针对GSP气化炉运行参数波动的控制策略优化改造 针对GSP气化炉运行参数波动的控制策略优化改造

针对GSP气化炉运行参数波动的控制策略优化改造

  • 期刊名字:化工自动化及仪表
  • 文件大小:681kb
  • 论文作者:许力强,徐亚昆,呼宏安
  • 作者单位:神华宁夏煤业集团有限责任公司煤制油项目建设指挥部,神华宁夏煤业集团有限责任公司煤炭化学工业分公司烯烃公司
  • 更新时间:2020-07-13
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论文简介

1440化工自动化及仪表第40卷针对GSP气化炉运行参数波动的控制策略优化改造许力强"徐亚昆” 呼宏安(神华宁夏煤业集团有限责任公司a.煤制油项目建设指挥部;b.煤炭化学工业分公司烯烃公司,银川750411)摘要某煤基烯烃气化装置的西门子CSP干煤粉气化工艺,除了气化炉的构造与其他工艺有所不同外,其负荷控制方式也与众不同,是以煤量定氧量的,这就对煤量的测量准确性和穗定性提出了较高的要求。在此,详细介绍对以煤定氧的负荷控制方式的优劣以及控制方式的优化与改造。关键词GSP干煤粉气化炉 煤量测量 运行参数波动 控制策略优化中图分类号TH862*.6文献标识码B文章编号1000-3932(2013)11-1440-02神华宁夏煤业集团煤化工分公司的煤基烯烃根据给煤量波动的频次,得到每分钟的平均项目,选用的是西门子GSP干煤粉气化工艺,其煤粉流量信号。具体获取方式为每6s对煤粉流负荷控制方式为“以煤定氧”,与主流气化装置有量信号取样一次,每10次的取样值计算得到平均所不同。这种控制理念是基于安全性考虑,可以值 ,每6s计算一次。如果使用1min的平均煤粉有效防止气化炉的过氧燃烧。但这就对给煤量测量去控制氧量,暂时假定煤粉流量的测量是正确量的准确性和稳定性提出了较高要求。在实际生的,则可能出现两种极端工况:瞬时煤量较大,平产过程中,整个给煤管线中煤粉的流态并不稳定,均煤量较小,,此时采用平均煤量控制氧气流量,会用于给煤量测量的速度计和密度计均有所波动,使 氧煤比(入)较实际偏低;瞬时煤量较小,平均煤导致测量出来的煤粉流量有较大波动,进而导致量较大,则仍采用平均煤量控制氧气流量,会使氧氧煤比(λ)、氧气流量气化炉压力和温度及合成煤比(入)较实际偏高。.气流量等多个参数随之波动,整个系统很难稳定而在GSP气化装置的运行中,最危险的莫过运行。在此,笔者在对以煤定氧的负荷控制方式于氧气过量,反应在工艺参数上就是λ升高。所的优劣性进行分析的基础上,给出其控制策略的以任何时刻取两者中的小值去控制氧气流量,才优化改造方案。能在稳定工况的前提下避免过氧的风险。平均流1 GSP 气化炉参数波动原因分析量与瞬时流量的取小,与瞬时流量的趋势对比如由于该公司的煤基烯烃项目的GSP气化炉图1所示,取小值的策略成功滤掉了瞬时流量易的负荷控制方式为以煤定氧,而输煤量是-一个不导致过氧的虚高值。稳定参数,必然导致氧量随之波动,而且稍显滞瞬时煤粉流量后,所以两介质在气化炉内的配比并不是如预设的一样呈线性化,这一点从氧煤比(入)曲线的波动就可以看出。并且,随着煤粉流量的波动持续,二者的小值各参数的波动就会呈现周期性波动,很难再次调整正常。因而,系统参数波动的根源为煤粉流量的波动。2解决方案图1平均流量与 瞬时流量的取小值既然确定了系统参数波动的根源为煤粉流量与瞬时流量的趋势对比波动,那么就要从整个控制过程中稳定煤粉流量中国煤化工入手。因为煤粉流量是-一个波动的参数,所以取.YHCNMHG其平均量作为控制氧量的参数。收稿日期:2013-09-13(修改稿)第11期许力强等.针对GSP气化炉运行参数波动的控制策略优化改造441另外,平均煤粉流量的计算是需要时间的,那操作画面增加负荷控制方式切换按钮,由工艺操么投煤初期的平均量从实际来看是偏小的,而且作 人员根据实际运行工况,在最佳时间切换为平更加不稳定,所以平均煤粉流量控制的投用时间均流量控制;所谓的平均量控制,就是将平均煤粉也需要设定。流量与瞬时煤粉流量做取小值运算,在平均控制因投煤初期平均煤粉流量会明显低于瞬时煤投用后,均取两者中的小值去控制给氧量,避免随粉流量,所以不能直接用平均量控制氧量,在DCS时 出现的过氧风险。其控制逻辑如图2所示。DELAYSUM221F1345煤粉流量瞬时值每6s输出10个信号「 DIVL AVER F1345一值,之进行加和前输出的运算总和除煤粉流量平均值保持,第10-10得到平均]十一个出流量值个代替MULSWITCH乘法L SPAVER手动切换02 SP. KORR平均量得到的按钮G SE氧气计算参数氧气设定值MIN艮据C信231F3411C_ SP ]两参数取区小值 号有无,选SP小值输出挥输出门用于氧气流量主氧流量设定值”或2控制SP REAL乘法用瞬时量得到的图2 GSP平均煤粉流量控制逻辑的优化方案3优化后的控制效果煤粉流量氧气量优化后的组态逻辑程序投用后,给氧流量的调节较以前稳定了很多,同时其他参数也有了很大的改善,周期性波动的情况不复存在。优化前、气化炉压力后各参数曲线的对比如图3.4所示。优化前,氧图4程序优化后的运行参数曲 线.气流量完全取决于煤粉流量,成线性跟踪,同时气4结束语化炉压力也随相关参数的波动而波动;优化后,氧神华宁夏煤业集团煤化工分公司的煤基烯烃气流量在煤粉流量低时跟踪,有一-定的线性关系,项目的GSP气化炉的控制方案在改造前,整个当煤粉流量向大值波动时,氧气流量已经由平均GSP气化炉系统的运行参数波动较大,曾多次导煤量来控制,呈稳定趋势,同时气化炉压力也较以致气化炉非计划停车,给企业造成了较大的经济前稳定了许多。损失。优化改造之后,GSP气化炉各参数周期性波动情况得到解决,气化炉系统运行稳定性提高,整个工艺生产运行周期变长,再未发生因工况波wwwww.动导致的气化炉非计划性停车,实现了气化炉装置长周期稳定运行的目标。同时,期望笔者所述图3程序优化前的运行参数曲 线.GSP气化炉的给燃县控制箸败的代化方案,能够中国煤化工对类似工艺的改造参考。.4CNMHG.

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