摘要
:针对山西省某污水处理厂现状出水达标率低、处理能力不足等问题,分析认为,影响出水达标的因素除水量波动大之外,进水
COD
、
BOD
5
、
SS
、
NH
3
-N
、
TN
和
TP
等主要污染物浓度远超设计水质是关键因素。为此,在不停水、不扩建用地等情况下进行了不停水应急达标工艺设计,并分析了改造后的实际处理效果,对类似污水处理厂的提标改造具有实际参考价值。
顾雪锋
,硕士,高级工程师,主要从事给排水设计、技术咨询及支持工作。
山西某污水处理厂总规模
12.0×10
4
m
3
/d
,分三期建设,一期工程于
2005
年建设,规模
7.5×10
4
m
3
/d
,处理后尾水
5.0×10
4
m
3
/d
回用,剩余
2.5×10
4
m
3
/d
排入河道;一期提标工程于
2009
年建设,出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(
GB 18918—2002
)的一级
B
标准提升至一级
A
标准。二期扩建工程于
2013
年建设,建设规模
4.5×10
4
m
3
/d
,处理后尾水排入河道。现状污水处理厂工艺流程如下:
①
一期工程。粗格栅及提升泵站
→
细格栅及旋流沉砂池
→
奥贝尔氧化沟
→
二沉池
→BAF
(反硝化
+
硝化)
→
紫外线消毒池
→
絮凝反应
→
翻板滤池
→
外排或回用。
②
二期工程。粗格栅及提升泵站
→
细格栅及旋流沉砂池
→
卡鲁塞尔氧化沟
→
二沉池
→
紫外线消毒池
→
絮凝反应
→
高效澄清
→
翻板滤池
→
外排或回用。
③
污泥处理。剩余污泥
+
化学污泥
→
污泥储池
→
带式压滤机
→
污泥外运(
80%
含水率)。
自
2018
年至今,该厂污水处理量逐年增多,平均水量已超过
10.0×10
4
m
3
/d
,峰值水量超过
12.2×10
4
m
3
/d
,因此考虑扩建
3.5×10
4
m
3
/d
。根据山西省《污水综合排放标准》(
DB 14/1928—2019
,以下简称三项
Ⅴ
类),该厂需进行扩容和提标改造,扩建后总处理规模达到
15.5×10
4
m
3
/d
,处理后出水标准由一级
A
提升至三项
Ⅴ
类要求。
该污水处理厂进水主要为生活污水和少量工业废水。表
1
为
2020
年
1
月
—2021
年
4
月该厂实际进、出水水质情况。
表
1
污水处理厂实际进、出水水质
mg·L
-1
从表
1
可以看出,实际进水水质远超原设计值,尤其是
COD
、
SS
、
NH
3
-N
、
TN
和
TP
等指标。按照山西省地方三项
Ⅴ
类出水标准要求,实际出水对应新标准达标率较低,除
COD
外,
SS
、
TN
超标较为严重,
NH
3
-N
、
TP
、
BOD
5
也有不同程度超标。
该污水处理厂实际运行中存在处理设施能力不足的问题。
一期采用厌氧池
+
奥贝尔氧化沟工艺,共
3
组,设计每组处理规模
2.5×10
4
m
3
/d
。设计厌氧区停留时间
1.10h
、缺氧区停留时间
6.07h
、好氧区停留时间
10.61h
,生化反应区总停留时间为
17.78h
,水深
4.0m
。奥贝尔氧化沟曝气采用转碟曝气机,曝气效率较低,整体运行能耗较高。受表曝设备的限制,氧化沟内存在流速不均及污泥沉积等问题
。同时转碟曝气设备轴承磨损严重,运行不正常。
表
2
为实际采样分析的奥贝尔氧化沟中不同位置的溶解氧(
DO
)值,从实测
DO
值结果来看,缺氧区和好氧区分区不明显,说明从外沟到中沟存在短流现象,从而造成反硝化脱氮效率很低,出水总氮超标严重。
表
2
一期奥贝尔氧化沟
DO
测定值
mg·L
-1
二期卡鲁塞尔氧化沟停留时间约
16.2h
,水深
6.0m
,其中厌氧区
2.0h
、缺氧区
3.0h
、好氧区
11.2h
。实际进水总氮
95%
覆盖率时达到
70mg/L
,超过原设计值约
40%
,氧化沟缺氧区停留时间不足,出水总氮难以稳定达标。
二期扩建时二沉池采用平流式,平均表面负荷为
1.26m
3
/
(
m
2
·h
