上下法兰松脱漏油。对于采用其它型号冷油器的机组,也要对照上述的问题进行检查,同时核查设计、制造及安装是否存在其它缺陷。
2)如果近期机组有停机机会,要对阀碟和内部紧固螺栓进行焊接加固处理,拆掉胶圈;同时对上下端盖螺栓及螺孔、止动垫圈等措施进行检查,如不符合规范要求必须更换处理。
3)在更换处理之前先暂停冷油器切换阀切换操作(已经切换在中间位置的,要把手柄固定,防止位置转动)。运行中加强润滑油温、油压变化和内部是否有振动等异常的监视检查。如运行中发生渗漏、异常变化等缺陷,必须立即停机处理。
4)使用哈汽机组的电厂如存在上述缺陷,应尽快与厂家联系。其它型号冷油器和其它厂家的机组也应进行排查,有问题尽快与厂家联系。
5)核查小汽机等辅机冷油器切换阀的型式,有类似问题一并采取有效措施。
6)点检和运行人员要加强对油系统的检查,用听针、振动、测温仪等定期对六通阀等重要设备进行就地巡检和测试工作,并做好记录。
7)结合本单位油系统设备的结构和投产后发生的各类异常,组织专业人员进行分析和讨论,制定防范措施。
8)根据厂家提供的图纸资料,研究油系统设备的结构特性,制定详细的检查项目,完善作业指导书和运行规程。
9)加强对油系统设备及管路连接法兰的螺栓、垫圈情况的检查。禁止运行中有渗漏油的情况,若有异常时要抓紧申请停机进行消除,要避免在线处理渗漏油缺陷的情况,避免扩大事故。
10)排查法兰密封垫是否符合要求。落实二十五项反措关于“油系统禁止使用橡胶垫(含耐油橡胶垫)的规定”,对不符合规定的法兰密封垫、密封圈,近期抓紧更换。
11)排查油系统阀门的安装位置、型式是否正确。
12)全面检查汽轮机油系统(包括主机润滑油系统、EH油系统、小机油系统)管路是否有异常振动、碰磨部位,支吊架是否有松脱现象。
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