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骤降153℃!!!某电厂主汽温骤降案例分析

时间:2023-07-18 来源: 浏览:

骤降153℃!!!某电厂主汽温骤降案例分析

鹰眼研究
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正文:

骤降153℃!!!某电厂主汽温骤降案例分析

一、事故前工况

5 20 日, 2 号机组启动过程中。运行三值白班。 15 00 ,2 号机组负荷 756MW CCS+BF 方式投入, A B 汽泵运行, A B D E F 磨煤机运行, C 磨煤机备用。炉侧主、再热汽压分别为 21.2MPa 3.1MPa ,主、再热汽温分别为 578 ℃、 569 ℃,机侧主、再热汽温分别为 576 ℃、 567 ℃。
二、事故经过
5 19 19 10 分, #2 机组准备点火, 由发电部 #2 机组机组长提出申请,副总经理批准,退出 #2 炉给水流量低保护。
5 20 6 26 分, #2 机组并网。
7 35 分,运行二值监盘人员发现 #2 炉给水流量 3 个测点偏差大 (1 961t/h 2 1031t/h 3 1325t/h) ,机组长电话通知工程设备部热控班班长处理。
8 时,运行二值向接班运行三值交待该缺陷未处理。
9 00 分,工程设备部热控班技术员填写热控一种工作票,工作内容“ #2 炉给水流量测点 3 检查 ”,要求运行人员办理开工手续;运行人员考虑负荷变动,暂时不同意此项工作。
11 35 分, 2 号机组长接收工作票。
11 37 分,值长批准工作票工作时间为: 05 20 11 37 分至 05 20 18 37 分;工作票安全措施为: 退出 #2 炉给水流量低保护、切除给水自动、关闭取样一次门等措施。 #2 炉给水流量低保护在点火前退出外,其余措施均未执行,但 2 号机组长在工作票安全措施“执行栏”全部打“√”。
11 50 分, 2 号机组长与工作负责人一同在工作票签字,但工作票未发出。
15 09 分,负荷稳定在 750MW ,具备开工条件。 #2 机组的机组长盛##派巡检执行工作票已打“√”的安全措施,要求工作负责人、电建人员配合。巡检等人到炉侧 32.1 米运转层后,在工作需要排污的情况下,与安全措施中的“关闭
取样管一次门”有冲突,故未执行“ 关闭取样管一次门 ”。巡检将工作票交给工作负责人,许可检修人员开工。
15 11 分,检修人员开始进行测点排污。
15 17 分,巡检与监盘人员核对给水流量测点 3 已恢复正常 (1 1995t/h 2 2069t/h 3 1951t/h) ;工作负责人未终结工作票。
15 19 分,工作负责人发现给水流量测点 2 就地差压变送器数值与测点 1 3 偏差大。
15 22 分, 工作负责人在未办理工作票且未与运行人员联系的情况下 ,安排电建人员
对给水流量测点 2 排污,测点 2 显示流量由 2065t/h 下降至 232t/h 。在此过程中,测点 1 显示 1945t/h ,测点 3 显示 1933t/h ,由于给水流量调节三取中,给水自动调节并未出现异常,监盘人员也未发现给水流量测点 2 异常。
排污过程中,工作负责人发现给水流量测点 2 正、负压侧联通门滴水,与电建人员去炉侧 39.1 米运转层,巡检仍在炉侧 32.1 米运转层;工作负责人喊话高#上 39.1 米运转层, 巡检到达后,工作负责人安排电建人员关闭测点 2 取样一次门,但因测点 2 取样一次门与测点 3 取样一次门基建临时标识牌挂错,导致电建人员在关闭 #2 炉主给水流量测点 2 取样一次门时,实际关闭 #2 炉主给水流量测点 3 取样一次门;同时,工作负责人要求巡检联系盘前查看给水流量变化。
15 52 分,巡检联系盘前人员查看给水流量情况时,给水流量测点 3 流量突变为 0t/h
此时测点 2 显示 232t/h ,测点 1 显示 1945t/h ,给水流量取中值 232t/h 2A 2B 汽动给水泵指令由 4540rpm 4545rpm 增至 5315rpm 5402rpm ,给水量由 1918t/h 增加至 3456t/h
主汽压 23.3Mpa 逐渐升高到 24.5MPa ;主蒸汽温度由 577 ℃开始下降,汽轮机轴向位移由 0.11mm 升高到 0.24mm
15 53 分,机组长立即将给水总操自动切换至手动, CCS 自动切至 TF 方式。
15 54 分, A B 汽动给水泵由自动切至手动,手动控制汽泵转速。
15 55 分, A B 小机高压汽源切换阀开始关闭。 15 56 分,关闭减温水调门。
15 59 分, A B 小机低调门开始关闭,小机转速开始下降,给水流量开始下降,汽泵转速最高至 5211rpm
15 59 分,手动开启两台给水泵再循环门, 16 01 分两台给水泵再循环门开大至 30%
16 04 分主汽温度开始回升。
16 25 分主汽温度恢复至 583 ℃。
事故处理过程中,主要参数变化如下:集控室 #2 机组监盘人员发现给水测点异常后,立即联系就地人员让热控人员停止工作,将工作票收回。
三、原因分析:
1 、直接原因
检修人员无票作业,擅自处理 #2 炉主给水流量测点 2 就地差压变送器数值与测点 1 3 偏差大,处理过程中因给水流量测点 2 和给水流量测点 3 的基建临时标牌挂反,误将给水流量测点 3 取样一次门关闭,在给水调节未退出自动的状态下,导致给水流量突增,造成事故发生。
主要原因
1 )从 5 20 15:54 16:02,8 分钟时间主汽温由 577 ℃骤降到 424 ℃,温差达 153 ℃,运行人员未严格执行《防止电力生产事故二十五项重点要求》、《某公司运行规程》中“主、再热汽温在 10 分钟内急剧下降 50 ℃,紧急停机”的规定,是事故发生的主要原因。
2 )现场设备标识管理不到位,给水流量测点 2 取样一次门基建临时标识牌挂错。电建人员在关闭给水流量测点 2 取样一次门时,实际关闭主给水流量测点 3 取样一次门,导致事故发生的另一主要原因。
3 、次要原因
1 )运行人员对无票作业未制止。现场运行人员对检修人员无票处理 #2 炉主给水流量测点 2 缺陷,既未制止也未汇报。
2) 运行人员对业务不熟悉,不清楚检修人员处理给水流量测点可能给系统正常运行带来的影响。
3 )运行人员对事故处理不熟练,调整不果断,操作过程降给水泵转速太慢,延误处理时间。
四、防范措施
1 、加强两票管理。
2 、加强运行人员技术培训。
3 、对重大操作、异常事件由专工组织分析总结形成标准措施、处理方案,并进行培训讲课,做到一值发生值值知晓,提升所有运行人员技能水平。
4 、加强现场安全设施、设备标识管理。
5 、组织运行热工对热控逻辑进行排查。

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