水煤浆气化炉炉渣堵塞的原因及应对措施 水煤浆气化炉炉渣堵塞的原因及应对措施

水煤浆气化炉炉渣堵塞的原因及应对措施

  • 期刊名字:科技风
  • 文件大小:186kb
  • 论文作者:王培
  • 作者单位:兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司
  • 更新时间:2020-07-12
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论文简介

经济管理水煤浆气化炉炉渣堵塞的原因及应对措施王培(兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司,内蒙古鄂尔多斯014300)[摘要] 气化炉系统是液态排渣,及时准确判断气化炉是否堵渣,并能及时采取准确、有效的处理方法,是保证气化炉系统长周期稳定运行的关键。[关键词]气化炉;炉渣;堵塞;原因;应对措施引起气化炉堵渣的原因是多方面的,如煤种和灰熔点的变化、炉(四)锁斗排渣不畅堵渣温的变化、熔渣对耐火砖的的损蚀等,均能影响熔渣的状态,造成排渣1)锁斗系统阀门故障或者捞渣机故障,气化炉和锁斗集渣时间过不正常,容易导致气化炉堵渣"。气化炉堵渣分为轻微堵渣和严重堵渣。长,造成气化炉堵渣。轻微堵渣通常采取一系列措施进行疏通, 切勿操之过急,防止造成气化2)激冷后的灰渣,有时会含有大块灰渣,堆积在气化炉锁斗上部炉严:重堵渣现象的发生;严重堵渣发生时,采取停车疏通的方法处理”。的锁渣阀上,锁斗排渣不顺利造成堵渣。- -、气化炉堵渣的现象三、气化炉堵渣的应对措施1)气化炉渣口压差表压差变大,而且波动频繁。2)气化炉生产经过对上述气化炉堵渣现象的判断和原因分析,总结了几点应对负荷不变的情况下,渣样中有拉丝现象,渣的流动性变差,每小时捞渣气化炉轻微堵渣的处理措施:机的出渣量减少。3)气化炉生产系统压力、液位无较大的波动时,气1)及时联系仪表人员,查看气化炉渣0压差表是否故障,如果故化炉压力与水洗塔出口合成气压力压差变大。4)气化炉支撑板温度异障及时处理,保证气化炉渣0压差表指示准确。常。5)合成气出口气体成分发生变化,有效气体成分下降,CO和2) 加强对原料煤和水煤浆灰分和灰熔点的分析次数,查看分析报CH4含量上升,CO2含量下降。6)锁斗及渣池温度变化,锁斗运行异告灰分和灰熔点是否发生变化,煤质是否发生变化;再看渣样,对渣样常。7)气化炉内灰渣通过合成气带入渣水系统,导致渣水系统灰渣量进行对比;查看在线气体成分和手动分析的气体成分,根据分析结果做增加,压滤机负荷增大,滤饼增厚,灰量增多。出正确的处理。二、气化炉堵渣的原因3)应该及时调整氧煤比,提高炉膛温度,缓慢熔渣。这个过程不(-)气化炉渣0堵渣能太急,而且,加氧要严格遵守多次少量的原则,避免造成渣0再次缩1)气化炉渣0压差表指示不准。2)原料煤供应受成本地域等因小,因为这时渣量加大,同时注意炉温的变化趋势和气化炉炉壁温度,素影响,a煤质变化,灰熔点变化,渣的熔融特性变化,流动性改变, .发现超温现象要采取紧急措施。出现渣0不畅的情况时,如果发现及操作调整未能及时有效改变。b.水煤浆的煤种发生变化,高灰熔点煤混时,通过提高氧煤比,-般在短时间内就可恢复,当渣0恢复正常,气入,燃烧室温度低于煤浆灰熔点温度,液态排渣粘度大,流动性差,在体成分也相对稳定了,可以适当减小氧煤比,再观察几个小时,确认无渣口处冷却,堆积堵塞气化炉渣口。