小议干输灰系统的改造 小议干输灰系统的改造

小议干输灰系统的改造

  • 期刊名字:科技风
  • 文件大小:543kb
  • 论文作者:黄屿阳
  • 作者单位:广西水利电力建设集团有限公司田东电厂
  • 更新时间:2020-09-13
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论文简介

C枓技瓜小议干输灰系统的改造黄屿阳(广西水利电力建设集团有限公司田东电厂,广西田东531501)摘要]本文首先针对广西水利电力建设集团有限公司田东电厂(以下简称田东电厂)干于输灰系统存在的问题,认真地分析原因,提出了改造方案;然后详细地描迷了改造的内容和效果;最后阐迷了改方蒙的特点及其作用,说明了干输灰系统的改造能满足田东电厂的需求,具有极其重大的意义。[关键词干输灰;改造;省煤器;堵塞田东电厂有两台火力发电机组,采用的是T型泵集团流气力输送系统,其原理是利用压缩空气将灰从所有T型泵输送到灰库。其运行过进气三量元出科辉家元改造前输灰系统示意图1灰出料网啸型没门佛点杯口焦持沧状忽,此时出料进气况气来无豆气彝具需)天进死在当气密。并和禁进气改造后输灰系统示意图输灰系统的改造,主要包括PLC的编程和现场设备的安装两部分。PLC的编程,根据原来输灰的流程,对省煤器单元独立编程。当省煤n开汩们,艺钻正7单元灰斗高料位或者装灰时间结束时,打开省煤器单元的出料阀;出料嘴召立气略灰从有新型选内的压力于身到减足元闭左握交气入口中仓宝零我弄复愠,幂下一阀开到位时打开省煤器进气阀进行输灰。当输灰压力小于008MPa时,关闭进气阀;进气阀关到位时,关闭出料阀;出料阀关到位,输灰结田东电厂的输灰系统分为四个部分输灰,即是省煤器单元输灰、束。输灰压力重新恢复高于035MPa时,允许进行下一次输灰。如果单元输灰、二单元输灰、三单元输灰。改造之前,四个部分输灰共同输灰过程中,压力高于028MPa,延时3秒,发压力高报警;同时打使用一个气源,共同使用一个进气阀。正是因为这样,输灰问题时有发开吹堵阀进行吹堵;当压力低于028MPa,关闭吹堵阀:如果压力继生。今天这段输灰管堵塞,明天那段输灰管堵塞。轻则,终止输灰,进续上升,高于035MPa时,延时3秒,发堵管报警:同时关闭进气阙行人工疏通管道;重则输灰管道防爆门打开,对空排放飞灰,污染环和吹堵阀;进气阀和吹堵阀关到位时,关闭出料阀;出料阀关到位,境,危害老百姓。更为严重的是,因为省煤器单元输灰不畅,造成省煤灰结束。当堵管问題已经解决,堵管报警消失,输灰压力重新恢复高于器管道损坏,被迫停机停炉,进行抢修。035MPa时,允许进行下一次输灰。现场设备的安装包括两个变送器面对输灰系统存在的问题,我们不是听之任之,视而不见,而是三个压力开关、一个进气阙、输灰管道之间的联络阀和灰库的分路阀。采取积极的态度,认真地分析原因,找出行之有效的解决方法。变送器是用于监视储气罐压力和省煤器单元输灰压力;压力开关是用于根据分析,问题的主要原因是省煤器单元的灰比较粗糙,再加上自动保护;进气阀是用于提供输灰气源;联络阀是用于当省煤器输灰管与其它单元共用一个气源,输灰压力不足,导致省煤器单元输灰不畅,道发生堵管时,能够及时切换到其它管道进行输灰;分路阀是用于选择甚至无法输灰。省煤器单元无法输灰,日积月累,累积到一定的程度,哪号灰库进行装灰就会损坏省煤器管道。另一方面,即使省煤器单元能够输灰,由于它的历时30天,干输灰系统改造终于完成了。干输灰系统改造的完输灰难度大,因此,它输灰所需要的时间比较长,占用输灰时间比较成,标志着田东电厂的输灰系统进入了一个崭新的局面。改造后的省煤多。当其它单元需要输灰时,由于没有得到及时的输灰,因此,常常会器单元输灰,使用独立的气源,独立的输灰管道。因此,占用其它单元造成管道堵灰。省煤器单元的粗灰是燃烧的煤质决定的。当初机组设计输灰时间的问題得以解决,让其它单元能够得到及时的输灰。另一方的燃煤是百色地区的混煤,再加上电煤资源紧缺,显然要从煤质上解决面,省煤器单元输灰,由于它使用独立的气源,输灰压力也大大增大问题是不现实的。因此,如何增大省煤器单元的输灰压力,减少占用其了,从而保证了足够的输灰压力,保障了输灰的畅通。干输灰系统改造它单元输灰的时间,已成为解决问題的关键。所以,我们提出了解决方至今,输灰管道堵塞现象减少了98%;省煤器管道损坏,被迫停机停案,即是省煤器输灰单元增加一条独立的输灰管道进行独立的输灰。在炉的设备事故发生率为零。干输灰系统的改造,改善了机组的运行工2007年#2机组A级检修中,根据方案,对干输灰系统进行了改造。况,提高了机组的可靠性,增加了机组的效益。