罚20W+!2023年12月23日某电厂非停考核通报
罚20W+!2023年12月23日某电厂非停考核通报
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法律顾问:张友全 律师
正文:
罚20W+!2023年12月23日某电厂非停考核通报
【电力鹰|快讯】2023 年 12 月 23 日 01 时 50 分, 某电 能源股份有限公司哈尔滨某某发电厂 ( 以下简称 哈某 电厂 ) 发生 4 号机组 EH 油系统泄漏,导致机组停机事件。
直接原因:
4号机3号汽动给水泵低压主汽门EH油供油管接头泄漏,“EH油压低”,4号汽轮机保护动作,机组跳闸。
间接原因:
4号机3号汽动给水泵低压主汽门EH油供油管接头,为球头硬密封直通管接头,材质为1Cr18Ni9Ti;球头密封侧变截面处机加直角痕迹明显,增大应力集中程度;在机组运行中EH油管路高频振动,加速变截面处疲劳失效,最终导致球头密封侧变截面产生裂纹。
盘车链条断裂原因盘车投运操作不当,盘车齿轮与主机齿轮啮合过程发生卡涩,导致盘车链条断裂。
独家经验分享:
同类案例:某电厂汽轮机1号高调门EH油泄漏处理及分析
运行工况:
某年 12 月 24 日 7 号机 1 号高调门油动机盖板 EH 油泄漏前机组运行工况如下:机组负荷 700MW ,制粉系统 A 、 C 、 E 、 F 运行, EH 油箱油位 654mm , EH 油泵 B 运行、电流 26.1A 左右, EH 油母管压力 16.3MPa 。
处理经过:
16:28 操作员发现 DEH 中“ EH 油箱油位低”报警,检查 EH 油箱油位下降较快;令巡检就地检查,发现 1 号高调门处漏油较大;立即撤出 AGC ,快速减负荷,目标负荷 500MW 以下,汇报值长,联系检修、消防、专业。
16:41 负荷降至 500MW ,巡检就地关闭 1 号高压汽门 EH 油进油隔离阀,隔离后 EH 油箱油位稳定在 415mm ; 1 号高调门不喷油,发现漏油具体位置为 1 号高调门油动机一盖板。期间,机组负荷由 490MW 瞬间降至 362MW ,回升稳定于 455MW 。停运制粉系统 F ,投入 AB 层油枪。
17:04 检修开始对 EH 油箱补油。
17:45 停止补油,油位: 650mm 。
17:45 撤出 AB 层油枪。
18:10 检修处理完毕,缓慢开启 1 号高压汽门 EH 油进油隔离阀,检查 1 号高调门不漏油后全开其 EH 油进油阀。缓慢开启 1 号髙调门, 7 号机组恢复正常运行方式。
原因分析:
此次 EH 油泄漏是由于 1 号高压调门油动机返厂检修时,厂家未对油动机上部两块盖板螺栓全部拧紧,导致运行一段时间后高压 EH 油将盖板下 O 型垫圈冲开泄漏。事后检查发现 1 号高压调门油动机的两块盖板各有两个螺栓未拧紧、手可松动。如下图所示,盖板的 O 型圈清晰可见,边上有明显的冲刷痕迹。随后检修对本次检修期间返厂检修过的油动机进行了全面检查、均正常。
本次事件操作员能及时发现“ EH 油箱油位低”报警为处理赢得了时间,从报警发现到隔离完成仅 14min ,保证了机组安全。整个事件过程如下图所示,在泄漏时 EH 油泵电流仅上升 0.4A 左右、 EH 油压无变化,泄漏仅能从 EH 油箱油位反应出。处理过程分析来看,唯一存在的问题是在 4 点 44 分有一波负荷突降现象,机组负荷由 490MW 瞬间降至 362MW 、后回升稳定于 455MW 。
查询 1 号主汽门及 1 号高调门各信号的动作情况,如下图所示。 EH 油箱油位停止下降最早出现(由于测量误差、不代表此时漏点已隔离),随后 1 号高调门阀限从 105% 开始下降,与此同时 1 号主汽门开始关闭,此时就地应该已经隔离了 1 号高压汽门组的 EH 油进油隔离阀。到 1 号高调门开始关闭时, 1 号主汽门开度已很小,两个门同时关小;虽然在负荷前馈的作用下 2 号高调门会开启,但是由于 1 号高压汽门组两门同关的叠加影响,机组负荷无法维持,从而引起了这一波负荷突降。最后在负荷偏差的作用下, DEH 的 OSB 指令及高调门流量指令不断上升,机组负荷恢复至 455MW 。
在正常通过阀限将一侧调门关至 0 的过程中,负荷前馈的作用下 DEH 会开大另一侧调门,以保证机组负荷的稳定,在 ATT 试验时机组负荷波动一般都在 20MW 以内。但在 DEH 中将调门阀限从 105 设置到 0 后,实际阀限指令从 105 降至 0 需 80s 时间,也就是说从设置阀限到调门全关还需 80s 时间。
总结及建议:
