稠联污水回用锅炉技术 稠联污水回用锅炉技术

稠联污水回用锅炉技术

  • 期刊名字:油气田地面工程
  • 文件大小:893kb
  • 论文作者:张燚
  • 作者单位:河南石油勘探局勘察设计研究院
  • 更新时间:2020-09-25
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论文简介

第30卷第11期(2011.11) <集输处理〉稠联污水回用锅炉技术张燚河南石 油勘探局勘察设计研究院摘要:近年来河南油田进行了将稠油污水处理合格后回用于低压湿蒸汽锅炉的技术研究工作,主要内容包括现场气浮设备试验及药剂的筛选工作。大孔弱酸阳离子树脂可满足河南油田稠联污水软化要求,能够达到锅炉用水指标。含油污水回用注汽锅炉深度处理工艺流程设计的出水水质指标及设计分段出水控制指标能满足《稠油注汽系统设计规范(SY/T0027-2007) 》中给水水质条件。系统改造前设计处理量为8 000 m/d、实际处理水量为9500m';改造后设计处理量为10 000m'/d,实际处理水量为12 000m'。在稠油污水处理回用锅炉工程中,关键设备应选用技术先进的浮选机和多介质过滤器,二级过滤后油和悬浮物应小于2 mg/L。关键词:稠油污水;处理技术;工程设计;回用锅炉doi:10.3969/j.issn.1006- 6896.2011.11.025为解决污水出路问题,河南油田近年对稠联污不稳定的现象,在污水处理系统前端设置缓冲设水处理系统进行了整体改造。改造前的处理工艺为施, 以实现后续处理装置水量和水质的平稳运行,沉降+两级过滤。二级过滤出水悬浮物含量为10~同时去除来水中的大部分浮油。稠联污水前段设计70 mg/L,油含量为5~75 m/L。该T艺存在的主处 理规模为10 000 m'/d。根据稠油联合站污水水质要问题是流程不完善及处理能力不足。由于三相分的特殊性,结合稠联污水处理系统现状,将功能上离器脱水系统来水有波动(波动系数约为1.2),缓相同的设施( 如缓冲调节、沉降除油)合并建设,冲调节能力不足,造成后续处理设施负荷急剧变在保证水质的前提下达到节省建设投资的目的。对化,严重影响处理效果。如2010 年污水产生总脱水系统来水进行缓冲调节、沉降处理,具体流程量为12 241 m'/d,开发注水量5320 m'ld,剩余污如下:二项分离器来水-→调节水罐- >提升泵- +沉降水量达到6921m'ld。现有生化达标外排处理能罐-→溶气浮选机→缓冲水池。气浮出水分三路:①力为3 000 m'ld,约有4 000 m'ld的污水没有出去锅炉回用深度处理,设计处理能力为4 000 m'd;路。由于系统超负荷运行、来液波动、设备老化等②去生化处理系统,设计处理能力为3000m'/d;原因,系统出口水质满足不了注水水质要求,稠油③在站内进行一级过滤处理后去注水,水质要求含污水综合利用率为30%左右。油量及悬浮物含量均在10 mg/L以下。根据国内稠近年来该油田进行了将调油污水处理合格后回油污水回用注汽锅炉技术的应用经验,确定了含油用于低压湿蒸汽锅炉的技术研究工作,主要内容包污水回用注汽锅炉深度处理T艺,其工艺主流程括现场气浮设备试验及药剂的筛选T.作。气浮现场为:缓冲水池-→提升泵-→双滤料过滤器-多介质过试验结论是:出水中石油类含量平均值<10mg/,滤器-→二级申联羽酸软化-→外输水罐-→外输泵- →去悬浮物含量平均值<30 m/L,试验系统运行可注汽站。该工艺流程设计出水水质指标及设计分段靠,处理效果稳定。针对约剂的筛选T.作进行了除出水控制指标要满足《稠油注汽系统设计规范(SY/T油剂、混凝剂和助凝剂、缓蚀阻垢剂试验,评选出0027- -2007)》中给水水质条件。最佳药剂及最佳用量,同时进行了离子交换树脂的确定。离子交换树脂评价结论为:大孔弱酸阳离子2改造效果树脂、强酸阳离子树脂在颗粒度、颗粒尺寸均匀性河南油田稠油污水处理系统改造前设计处理量方面均较好;强酸阳离子树脂同阳离子树脂相比,交换容量较小,抗污染能力较差;大孔弱酸阳离子为8000 m'/d,实际处理水量为9500 m';改造后设树脂可满足河南油田稠联污水软化要求,能够达到计处理量为10 000 m'd,实际处理水量为12 000 m'。