某电厂1号反渗透装置浓排无流量的原因分析及建议
某电厂1号反渗透装置浓排无流量的原因分析及建议
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法律顾问:张友全 律师
正文:
某电厂1号反渗透装置浓排无流量的原因分析及建议
1 )问题描述
某电厂锅炉补给水处理系统 1 号反渗透装置浓排无流量、无压力,设备无法正常运行。
2 )检查情况
该厂锅炉补给水处理系统流程为:水库、污水处理厂来水 → 原水池 → 机械搅拌加速澄清池 → 变空隙滤池 → 清水池 → 清水泵 → 生水加热器 → 自清洗过滤器 → 超滤 → 超滤水箱 → 超滤水泵 → 保安过滤器 → 反渗透高压泵 → 反渗透 → 中间水箱 → 阳床 → 阴床 → 混床 → 除盐水箱。
现场打开 1 号反渗透膜壳,抽出反渗透膜元件发现,反渗透系统结垢,表面一层白色晶体,其中二段末端最后 1 ~ 2 个膜元件,内部结垢量最大,单个膜元件质量增大约 15kg (与其它正常膜元件相比),不能正常通水。
垢样(刮取)全部可溶于稀盐酸,并有大量气泡排出,初步判断主要成分为碳酸盐。
反渗透阻垢剂现场取样,化验分析结果符合阻垢剂厂家产品说明书的要求;现场阻垢剂加药量约 3.0 mg/L ,符合阻垢剂厂家提供的控制范围(加药量 3.0 ~ 5.0 mg/L ),但未见反渗透阻垢剂性能试验报告。
近 3 个月,全厂污水处理厂来水用量占比增大,平均占比 65% 以上,偶尔全部使用污水处理厂来水。反渗透浓排无流量的前 3 天化验数据显示,水库来水总碱度为 2.86 mmol/L ,总硬度为 2.40 mmol/L ;污水处理厂来水总碱度为 4.28 mmol/L ,总硬度为 2.91 mmol/L 。污水处理厂来水碱度较高,导致全厂补充水碱度增大( 1.0 ~ 2.0 mmol/L ),其中碱度和硬度是衡量碳酸盐结垢的主要指标。
反渗透浓排无流量当天,原水预处理出水总碱度为 4.35 mmol/L ,总硬度为 3.23 mmol/L , pH 为 8.08 ;反渗透进水总碱度为 4.41 mmol/L ,总硬度为 3.24 mmol/L , pH 为 8.18 。以上结果表明,原水预处理系统未能有效降低来水碱度,反渗透进水碱度偏高。
3 )原因分析
① 全厂污水处理厂来水用量占比增大,补充水碱度增大。
② 原水预处理系统(机械加速澄清池加石灰系统和硫酸加药系统)未正常投运,未能有效降低补充水碱度。
③ 反渗透进水水质变化(碱度增大)后,未进行反渗透阻垢剂验证试验。加药量 3mg/L 的反渗透阻垢剂不能抑制反渗透系统(回收率约 75% )浓水侧碳酸盐沉淀析出,导致二段浓水侧结垢严重,浓排无流量。
4 )处理建议
① 对反渗透膜进行化学清洗。不能通水的膜元件浸泡到清洗液内,离线清洗;可以通水的膜元件进行循环清洗;根据清洗情况,酌情更换小部分污堵严重的膜元件。清洗完成后,检测反渗透系统的性能指标,包括脱盐率、回收率和产水电导率等。
② 针对目前污水处理厂来水,根据 DL/T 1261-2013 《火电厂用反渗透阻垢剂性能评价试验导则》进行反渗透阻垢剂性能试验,确认阻垢性能、加药量满足反渗透安全运行要求。
③ 调整原水预处理系统运行工况,控制出水碱度小于 2.0mmol/L 。
④ 近期反渗透运行期间,控制回收率 70% 以下,提高阻垢剂加药量至 4.0 ~ 5.0 mg/L ,降低反渗透系统结垢倾向。
⑤ 反渗透运行期间,每 2 小时记录一次反渗透产水流量、浓水流量、产水电导率、进水压力、段间压力和浓水压力等测点数据,计算并记录回收率和段间压差;当段间压差超过 0.10MPa ,回收率超过 70% 时,应及时查找原因,进行调整。
⑥ 反渗透进水增加在线 pH 表,恢复在线 ORP 表正常投运,每次投运前进行 SDI 检测。控制 pH 值 6 ~ 8 , ORP < 200 mV ,游离氯< 0.1 mg/L , SDI≤3 ,防止反渗透进水水质超标,反渗透膜被氧化或者污堵。
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