溜煤道落煤点技术改造 溜煤道落煤点技术改造

溜煤道落煤点技术改造

  • 期刊名字:中小企业管理与科技
  • 文件大小:288kb
  • 论文作者:黄学超
  • 作者单位:安徽淮南矿业集团潘北矿
  • 更新时间:2020-09-18
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论文简介

矿山天地日溜煤道落煤点技术改造黄学超(安徽淮南矿 业集团潘北矿)摘要:井下原煤输送是矿井生产的关键环节,为了提高胶带输送机运输重新加工接煤漏斗加工图如下:过程的稳定性,合理设计安装落煤点的漏斗是事关煤矿安全和系统正常运行的重要环节。该文针对溜煤道落煤点技术改造进行了具体的阐述,具有一定参考意义。时用工7明关键词:胶带输送机落煤点技术改造随着煤炭井下开采技术的进步,井下胶带输送机正向着长距离、大运量、大倾角、高速度、高强度、多点多驱动单元方向发展。并下原煤输送是矿井生产的关键环节,为了提高胶带腿输送机运输过程的稳定性,合理设计、安装落煤点的漏斗是事关煤矿安全和系统正常运行的重要环节。潘北矿-490m水平原煤与掘进货的运输主要靠皮带机菌幽的运行来输送。主运输系统主要由三条皮带及一个溜煤道组成,首采面顺槽皮带、-400m--540m斜巷下运皮带、然后经过溜煤道转运至-556m-条平巷皮 带最后运至主井煤仓。总观整个系统溜煤道在系统中占据着主要的一环,- -旦其堵配强4塞将影响到整个系统的正常运行。所以溜煤道转载点漏斗安装质量的好坏直接影响着煤流系统的正常运行。3.2将原有的皮带普通托辊改换成由新材料组合成缓冲滑槽。2系统原状该缓冲滑槽由一个钢制支撑架构成,钢制支撑架的上侧固定设置皮带运输系统运行初期,溜煤道转载点漏斗存在着具体以下几有一个缓冲垫,缓冲 垫的上侧固定设置有一个支撑表面层,支撑表种问题:面层由金属网和塑料层构成,金属网镶嵌在塑料层内,缓冲垫通过行;2.1皮带托架容易变形,托辊经常掉落,严重影响皮带的正常运至少一个钢制杆件 与钢制支撑架固定连接,钢制杆件中设置有连接槽,钢制杆件通过T型螺栓与钢制支撑架连接。其支撑表面层中22落煤点不在运行皮带的中心。落煤点与皮带中心线偏差较设置金属网,可以获得良好的导电性能,同时缓冲性能好,可有效大,造成皮带跑偏严重,洒煤量大,不仅严重影响皮带的正常运行还的吸 收物料跌落时的冲击能量,同时其又耐摩擦和有良好的阻燃加大了工人清理的工作量。生。2.3漏斗出口小,容易堵塞。皮带运输较大的研石或煤块时,很33调整溜道内溜槽的铺设角度同时加固修复溜煤道内的溜容易卡住造成漏斗堵塞,如矸石棱角锋利很容易划伤皮带,这在很大槽。程度.上影响着系统的正常运行。4效果检验和总结2.4皮带损伤严重。由于经溜煤道下滑的煤块及矸石速度快、冲经过改造后煤流顺利的经过溜槽落至下口皮带上,再经过缓冲力大,直接落到-556m皮带,经常造成皮带胶面砸伤、冲击皮带造滑槽的缓冲, 减缓了对皮带的冲击,而且煤能顺利的落在皮带中心成皮带跑偏,更严重的是易导致皮带撕裂,酿成事故。上,基本无跑偏现象,减少了洒煤和皮带跑偏现象,降低了皮带撕裂3系统改造的可能。确保了系统的正常运行和降低了工人的劳动强度。取得了良3.1在溜煤道下口重新加工改装新接煤漏斗。好的预期效果。(上接第143页)瓦斯抽排系统上:圈1球阀瓦斯抽排管路①箱体必须密封性好,并足够大,避免因气流进入箱体行车涡流1↑搅动箱体内渣物无法沉淀;导气管②箱体内封闭挡板要选择合适的材料,即要密封性能好,又要密一进气0度小,以利于管道的封闭;③导气管要合适顺畅,导气管即要满足导气的流量又不能选择混合气体流动方向太大的管径,管径太大使整体尺寸过于庞大,不利于安装。t④外界大气进入箱体作为动力的管路要大小合适,管径细了动箱体外界大气流动方向力无法满足托起挡板的要求。挡板_心经过多次试验后,我们制作的除渣器能够顺利除去瓦斯抽排系统里面多全的渣物#日不影响万斯抽桃系统的整合运行,给煤矿的安全开采中国煤化工,本刊为旬刊,欢迎有一定组稿能力者为本刊组织稿件,有意者请与YHC N M H G可设为当地工作站负责人(需寄申请书),欢迎广大经济界、管理界、科技界、理论界工作者推荐、自荐。*投稿方式:1.投稨专用邮箱:GL-KJ@ 163.COM2.本刊网站投稿:WWW.GL -KJ.COM投稿地址:石家庄槐安西路88号卓达玫瑰园物业楼A501窒电话:0311- -83993949144

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