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某电厂励磁变本体爆裂事故案例

时间:2024-04-19 来源: 浏览:

某电厂励磁变本体爆裂事故案例

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---以案为鉴---

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正文:

某电厂励磁变本体爆裂事故案例

励磁变附件设计选型的若干问题分析

杨 奇 1   2

1. 山西潞光发电有限公司 ,山西 长治  046699 ;2.京能集团山西漳山发电有限责任公司,长治 046021

摘要 励磁系统用变压器作为发电厂电气设备的重要组成部分,对其设计选型时通常忽略对附属设备的技术要求。 本文 根据 生产 现场发生的几 励磁变附属设备 故障 导致的励磁变异常运行案例,对励磁变 电流互感器及二次回路、温控器、冷却风机的设计选型提出了相应的建议。

0 引言

近年来电力系统快速发展,发电机单机容量从 300MW 600MW 增长到 1000MW ,励磁系统给发电机转子提供励磁电流,转子在 原动机 驱动下旋转形成旋转磁场切割发电机定子绕组,定子绕组产生感应电动势,为电力系统提供电能,因此励磁系统在发电厂尤为重要。励磁系统发生故障时轻则造成机组停运,重则会造成设备损坏,因此对其安全稳定运行提出了更高的技术要求。励磁系统用变压器(以下简称励磁变)作为励磁系统的重要组成部分,其配套电流互感器及二次回路、温控器、风机故障时都会直接或间接造成励磁系统故障。在励磁变选型时通常对变压器本体提出技术要求而忽略对配套附属设备的要求,配套附属设备因制造厂家不同质量参差不齐,本文针对几例励磁变附属设备运行中出现的问题,对励磁变附属设备设计选型提出了建议。

电流互感器及其二次回路

电流互感器 的安装环境温度 海拔高度 震动或地颤 需要 满足国家标准 《互感器 第1部分:通用技术条件》GB   20840.1的规定,如实际使用条件不满足要求时,应根据现场实际条件设计。 电流互感器的连续热电流、短时热电流、额定动稳定电流应满足励磁变短路电流计算得出的最大负荷电流和短路电流工况的要求。 电流互感器 一次电压、一次 电流及二次参数 的选取应满足 电流互感器和电压互感器选择及计算规程 DL / T  866的要求。 [1]
励磁变多选用空气冷却环氧树脂干式变压器 处于封闭 内, 绝缘等级无论选用 F级还是H级 ,实际运行中励磁变 处于高负荷运行状态,根据某电厂 F级绝缘 励磁变95℃启动风扇、 75℃停止 风扇 的设定值, 励磁变 绕组及铁芯正常运行中温度约80~90 ℃。因此 励磁变 配套 的互感器 二次回路 设计 选型时应充分考虑励磁变壳 实际温度 [2]
某火电厂励磁变电流互感器二次电缆从接线端子引出后沿励磁变铁芯上表面穿 PVC 管布置,至保护测控装置的端子排直接安装在励磁变底部支架冷却风机旁,机组停运时维护人员对二次回路常规检查中发现 电缆 绝缘老化严重,电缆表面绝缘呈开裂状存在严重的安全隐患。另一火电厂励磁变电流互感器二次接线端子朝向铁芯处,引出二次电缆距离铁芯约 2cm, 如图2存在同样的安全隐患。参考文献励磁变低压侧电流互感器二次电缆用尼龙扎带绑扎,尼龙扎带受热老化断裂,电缆松动与励磁变高压侧绕组接触, 高压 绕组对 二次 电缆铠装 放电, 造成 励磁变高压 绕组一相接地 ,引发 发电机定子接地保护动作

图1  励磁变电流互感器二次线端子排(上)

