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纸质垫片进入主油泵,高压油瞬时失压,机组跳闸!

时间:2022-10-27 来源: 浏览:

纸质垫片进入主油泵,高压油瞬时失压,机组跳闸!

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设备概况

1 汽轮机 型式 是日本三菱 350 MW亚临界 轴一次中间再热 汽式,汽轮机 调节 油和润滑油系统配置主油泵 (汽机 同轴)、 电动 辅助油泵、电动盘车油泵和 直流 事故 油泵。正常 运行 (汽轮机 转速大于 2972 r/min) 调节 油和润滑油系统 主油泵供油,主油泵入口 和润滑 油系统 设置射油器 泵出口压力 21±2 bar,流量 5670 L/min,入口压力 >0.7 bar; 辅助 油泵出口压力20.5bar 高压)、 3.5 bar (低 压),流量1200L/min 高压)、 3000 L/min (低 压) 主油泵入口射油器为多孔型式,喷嘴 φ9.5× 1 和φ 10 ×4。

【关键词】

汽轮机 油系统

【事件简述】

7月16日,由于主油泵入口管中异物(纸质垫片)进入主油泵,被主油泵打碎后进入了高压射油器,堵塞了高压射油器的喷油嘴引起主油泵瞬时失压导致“高压油压力低”,机组跳闸。

事件经过

7月16日, #1 机组负荷190MW,机跟踪 控制 方式运行。23:44: 2 8 监盘人员发现“ 高压油压力低 报警,

23:44: 29 汽机跳闸 报警, 发电机保护 86G动作, 发变组跳 闸。 同时 ,主油泵出口压力在 3 s内从 19.253 bar 瞬间 下降到 0.65 4bar, 润滑 压力 1.1 bar 瞬间下降 0.2 44bar

23:44:32 主机轴承 油压力低联锁启动辅助油泵成功 (延时2s ,盘车油泵和事故油泵也同时联锁 启动成功,主油泵出口再次开始建立油压,主油泵和辅助油泵并泵运行

23:44:36 主油泵出口压力23.49 bar 高压油压力19.88 bar, 轴承油压力1.3 bar

23:44:38由于此时汽机转速仍大于2972r /min 高压油压力 于17 bar 辅助油泵顺控联锁停止。

23:44:55 汽机 转速低于2952 r/min ,辅助油泵联锁再次启动。 此时 汽机转速 低于2948 r/min ,主机盘车 油泵 运行中且轴承油压高,延时3s

23:44:59 再次联锁停止辅助油泵。

7 18 日中 ,机组 开始投入 主机 快冷;

7月25日12:00停运快冷系统, 停止主机盘车及油系统运行, 开始组织检查 主机油系统 、油冲洗等工作。

7月28日 16:00油系统检查、冲洗结束。

7月28日 15:00 主油箱内部件恢复工作结束, 16:00 主油泵、前轴承箱开始恢复,晚上 交给运行人员恢复系统。

7月29日16:14:01并网运行。

原因分析

通过检查分析,本次跳机事件是由于 主油泵 入口管 中的纸质垫片进入主油泵,被主油泵打碎后进入了高压射油器,堵塞了高压射油器的喷油嘴引起主油泵瞬时失压导致“高压油压力低”,机组跳闸。

纸质垫片为BELPA品牌CSA90型,我厂2006年以后就没有使用过此型号纸质垫片,且2013年机组检修中未涉及主油泵管路系统,仅清洗了主油箱及滤网。 此纸质垫片应是2006年前某次机组A修时遗留在主油泵入口管中的。

暴露 问题

1,机组A级检修中对重要 设备、系统检修质量 的检查、验收不到位 ,检修质量不高

2, 专业人员 对主要设备的风险分析不够细致,防范措施不够全面;

【防范措施】

1、全面检查冲洗主油泵及管路,确保主油泵及管路内纸质 垫片 全部清理。(完成);

2、检修部进一步完善一期重要设备内部检查项目和要求,确保不因设备内部部件老化、脱落等导致主设备故障停运;

3、进一步加强设备 检修管理、落实检修项目验收责任人, 细化重要设备和系统回装过程的检查确认项目,必要时采用照片进行隐蔽验收, 严格执行 检修 质量验收管理制度,确保设备内部质量

4 、汽机专业研究探讨当 因射油器堵塞导致 主油泵出口压力、高压油压力快速下降时,如何快速联锁辅助油泵启动并保证汽机设备安全的应对策略。

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