),最大表面负荷为
1.64m
3
/
(
m
2
·h
),设计表面负荷偏高。实际运行中监测卡鲁塞尔氧化沟出水端的
SV
30
高达
86%~96%
,对应污泥体积指数(
SVI
)为
121~158 mL/g
,污泥沉降性能较差。同时,高效澄清池的平均表面负荷为
15.29m
3
/
(
m
2
·h
),最大表面负荷达到
19.87m
3
/
(
m
2
·h
),已超过《室外排水设计标准》(
GB 50014—2021
)。因此,污水处理厂出水的
SS
达标率低。
由于奥贝尔氧化沟转碟曝气机轴承磨损和腐蚀严重,导致有时运行不正常。
絮凝沉淀池的混凝区投加药剂后混合反应较差,表面存在少量浮渣,絮凝反应池内搅拌器的机械密封磨损导致漏油,设备运行状况不良。另外,一期翻板滤池有一组停运,一期
BAF
滤池运行不正常,现已停运。污泥处理系统一台带压机损坏,加药系统运行不正常。
该污水处理厂日均处理水量已超过
10.0×10
4
m
3
/d
,在扩容提标改造施工期间,出水水质要达到三项
Ⅴ
类标准。厂内建设用地紧张,无扩地改造的条件,而污水处理厂已满负荷运行,也不存在分组停运改造的条件。同时,项目建设工期紧张,临时应急达标改造工期也包含在项目总工期内。因此,三项
Ⅴ
类改造需要在尽可能短的时间内完成不停水施工,实施难度很大。
由于二期平流式二沉池、高效澄清池设计表面负荷偏高、处理能力受限,因此,结合现状污水处理厂的实际污水量和处理能力,拟将全厂设计规模由
12.0×10
4
m
3
/d
降至
10.5×10
4
m
3
/d
。考虑到项目建设工期约
2
年,经复核现状一期和二期调整处理规模后能满足现状处理水质标准。
考虑到一、二期氧化沟处理能力不足,拟对一、二期氧化沟进行综合改造。
①
处理水量分配。结合各处理单元的实际处理能力,同时减少应急改造工程量,考虑将一期氧化沟(单组)由
2.5×10
4
m
3
/d
调整为
2.3×10
4
m
3
/d
运行,二期氧化沟由
4.5×10
4
m
3
/d
调整为
3.6×10
4
m
3
/d
运行,总处理规模为
10.5×10
4
m
3
/d
。
②
调整氧化沟的曝气方式。曝气方式由表面曝气改为表面曝气与底部曝气相结合的方式。底部曝气的风机考虑利旧,调用已停用
BAF
滤池配套的风机,风机类型为罗茨鼓风机,共
4
台,其中
3
台风量为
80m
3
/min
、风压为
0.07MPa
、功率为
160kW
,另外
1
台风量为
50m
3
/min
、风压为
0.07MPa
、功率为
90kW
。考虑
4
台风机全开,气水比约
4∶1
,结合一期转碟曝气器、二期转盘曝气器一起使用,曝气量基本可以满足要求。由于一期、二期氧化沟水深不一致,在二期风管末端增加减压阀,以满足一期供气风压的要求。
③
调整氧化沟分区。将氧化沟设计或改造成脱氮除磷工艺,关键是要按照生物同步脱氮除磷工艺确定各沟渠相应的参数、功能分区和操作方式的选择,通过人为设置厌氧区、缺氧区和好氧区,使之变成具有脱氮除磷功能的氧化沟。因此,考虑将一期氧化沟外沟改为缺氧区和交替区,中沟和内沟作为好氧区。改变原水流方向,封堵外沟到中沟可能造成短流的进水孔,增加不停水安装的推流器及搅拌器。二期氧化沟减量至
3.6×10
4
m
3
/d
运行,总停留时间为
20.25h
,厌氧区为
2.5h
,缺氧区为
3.75h
,好氧区为
14.0h
。因缺氧段容积稍显不足,故拟将好氧区约
4.5h
池容调整为缺氧区,增加推流器,缺氧段停留时间调增为约
8.25h
。
④
增加内回流。增加硝化液回流,设计回流比为
350%
。
表
3
一、二期氧化沟应急改造设计参数
因该污水处理厂已处在正常运行期,不具备停水改造的条件,故本次应急达标改造需采用不停水施工。
①
底部曝气器采用可提升曝气器,近期作为应急工程使用,满足不停水施工要求,待具备停水改造条件后,将曝气器作为永久工程固定安装,拆除可提升支架。
②
潜水搅拌器、潜水推进器选用可不停水施工的形式。
图
1
内回流泵不停水安装