1、 EH 油泄漏事故的处理要点是准确判断漏点、做好隔离准备工作、隔离泄漏点交由检修处理,并及时补油。汽门、调门的布置为从机头向发电机看左手为 A 侧( 1 号)、右手为 B 侧( 2 号),即锅炉侧为 A 、主变侧为 B 。漏点在汽门、调门时需要降负荷至 500MW 或以下,通过阀限设置将泄漏侧调门关闭,再隔离相应汽门组 EH 油进油隔离阀。
2、如泄漏发生在中压汽门组,由于汽机侧再热蒸汽连通管只有主管道的 1/8 (主蒸汽连通管为主管道的 3/4 ),所以隔离时同侧再热蒸汽会突升很多。在降负荷时可以将目标值设低点(处理时间较长时可至 350MW ),如隔离侧再热汽压或再热汽温仍无法控制,可适当开启隔离侧低压旁路调节阀加以控制(低旁开启前应先投入减温水自动,低旁开启避开 20% 以下的低开度区域、避免阀芯磨损)。
3、汽轮机单侧进汽运行时,应设置一幅曲线加强主机 TSI 参数监视,特别是各轴承振动及轴承温度的监视,监视高、中压缸上下缸温差在正常范围。通过调整锅炉侧燃烧,控制主、再热蒸汽汽温偏差不大于 28 ℃。
4、如为蓄能器及其压力表等接口漏油,可以直接通过相应隔离阀进行隔离;如为运行 EH 油泵出口滤网附近接口漏油,可切换至备用 EH 油泵运行;如为 EH 油冷却泵管路漏油,可切换至备泵或短时停运,保证 EH 油箱油温低于 60 ℃即可;如泄漏点为 EH 油出口母管压力变送器,不可盲目隔离,应先联系检修强制相应测点,且不可隔离其总阀。注: EH 油箱油位低信号对应油位如下:低 487mm ;低低 357mm ;低低低 257mm ;正常油位 650mm 左右。
5、本次事件暴露以下两点问题:① 就地各汽门的 EH 油进油隔离阀位置高且布局差,影响隔离操作,已联系设备部研究增加操作平台;② 仅在 DEH 画面中增加了 EH 油箱油位信号,已联系设备部在 DCS 的 EH 油画面中引入 EH 油箱油位信号。
汽机专业
20某某-1-6
附: 7 、 8 号机主机高、中压汽门组单侧隔离操作指导
高压汽门组:
|
号机 号高压汽门组EH油泄漏在线隔离及恢复操作 |
||
序号 |
泄漏侧调门关闭隔离 |
√ |
1 |
确认 号机 DEH 系统工作正常,机组运行工况稳定,参数稳定 。 |
|
2 |
号机降负荷至 500MW 或以下 。 |
|
3 |
确认 号机 DEH “ AUTO TURB TESTER ”画面,高中压主汽门 均开启 ,调门阀位正常,各调阀阀限放开,在 105 %,补汽阀在全关位置 。 |
|
4 |
检查 号机 EH 油系统正常 , EH 油泵电流 A(正常 16A 左右 ) ,备用 EH 油泵联锁投入 。 |
|
5 |
记录高调门及中调门的开度为: 1 号高调 %, 2 号高调 %, 1 号中调 %, 2 号中调 %。 |
|
6 |
将隔离侧 号 高压调门 阀限 指令 设至零,检查隔离侧 号 高压调门 实际阀限指令逐渐减小、调门逐渐关小直至全关 , 检查另一侧 高压调门 逐渐开大( 根据负荷进行调节 ),注意负荷基本不变 。 同时加强对 TSI 各参数变化监视。 |
|
7 |
确认隔离侧 号 高压调门 已 关闭后 ,通知巡检就地关闭隔离侧高压汽门组 EH 油进油隔离阀。 |
|
8 |
通过调整锅炉侧燃烧控制主汽门前两侧汽温偏差不大于 28 ℃。 |
|
序号 |
检修处理后恢复 |
√ |
1 |
确认隔离侧高压主汽门、高压调门全关,确认隔离侧 号高压调门阀限设置及实际阀限指令均为零。 |
|
2 |
令巡检就地手动缓慢开启隔离侧 号高压调门组 EH 油进油隔离阀,注意 EH 油泵电流、压力变化。检查就地泄漏点已不漏。 |
|
3 |
隔离侧 EH 油进油隔离阀开启后,检查隔离侧 号高压主汽门 全 开 。 |
|
4 |
检查隔离侧 号 高压主汽门全开后, 将隔离侧 号 高压调门 阀限 指令 分多次逐步释放放 开 至 105 % , 检查另一侧 高压调门开始缓慢关小,直 至 恢复到试验前的状态 ,注意负荷基本不变 。 |
|
|
风险控制提示: 1. 隔离过程中,避免机组负荷、蒸汽参数过大波动。 2. 控制 A 、 B 侧主、再热蒸汽温度偏差 <28 ℃。 3. 每次设定阀限≯ 10 %,同时注意 TSI 各参数变化。 4. 恢复操作期间时刻监视 EH 油压及运行 EH 油泵电流,确认就地已不漏油;隔离侧高调门阀限放开应缓慢,避免负荷大幅波动。 |
中压汽门组:
|
号 机 号 中压汽门组EH油泄漏在线隔离及恢复操作 |
||
序号 |
泄漏侧调门关闭隔离 |
√ |
1 |
确认 号机 DEH 系统工作正常,机组运行工况稳定,参数稳定 。 |
|
2 |
号 机降负荷至 500MW 或以下(根据再热汽温偏差情况可继续降负荷至 350MW ) 。 |