改造前后的输灰系统示意图如下动化程H中国煤化工作量小耗时少等特CNMHG系统内转动部件少,其中进料阀、出料阀为转动部件,无其他辅助设备;灰斗不需设置气化装置,气化风机和空气加(下转第242页)240如芳方数据科技凤控制装置应能立即响应,否则将对变电站的安全运行带来严重威胁。例设功补滤波装置来提高机车的功率因数,补偿装置电路由串联的电容器如:当电容器保护动作开关跳闸,若综合控制装置未及时闭锁,指挥电和电抗器组成,并接于主变压器的牽引绕组上,用晶闸管电子开关投容器在跳开后很短的时间内又投入,则可能造成电容器由于带电荷合闸切。对于50H2工频来说,补偿电路呈容性,向电网返回超前的无功电而发生爆炸,后果不堪设想,所以,必须具备一些闭锁条件。其中包流,起无功补偿作用:而对于低次谐波频率(3或5、7次),电路呈现括:主变和电容器的部分保护动作,电压回路断线,电压过低,电压过低阻抗,它吸收整流桥返回的低次谐波电流,因而降低了输出的谐波电高,主变分接头遥控失灵滑挡等流分量变电站值班员负责密切监视本站负荷变化和电压状况,依据本级在牽引变电站设置固定的无功补偿及三次滤波装置。虽然这些治电网调度管理规程规定、调度部门下达的电压曲线或控制范围、现场运理措施取得了一定的效果,特别是随着全国电气化线路的增长,电力系行规程规定,保证母线运行电压允许偏差和主变一次侧的综合功率因数统容量的增大,电气化供电设计中合理配置了区段相位,但是从宏观来均控制在合格范围内看,负序问题得到较大程度的缓解,单个牽引变电站的问题并没得到彻32控制方案底的解决。由高可靠的控制器按照控制策略进行电压无功综合控制,电容器42目前存在问题组用高压真空接触器投切,当电容器监测到的无功电流值超过整定值电气化系统中进行无功补偿经济效益显著,但在推广中还存在问时,控制器根据需投电容器组的级数,给出控制信号,自动关合高压真题。大最无功潮流从发电厂涌向高压变电站,再通过输电线路输送至中空接触器,将电容器细投入运行。当无功电流值低于整定值时,控制器低压变电站,造成大量无功潮流远距离穿越、传輪。无功补偿容量配置给出控制信号将高压真空接触器断开,电容器组退出运行。它和变压不合理,大多变电站补偿电容为整组投切,不能根据负荷变化需要做到配合时,控制器通过检测低压侧电压的高低自动调节变压器分接头,以就地平衡,高负荷时功率因数太低,低负荷时又出现过补偿。实现稳定负荷电压的作用,以上工作状态是完全自动进行的。存在无功向配网倒送现象,无功倒送将会增加电网损耗,加重配4无功补偿技术应用电线路负担,尤其是采用固定电容器补偿方式的用户,可能在负荷低谷41应用方式时造成无功倒送。评价牵引供电系统设计与运行优劣的件能指标是电能质量,而衡电能质量的一个重要指标是电压,由于接触网、变电所和羍引机车中的无功状况主要受负荷消耗的无功功率(即电力机车的功率因数)及接触网和牵引变压器阻抗大小的影响,对所在地区电网带来了严重的的负[参考文献]面影响,如:大规模的出现整流非线形负荷,产生高次谐波,使当地电!丁毓山徐义斌周国喻等无功补偿岗位培训教材M北京中国水利水电出版社2002网波形质量发生畸变;引起当地电网电压严重偏移和波动,影响电网质四2尚品浅谈无功功率补偿技术科技风20量和安全等等。3鲁俊生电力两无功功率补偿技术的现状团企业技术开发2009采用 SCOTT[斯科特)变压器等特殊供电方式。在电力机车上装上接第240页5系统改造耗时小热器:运行方式灵活多变,可连续运行,也可定期运行由于系统配置简洁,设备少。因此改造所消耗的时间比较少,整2系统控制水平高个改选过程只用了一个月的时间系统控制采用先进的可编程序控制器,有自动控制,远方操作和于输灰系统的改造,不仅解决了田东电厂之前输灰不畅的困境,就地手动控制三种控制方式,正常情况下采用自动控制方式。控制系统而且对于田东电厂的发展有着举足轻重的作用。一是为厂机组的安全稳可实现运行数据和故障信号的采集自动化,对运行数据自行分析和故障定运行提供了保障;而是提升了在同类机组中的竞争能力;三是响应了判断,并对系统中的故障实现分类报警国家节能咸排的号召,减轻了国家节能减排的压力。3系统输送灰气比高在千输灰系统的改造中,我们取得了可喜的成绩。然而,影响机系统采用高密度的低压拴流式输送,消耗较少的压缩空气可以输组正常运行的其它缺陷还是存在的,因此,我们不能骄做自满,而是要送较多的物料。不断地努力,善于发现问题,认真地分析原因,积极地寻找解决问题的4系统投资小,年运行维护费用低方法。只有这样,才能在困难面前立于不败之地;只有这样,才能解决由于系统配置简洁,设备少。因此只需较小的投资。而且由于设个又一个的难题,为机组的经济运行,为我国的发电事业做出更大的备可靠修维护量少,系统能耗低,所以只需较低的费用就可保证系统安贡献全可鑫的运行。中国煤化工CNMHG242如)芳数

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