锅炉用水指标。处理后污水回用锅炉、有效回注和达标外排。河南油中国煤化工1。目前系统采1工程设计取了两级除YHCN MH ct.经过注水系针对河南稠油油田油气集输系统来液量及水质统的过滤,出水含油量已满足开发地质要求。去各- 52-“油气田地面工程(nttp:/ /www.yqtdmgc.com).第30卷第11期(2011.11) <集输处理>输油管道泄漏检测与定位系统升级改造李银凯石刚李剑中原油田油气储运管理处摘要:泄漏检测及定位系统的技术关键是解决以下两个方面的问题:一是泄漏检测报警;二是精确定位。流量输差法在泄漏栓测方面,负压波法在泄漏定位方面分别具有独特优势。因此,采用由SCADA系统采集的温度、压力、流量等数据,通过输差检漏法和负压波法的耦合分析,可实现对原油管道泄漏及时发现并准确定位。系统升级改造投运以来,报警准确度都在95%以上,定位准确率达到了85%以上;对于流速大于0.18L/s以上的漏点能够及时报警,对于流速大于0.55 L/s以上的漏点能够及时报警并准确定位,达到了预期目标。关键词:管道;泄漏;检测;定位;升级.doi:10.3969jissn.1006- -6896.201 1.11.026输油管道泄漏检测及定位系统的技术关键是解(2) GPS时钟定位故障。由于下位机对于卫星决以下两个方面的问题:一是泄漏检测报警;二是定位要求较高,在系统运行过程中,时常出现卫星精确定位。流敏输羌法在泄漏检测方面,负压波法信号较差,下位机GPS接收不到无法定位,系统无在泄漏定位方面分别具有独特优势。因此,该系统法运行而不断重启的问题。采用由SCADA系统采集的温度、压力、流量等数(3)下位机参数调整较为繁琐。系统下位机采据,通过输差检漏法和负压波法的耦合分析,从而用DOS系统,当仪表参数发生变化时,需要专业实现对原油管道泄漏及时发现并准确定位。人员进人DOS系统进行调试,操作繁琐。1系统存在的不足(4) 下位机散热环境差。由于系统下位机是1.1 硬件方面24h不间断运行,而且设备所处环境比较封闭,散(1)一次仪表问题。系统选用的一次仪表准确热不好,导致设备寿命缩短,老化严重,时常出现度都较低,如现场流量信号采集使用的是200脉冲转数据采集不到的故障。的普通发讯器,导致系统泄漏报瞥灵敏性以及定位1.2软件方面准确性降低。(1) T况对系统影响较大。系统采用负压波法注汽站的外输泵出口水质运行数据见表2。目前联合站内投加五种药剂,药剂成本为3.2元/m'。表1前段污水处理水质运行数据mg/I.稠吹米水调节罐出水沉降紼出水浮选机出水项日机朵含油址机杂含油量平均557.111923216.81 150.5157. 7251.511.87.4表2外输泵 出口水质运行数据me/成本约850万元。建议如下:项目含油址慧浮物含址 含创址 含硫量 含铁量(1)在稠油污水处理回用锅炉工程中,关键设0.101.500.024.50 .0.00备应选用技术先进的浮选机和多介质过滤器,二级过滤后油和悬浮物应小于2 mg/L。采用大孔弱酸树3结语河南油田在对稠联污水问用技术进行室内实验脂二级串联软化,抗污染能力较强,交换容量较和现场试验基础上,对稠联污水处理系统进行了整大,工作周期较长,以保证出水硬度小于0.1 mg/L。(2)配套加药系统、过滤设施的反冲洗等系统体改造和完善,改造后水质均满足了设计要求。将应采取自动化控制的手段,以减轻现场职T的劳动稠油污水处理合格后回用于注汽锅炉,具有良好的强度和人为因素对处理效果的影响。社会效益和经济效益,同时节约了清水资源,并有中国煤化工效地利用了产出水的热能,因而节能效果非常显MYHCNMHG .著。稠油污水综合利用率提高到60.66%,年节约一53-油气田地面工程(ttp://www.yqtdmgc.com)

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