事故案例 8:1993 年 6 月 24 日某氧气厂 10000m3/h 空分液空盲管爆炸事故
事故案例 8:1993 年 6 月 24 日某氧气厂 10000m3/h 空分液空盲管爆炸事故
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事故 经过:
1 990 年某氧气厂对设备进行改造,在塔内增
加了四根管 道,后因种种原因,改造没有实行。
新 增加的四根管道自空分冷箱引出后用盲板堵
死 。 1993 年 6 月 24 日 17:00 左右,在 10000m 3 /h
空分设备连续正 常运行了一年多的情况下,空分
操作工听到一声闷响,下塔液空液位及主冷液氧
液 位 明显下降, 17:40 左右发现空分冷箱壳体七
处冻裂并有 液体流出。被迫停车,对空分进行排
液大加 温。扒除珠光砂,发现一根液空管被炸断
了 约 1m 左右,爆炸处靠近冷箱壳体下部转弯处。
在切除了新 增的四根盲管后,设备再次按常规启动,恢复生产。
事故 原因:
(1) 自 1990 年接管至事故发生的三年多时间内,该空 分设备共进行了两次常规停产检修,但 停产后的排液、加温操作都忽视了拆开盲管上的盲板。致使盲管内的液体自然蒸发,碳 氢化合物被 浓缩。
(2) 自 1993 年 1 月以来,液空、液氧中的碳 氢化合物含量一直超过正常控制值 (0.01ppm), 最高时达到 1.65 ppm 。虽然多次采用缩短液空、液氧吸附器的使用时间 及排液等操作措施,但作用 不大。直至更 换了全部硅胶之后,这种现象才消除了。
(3) 由于盲管内的乙炔等不饱和烃在有氧存在的情况下具有很 高的化学活性,当浓度达到爆炸 极限时,受到 空分切换等工况波动的冲击而产生静电,诱发爆炸。
预防措施:
(1) 为有效地预防此类事故的发生,空分液体管道应尽量避免 形成盲管。如工艺确实需要,在 管道布置上要考虑增加倒 “U”型弯管,使之形成自然气封。
(2) 液 体管道的布置除了避开高温区域外,对于间断产生的高温部件也应该注意一定距离。
(3) 在 加 强对液氧中碳氢化合物分析的同时,应注意定期对液空进行碳氢化合物的分析。
(4) 所有空分排液管实际上相当于盲管,因此在空分设备运行 期间,应对所有排液管进行定期 少量 排液。
(5) 重 视对厂区空气中烃类物质的监测,以尽早发现并控制潜在的爆炸因素。 ◎◎◎◎◎◎◎◎ ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
编者注: 据了解,有的单位因为液空、液氧管道长期不排液和液氧阀门 长期不操作,在液氧、液空
管道及液体阀门处形成盲区,随着时间的推移,碳氢化合物及乙炔在盲管处 聚集。很容易发生燃爆 事故,因此,对于液氧 、液空盲管应定期进行排液,以防止碳氢化合物及乙炔的聚集。
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