3)计划停车时,先增加入炉氧量,反复迹象,恢复到正常操作温度运行。使气化炉在高于正常操作温度50°C的环境下运行半小时,用来除去气4)保证气化炉水汽比正常的条件下,加大气化炉激冷水量和气化化炉炉壁的挂渣,因炉壁还存在部分挂渣,在停车后,温度急剧下降导炉底部黑水排放量,保证下降管不挂渣,同时增加了水的流速,减缓致灰渣在气化炉渣口堆积,堵塞渣口。而且下次烘炉时,温度达到钙、镁离子在水中的沉降速率,减少管道的结垢。(211000C以上时,有部分炉壁挂渣会脱落,堵塞渣口。4)气化炉操作温5)如果烧嘴运行时间长,烧嘴损坏,停车更换烧嘴。如果中心氧度的变化,会造成渣口堵塞。气化炉温度的控制原则是在保证液态排渣流量变化,调整流量,保证气化炉雾化效果好,气体不偏流,气化炉排的情况下,高于灰熔点50~100C,尽可能的维持低温操作。a如果温渣通畅。度控制过低,渣的流动性变差,在渣0处就会越积越多,导致渣口减6) 如果气化炉排渣量大,保持锁斗内水位指标,加大锁斗循环泵小。b.生产加减负荷时,氧量没有及时提高,或者氧压波动,气化炉操的出口流量,将熔渣都带入锁斗。锁斗系统阀门故障或者捞渣机故障,作温度低,会引起渣口堵渣。c气化炉温度操作不稳定,忽高忽低,造气化炉减负荷生产,尽快处理故障,恢复运行;及时巡检现场运转设成耐火砖的损蚀,气化炉操作温度每提高100C,熔渣对耐火砖的损蚀备,保证气化炉合成气成分和渣水系统稳定。会加快一倍",严重时耐火砖渣块会随灰渣一起落下, 堵塞渣0。5)对在气化炉检修时,重点检查激冷环和下降管有无堵塞和损坏,出置式四烧嘴将氧气和煤浆送入气化炉,烧嘴使用时间长烧嘴损坏,或者现堵塞和损坏及时处理,保证出激冷环的激冷水均匀的沿下降管下降,中心氧流量变化,造成烧嘴偏喷或者雾化效果差,气体偏流,影响渣的形成均匀的水膜,保护激冷环和下降管,防止气化炉堵渣0。清理锁斗流动性,会引起渣口堵塞。循环泵的结垢以及泵出口管线,保证锁斗循环水量,防止气化炉激冷室(二)气化炉下降管堵渣堵渣。气化炉生产过程中,激冷水的流量控制特别重要,激冷水进入气四、结束语化炉激冷环内,由激冷环均匀分布,沿下降管向下进入激冷室,在下降气化炉炉渣堵塞现象,是气化炉生产系统中经常出现的问题,实管上形成- -层水膜,保护下降管不被高温的合成气和熔渣烧坏。1)激际操作中应根据渣样、DCS 操作指示以及煤浆浓度、煤质分析等综合冷水量偏低,保护下降管的水膜由于合成气和熔渣的高温蒸发损失,熔判断。采取正确的预防措施,会减少气化炉堵渣现象的发生;气化炉堵渣会直接与下降管接触,造成下降管堵渣。2)激冷环水分布不均,出渣了,操作人员也会采取措施进行处理,使生产系统尽快恢复正常。现偏流,下降管水膜分布不均,长时间运行,造成下降管挂渣,堵塞气化炉排渣。参考文献](三)气化炉激冷室底部堵渣1)朱冬梅,,聂成元中国煤化工2001)锁斗循环泵循环水量小,气化炉产生的灰渣没有完全进入锁斗,121刘宝彦,李洋处理1.黑龙江科导致激冷室底部堵渣。技信息.2011.C NMH G_2)原料煤的含灰量高,锁斗系统负荷不够,不能及时的排出气化|3|赵亚洲,胡利强小味水VIu直口堵塞原因及处理措施I化肥工业,2013.炉激冷室底部的灰渣。TEHMOLOOY wim 261

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