除上述应急改造措施外,按永久工程要求采购带式脱水机及加药系统,满足应急达标要求。同时增加临时碳源、硝化菌剂、反硝化菌剂、微纳米絮凝剂等投加系统,进一步确保出水水质达标。
该改造工程于
2021
年
6
月开始实施,经安装、调试,
8
月
13
日正式完成改造,总投资超过
700
万元。截至
2021
年
10
月底,该污水处理厂实际运行对主要污染物(
COD
、
BOD
5
、
SS
、
NH
3
-N
、
TN
和
TP
)的去除效果如表
4
、图
2
所示。
表
4
应急改造后实际进、出水水质
mg·L
-1
图
2
实际进、出水
COD
、
BOD
5
、
SS
、
NH
3
-N
、
TN
、
TP
从实际运行数据来看,受山西夏季降雨量较多的影响,进水水质较去年有所下降,但出水水质在临时应急改造工程完成后,通过精细化运营,基本上能稳定达标,未发生出水超标的情况,达到了预期目标。
对山西省某污水处理厂实际运行中存在的主要问题进行了分析,提出了不停水技术改造方案,实施改造后取得了预期的效果,对类似污水处理厂提标改造具有实际借鉴作用。
①
提标改造难点和关键点分析。对于提标改造类项目,应对现状设施运行情况进行调查分析,复核现状处理构筑物的能力及关键出水指标,梳理清楚提标改造的难点和关键点。
②
临时工程与永久工程的结合。建议在充分论证现有处理设施能力与处理规模匹配的前提下,确定临时工程的处理规模。充分利用已有设施和设备,在满足出水达标要求的条件下,减少改造工程量,降低工程投资。
③
生化处理系统的挖潜改造。通过将氧化沟表面曝气改为底部曝气、调整氧化沟分区、增加内回流等措施,提高曝气效率,强化硝化和反硝化反应,从而提高氧化沟的脱氮除磷效果。
④
制定合理的不停水施工方案。采用可提升式曝气器、可提升式潜水搅拌器及潜水推进器,内回流泵采用高支架安装等形式,可以满足不停水施工要求。
本文的完整版刊登在《中国给水排水》2023年第6期,作者及单位如下:
(北控
<
杭州
>
生态环境投资有限公司,浙江 杭州
311100
)
顾雪锋
,
吴鹏
.
污水厂不停水应急达标改造工程设计及实施
[J].
中国给水排水
,2023,39(6):103-107.
GU
Xuefeng,WU
Peng.Design and
c
onstruction of
e
mergency
p
lan for
c
ompliance of
n
ew
e
ffluent
c
riteria under
n
ormal
o
peration[J].China Water & Wastewater,2023,39(6):103-107(in Chinese).
制作:文 凯
审核:李德强
▶
原创论文︱广州市静态洪涝风险图编制案例
▶
原创论文︱海口主城区内涝成因分析和治理措施
▶
原创论文︱《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》刍议
▶
原创论文︱浙江省农村生活污水处理设施排入和排放标准简议
▶
原创论文︱《浙江省农村生活污水处理设施全过程管理导则》浅论
▶
原创论文︱《浙江省农村生活污水绿色处理设施评价导则》浅析
▶
原创论文︱杭州市《“农村污水零直排村”创建技术导则》简析
▶
原创论文︱基于标杆管理的供水运行绩效评估研究与实践
▶
原创论文︱欧洲供水绩效标杆管理实践及启示
▶
原创论文︱污水管网行动计划编制策略及宁波江北区实践
▶
原创论文︱大型给水厂
10kV
水泵机组联动控制设计与实践
▶
原创论文︱连续流好氧颗粒污泥技术升级现有污水处理工程
▶
原创论文︱基于河道生态补水的市政污水
A
ₚ
O/M
工艺及应用
▶
原创论文︱
DN3 000
钢管顶管用于引水工程检修应急通道
▶
原创论文︱短程反硝化生物过程及工艺研究进展
▶
原创论文︱后试点时代的已建区海绵城市建设方案编制
▶
原创论文︱提质增效背景下排水管网检测技术的应用与总结
投稿咨询:
022-27835707
广告咨询:
022-27835639
发行咨询:
022-27835520
官方网站:
www.cnww1985.com
联系邮箱: