乙二醇再生装置节能降耗研究应用 乙二醇再生装置节能降耗研究应用

乙二醇再生装置节能降耗研究应用

  • 期刊名字:化工管理
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  • 论文作者:贺江波,唐洪军,徐乐乐,李志刚
  • 作者单位:中国石油塔里木油田公司
  • 更新时间:2020-03-23
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论文简介

能源管理乙二醇再生装置节能降耗研究应用贺江波唐洪军徐乐乐李志刚(中国石油塔里木油田公司新疆库尔勒市841000摘要:乙二醇贫液质量是保证克拉2气田天然气低温分离脱更好。水脱烃效果的关键因素,但如何控制和降低乙二醇再生工艺的能经过以上的咨询和验证,加上现场可操作性勘察,最终确定量消耗也至关重要。克拉2气田乙二醇再生装置在运行过程中对乙二醇再生工艺进行如下优化和改造:(1)增加容积更大的三长期存在能耗大、含油多等问题,针对这些问题开展分析研究,制相分离器,确保油醇分离时间,增强分离效果。(2)低温分离器分定措施对乙二醇再生工艺进行优化和改造,从根本上解决了存在离岀来的醇烃混合液加热温度由原来50□降低至0运行。同的问题,同时为其它类似装置的设计提供了宝贵的经验借鉴。时将0□的富液作为冷媒引入贫液冷却器对乙二醇贫液进行冷关键词:乙二醇再生;能耗大;工艺优化;效果评价却。(③3)将原塔顶冷却器改为空冷器,停运循环水冷却系统。乙二醇再生工艺简介方案确定后,在2013年乙二醇再生装置检修期间组织现场克拉2气田选用浓度85%的乙二醇贫液作为天然气低温分离实施。改造后流程示意图如下脱水脱烃工艺中的防止水合物形成的抑制剂,经低温分离器分离出的醇烃混合液为-15,经导热油加热至50后进入三相分离器分离。分离出油组分后乙二醇富液进入乙二醇再生单元,经过贫富液换热器进入再生塔,再生后的贫液经贫富液换热器后在贫液冷却器中由冷却循环水冷却后进入贫液罐,再生塔闪蒸汽经塔顶冷却器由冷却循环水冷却后进入回流罐外排。乙二言川凝乙二富司富液缓图2优化后工艺流程示意图四、效果评价1.生产百万方天然气的燃气消耗量大幅下降。经过对导热图1原乙二醇工艺流程示意图油炉燃气消耗量的监测统计,发现工艺改造后每生产百万方天然二、运行中出现的问题气消耗的燃料气由原来的482方降低至259方,节气效果明显在生产过程中乙二醇再生装置逐渐暴露出以下几点问题:2.通过取样观察发现油醇分离效果明显提高,乙二醇再生装1)乙二醇再生装置中出现凝析油含量增加的情况,严重影响装置运行过程中不需要进行除油操作,油醇互窜现象基本消除置操作的平稳性和安全性(2)低温的醇烃液(-15)通过导热3塔顶闪蒸气冷却效果明显增强,温度由原来的55左右降油加热至50,而高温的贫液(65)通过冷却循环水降温至低至30,确保回流泵正常运行30,低温醇烃液冷量未得到有效利用,重复出现加热和再制冷4.循环水停运每年可节约新鲜水5000方左右,同时节约阻矛盾工艺,能量浪费很大(3)采用开放式冷却循环水进行冷却,垢、杀菌药剂和技术服务费用232万元/年塔顶冷却器换热管束严重结垢,影响冷却效果,造成回流泵高温总之,通过工艺优化改造,使乙二醇再生装置运行参数更加运行。同时为保持水质,需要长期使用杀菌剂、阻垢剂,补充新鲜稳定,大幅减少了工艺运行各个环节的能量消耗。同时为其它同水,操作成本极高,同时造成大量水资源浪费类装置的设计、建设和运行提供了宝贵的经验借鉴三、工艺优化改造措施确定和现场实施参考文献乙二醇与凝析油的分离温度是能否开展工艺改造的关键,经1张强、单华等编,《克拉2气田培训手册》,2005年过组织技术人员査阅资料、技术咨询和现场试验验证,证明乙二[2]王遇冬编,《天然气处理与加工工艺》,石油工业出版社醇富液和凝析油在0口条件下分离效果能够保证。借鉴其它成功1999的做法证实,采用空冷器代替传统的循环水冷却成本更低,效果3何潮洪、冯霄编,《化工原理》,科学出版社,2006年160化x霍2014年6月

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