电流互感器二次线绝缘开裂图片

图2 励磁变电流互感器二次接线端子朝向铁芯处且距铁芯过近

综合上述情况,应 在励磁变低压侧 壳体外部 装设电流互感器端子箱, 将互感器二次 电流经端子箱 引接至保护测控装置 互感器二次接线端子 布置 在远离铁芯一侧,二次 布线 应与铁芯、高低压绕组及引出铜排保持一定的安全距离 ,二次布线宜使用穿管固定 ,防止振动或者绑扎带断裂等原因造成二次 电缆 摇摆 晃动 互感器二次电缆 采用耐高温 ,对F级绝缘变压器电缆耐高温特性不应低于155℃,对H级绝缘变压器电缆耐高温特性不应低于180℃ 绑扎带 应使用耐高温型

2 温控器 及冷却风机

随着电力设备制造技术的不断发展,励磁变本体的运行可靠性已大大提高,但温控器、冷却风机故障时同样会影响机组的稳定运行。 某火电厂励磁变 温控器采用内嵌方式安装于 壳体 表面 不能在线更换,励磁变运行中温控器故障不能根据励磁变本体温度启 风扇 此外该 火电厂 励磁变也发生过 冷却风机 运行中故障无法更换导致励磁变超温的 事件 根据 文献[ 4 ]、[ 5 ] 得出温控器、风机回路设计不当同样会影响励磁变的稳定运行。

2.1 温控器设计应注意的问题

温控器 采用外挂 于壳体外部 方式安装,除温度探头故障外 温控器 剩余 其余 部件均能在线更换, 防止温控器故障无法修复时致使变压器冷却系统失控。 温控器具有失电告警功能 [4] ,在变压器超温、装置故障、装置失电时都能发信号至远方监控系统。 温控器能根据每相绕组及铁芯的温度单独控制该组风扇启停,实现风机的分路控制,示意 接线 如图3:

图3 温控器对外回路示意接线图

2.2  冷却 风机回路设计应注意的问题

各冷却风机并联运行 使用独立的电源空开, 电源空开配置故障跳闸辅助接点 [5] ,各 辅助接点并联后接至远方监控系统,以便运行人 能及时发现冷却风机故障 跳闸 每台风机设置独立的自动/手动控制旋钮, 冷却 风机自动启停控制回路配套接入温控器 控制风扇输出回路 选择自动方式时风机随温控器温度自动 启停 ,选择手动方式时 无论温控器温度是否超过设定值风机均能启动,以方便风机试运或 特殊 情况下手动启动风机 示意接线如图4:

图4 冷却风机接线示意图

2.3  冷却风机 设计应注意的问题

冷却风机通常采用 横吹式 ,安装于励磁变底部, 出风口由绕组下部通过间隙吹向绕组上部,以达到对 励磁变 散热的效果 ,每相绕组至少装设两台 冷却 风机,风机风量应能满足励磁变散热要求。 为防止冷却风机故障不能在线检修更换导致变压器超温,可采用文献[4]所提出的增加备用风机,但需 考虑 励磁变 是否有可利用的空间 ,尤其对于三相一体 励磁变增加备用冷却风机空间较为紧凑
冷却风机 一般安装于变压器底部 高低压两 侧,可考虑将冷却风机设计为抽屉式:在励磁变壳体外开孔洞 ,利用角钢等制作可拉伸式轨道 正常运行时将 风机抽屉 用螺丝固定封堵,风机检查或故障更换时将风机 抽屉 抽出, 接线端子布置在便于拆接线的空间。 此种设计可不考虑励磁变壳体内空间问题,同时有效解决 风机 停运 故障 导致励磁变超温的问题,但要特别注意风机距带电部分的安全距离,防止 在线 更换风机时造成检修人员触电。

3 总结

励磁 系统 作为机组的重要组成部分 ,其励磁调节器、励磁整流柜均为冗余设计,但考虑励磁变运行 可靠性,一般只配置一台。根据上文所述生产现场实际运行情况,励磁变配套用电流互感器、温控器、冷却风机等故障时均会不同程度影响机组的 安全 稳定运行甚至直接导致机组非计划 停运。本文从 现场 实际 发生 的问题 出发,对电流互感器及二次回路、温控器、冷却风机及控制回路的设计选型提出了相应的建议,供各位同行在设备的设计选型、技术改造时作为参考。

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