循环水系统不停机清洗新工艺 循环水系统不停机清洗新工艺

循环水系统不停机清洗新工艺

  • 期刊名字:中国西部科技
  • 文件大小:299kb
  • 论文作者:张新军
  • 作者单位:山东肥矿集团电力公司国庄电厂
  • 更新时间:2020-11-10
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论文简介

口开发皮用循环水系统不停机清洗新工艺张新军(山东肥矿集团电力公司国庄电厂,山东肥域271613)摘要:电厂循环水系统主要作用于冷凝器,冷油器,空冷器和各类电机的轴承冷却,若出现循环水的水质不合格,将引起汽轮发电机组真空下降,影响电厂的经济效益。各电厂一般采用机械清洗和物理清洗。需停机2-3天,是钻头毛刷或高压射流的方法对凝汽器的铜管进行清洗。它只对凝汽器进行处理,但对冷油器,空冷器,循环水管道设备无法进行清洗处理,效果较差。本文主要针对不停机处理循环水系统,提高电厂经济效益进行分析。关键词:电厂; 循环水系统;不停机;清洗DOI: 10.396/.ssn.1671-6396.2010.1 1.0091循 环水冷却系统在电厂中的重要性电机组真空不高,出力下降,电机轴承难以维持运行等一电是一个系统工程,循环水冷却系统在电厂运行管系列问题,真接影响到电厂的经济效益。理中占有重要的位置,它在各设备中的作用是: (1) 冷凝2循环冷却水系统存在的问题器:循环水进入冷凝器,冷凝器汽轮发电机组产生的排国庄矸石热电厂装机容量3X6MW,循环水量300m0汽,使其凝结成可以回收的凝结水,在返回锅炉循环使/h,只有水量1000m’, 补充水量100m/d,由于国庄循环冷用。如果循环水水质差造成冷凝器管表面结垢,将会使冷却水是使用矿井污水为工质,经过化学水处理后直接进入凝器的热交换能力下降,直接导致真空下降,进而影响发循环水系统管网,其水质难以保证,经潍坊市水质研究所电机负荷,通什市电厂的汽耗率增加,影响电厂整体的经专家鉴定,发现国庄电厂水质存在以下问题(见左表) .济效益。(2) 冷油器:循环冷却水进入冷油器,以冷却冷化验结论:化验的水质倾向为:①补充水指标{浊}倾凝器汽轮发电机组的轴承,各保安系统的油质,使油温保向为结垢:②补充水指标(清)倾向为轻度腐蚀或结垢:持在35~45C之间:如循环冷却水水质差,在冷油器铜管循环水指标倾向为严重结垢。表面形成水垢,将会使冷油器热交换能力下降,使油温升从上述水质化验中可以看出,国庄电厂的循环水水质高,无法保证汽轮发电机组的安全运行。( 由于油温高于存在结垢倾向,在运行中造成了空冷器、冷凝器、冷油器45C,无法确保在轴承表面形成油膜)●(3) 空冷器:等设备的铜管表面结垢,严重影响了换热效率,从而出现环冷却水进入空冷器管道,以冷却发电机组定子绕组的风了冷凝器真空下降,汽轮发电机组轴承油温上升、汽耗率温,如循环水质不合格,可能使空冷器失去作用,进而使上升等一系列问题,直接影响了电厂的经济效益。发电机风温升高,使定子绕组绝缘老化,无法保证发电机国庄电厂于2001年9月2日正式运行发电,由于循环冷的安全稳定运行。(4) 各电机轴承冷却用水:循环冷却水却水系统的水质存在着结垢的倾向,到2002年9月 底已出现作用于给水泵,凝结水泵,引风机等各类电机的轴承,如冷凝器的热交换能力下降,真空难以维持,无法保证汽轮循环冷却水不合格,将会使电机轴承烧毁,进而影响电厂发电机组的满负荷运行的现象,2002年10月本厂 采用了机正常的运行生产。械清洗冷凝器的办法,对1#、2#汽轮机冷凝器进行了清| 补克术期车(8)I外克水物年(0)洗。清洗一年后即2003年9月,又出现了上述情况,于I S度(D)钙话室(CP)潮的2003年10月又利用高压水射流物理方法对1#、2#、3#汽轮学文(p)告博国请发电机组的冷凝器进行了清洗。可清洗后不到半年,即2004年3月又出现了上述现象,同时在清洗过程中要停机子(心)1510天左右,这些都直接影响电厂的经济运行,以电厂的11#汽轮发电机组为例(具体见1#机组情况表)。空辆(MF)西为解决这一实际情况, 尽大限度的提高汽轮发电机组电的经济效益,改善循环冷却水水质,成为电厂安全、稳定经济运行的一项大事。循环冷却水处理方案中国煤化工E,我们决定采用药因此,-旦出现循环水水质不合格,将会引起汽轮发物中YHC N MH G于2004年3月23日至收稿日期: 2010-02 -26修回日期: 2010-03-25作者简介:张新军( 1963-),男,山东聊城籍, 本科,工程师。