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3 |
确认 号 机 DEH “ AUTO TURB TESTER ”画面,高中压主汽门 均开启 ,调门阀位正常,各调阀阀限放开,在 105 %,补汽阀在全关位置 。 |
|
4 |
检查 号 机 EH 油系统正常 , EH 油泵电流 A(正常 16A 左右 ) ,备用 EH 油泵联锁投入 。 |
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5 |
记录高调门及中调门的开度为: 1 号高调 %, 2 号高调 %, 1 号中调 %, 2 号中调 %。 |
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6 |
手动将隔离侧 号 中 压调门 阀限 指令 设至零,检查隔离侧 号 中 压调门 实际阀限指令逐渐减小、调门逐渐关小直至全关;检查两侧 高压调门 逐渐开大( 根据负荷进行调节 )注意负荷基本不变。同时加强对 TSI 各参数变化监视。 |
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7 |
如隔离侧再热汽压或再热汽温偏高无法控制,可适当开启隔离侧低压旁路调节阀加以控制(低旁开启前应先投入减温水自动,低旁开启避开 20% 以下的低开度区域、避免阀芯磨损) 。 |
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8 |
确认隔离侧 号 中 压调门 已 关闭后, 通知巡检就地关闭隔离侧中压汽门组 EH 油进油隔离阀。 |
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9 |
通过调整锅炉侧燃烧控制中压主汽门前两侧汽温偏差不大于 28 ℃。 |
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序号 |
检修处理后恢复 |
√ |
1 |
确认隔离侧中压主汽门、中压调门全关,确认隔离侧 号中压调门阀限设置及实际阀限指令均为零。 |
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2 |
令巡检就地手动缓慢开启隔离侧 号 中压调门组 EH 油进油隔离阀,注意 EH 油泵电流、压力变化。检查就地泄漏点已不漏。 |
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3 |
隔离侧 EH 油进油隔离阀开启后,检查隔离侧 号 中压主汽门 全 开 。 |
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4 |
确认隔离侧 号 中 压主汽门全开后, 将隔离侧 号 中 压调门 阀限 指令 分多次逐步释放放 开 至 105 % , 检查主机两侧 高压调门开始缓慢关小,直 至 恢复到试验前的状态 ,注意负荷基本不变 。 |
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风险控制提示: 1. 降负荷目标选择应考虑机组运行稳定。隔离过程中,避免机组负荷、蒸汽参数过大波动。 2. 控制 A 、 B 侧主、再热蒸汽温度偏差 <28 ℃。 3. 每次设定阀限≯ 10 %,同时注意 TSI 各参数变化。 4. 恢复操作期间时刻监视 EH 油压及运行 EH 油泵电流,确认就地已不漏油;隔离侧中调门阀限放开应缓慢,避免负荷大幅波动 5. 如需开启低旁,控制开启的低压旁路阀后温度 <180 ℃,必要时可手动提高凝结水压力以增加减温水量。 |
电力鹰提示:电力技术监督不牢,地动山摇,永无宁日!
【给领导们的话】 运行人员的水平高低就体现在异常事故处理判断准确丶果断丶及时,正常调整时参数协调丶经济丶稳定,这些可不是什么培训丶管理丶监督出来的。 电厂煤电倒挂,亏损严重,机组检修,运行成本压缩严重,效益差人机因素叠加其中事故严重增加! 某些电厂 平时对运行不闻不问,一出事运行就是老背锅,这样的管理模式怎么让运行兄弟爱岗敬业? 一旦出事拘留的应该是领导! 不能出事都是安全员背锅,领导就是罚款!最多降职!当下某些电厂早就忘了企业该有的社会属性了 ! 都是“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。“时时放心不下”的责任感, “处处如临深渊”的危机感, “瞪大眼睛发现问题”的敏感性!
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