9中国西部科技2010年04月 (中旬)第09卷第11期总第208期2004年5月1日对国庄矸石热电厂现有循环冷却水系统进行时排出系统。了处理、清洗,并制定了处理方案。(5)系统覺换:在清洗预膜结束后,对系统进行置1#机组情况衰换,将清洗下来的污垢排出系统,直至浊度小于15mg/L,转入正常运行。项压力(Ea) .国心3.3正常运行处理方案(1)正常运行时塔蒸发水量E=3300X△201日●t/250=34m'/h; 系统总排污水量B=E/K-1=34/4-1=11m/h;200.1系统中总补水量M: M=B+E=45m'/h; 日补水量约1000m'.(2)药剂选用及简介:该系统补充水常温下为结垢型01水质,在浓缩过程中总硬度、总碱度更高,pH值也升高,使得循环水极易结垢,针对水质特点,我们选择TH-630作清洗预膜处理,循环冷却水系统清洗预膜,是系统化为缓蚀阻垢剂,它主要由多种有机膦酸、聚羧酸和铜缓蚀学水处理所必需的基础工作,它能更好的保障水质稳定剂剂等组成,按照合理配比充分发挥其协同效应,具有耐高在循环冷却水中充分有效地发挥作用,是保证化学水处理温、阻垢力强、不易分解等特点,针对系统环境粉尘高的效果的重要步骤,通过对国庄矸石热电厂的水质分析,其特点增加了分散剂的用量。①TH-630阻垢缓蚀剂投加浓度主要成份为碳酸盐和有机物,需先进行剥离将菌藁清除40~ 50mg/L.正常运行时每天用药量: 1000m/dX掉,再进行清洗预膜。50mg/L/1000=50kg: 每月用药量为: 50X 30=1500kg;投加3.1粘泥剥离方法:将TH-630加入加药箱中,调节好加药泵流量把药剂将循环水系统保持低水位,首先一次性TH-402粘泥剥连续加入。②杀菌灭藻处理:在日常运行中,应根据系统离剂1500kg和部分增效剂,维持该药剂浓度运行一段时情况定期投加杀菌灭藻剂,一般每月- -到两次,每次投加间,在此期间会有大量的泡沫产生,被剥离的污垢会漂浮浓度为400~ 500mg/L.为了避免藻类的抗药性,杀菌剂种在泡沫表面,为防止泡沫消除后污垢重新进入水中需人工类应定期更换。③加酸处理:由于补水水质不好,当循环捞出。运行中如泡沫太多可加适量消泡沫剂。水中Ca”加总碱大于1200mg/L时,适当加酸调节控制系统总初次投加TH- 402粘泥剥离剂: 1500kg; 补加TH 402粘碱度在200mg/L以下,pH值在7. 8~8. 5之间。泥剥离剂: 2X 100m/dX 500mg/L+ 100-100k0增效剂4 循环冷却水处理 效果及效益(以抗轮发电机组为例)量: 150kg; 消泡剂: 20~ 30mg/L (约需30kg) ; pH值:6.8~8. 0;剥离时间36~48h, 剥离-段时间后可以加清洗时间格预膜剂,进行清洗预膜。3.2中性清洗膜针对垢的成分我们选用电厂专用清洗预膜剂TH-701,北费中(043活这种清洗预膜剂主要由整合剂、分散剂、缓冲剂、表面活性剂等组成,能有效地去除系统内的污垢,并且在活化的网(0 L话金属表面形成一层致密均匀的保护膜,抵抗循环水腐蚀介处更局(04 6月以m)质的侵蚀。(1)投加药剂、用量、运行条件及指标控制:①在粘单以1#机组计算:处理前每天发电量为4.5X泥剥离运行一段时间后,在循环泵入口处,冲击投加TH-24=10. 83Kwh,处理后: 6. 0X24=14.4万Kwh;处理后每月701清洗预膜剂300kg;②运行过程中需要补加TH-701量多发电(6.0~4.5) X 24X 30=108万Kxwh;按3台 机组计为: 1000m/dX 200mg/LX 10d+ 000-2000kg; ③工业硫酸算,每月可多发电108X 3=324万Kwh;按0. 285元/Kwh计(调节系统pH值) : Ca": ≥50mg/L(以CaCO,计); pH: 6. 0~算,可增加收入: 324X0. 285=92.34万元。7.0(用硫酸调节);温度:自然:清洗预膜时间: 8~10i 应用推广前景天。该项目的实施,有效的解决了因循环水水质差而造成(2)分析项目及频率: Ca*"、 磷、电导串、浊度4h/ .火力发电厂效率低的情况,使电厂的经济效益有了很大的次,Ph值2h/次。提高,特别是在不停机的情况下处理循环水的方案在国内(3)验收标准:当浊度不再增加时清洗预膜结束,预尚属首次,具有较高的应用推广前景。膜结束后监测试片有明显的蓝紫色。参考文献: (略)(4)排污:在清洗预膜过程中,必须将洗下的污垢及中国煤化工MHCNMHG

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