油田污水站产出污水处理回注 油田污水站产出污水处理回注

油田污水站产出污水处理回注

  • 期刊名字:水处理技术
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  • 论文作者:曾玉彬,傅绍斌,周正昆,张学鲁,朱泽民,张东平,顾克庆,洪波
  • 作者单位:江汉石油学院石油工程系,新疆石油管理局
  • 更新时间:2020-03-24
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论文简介

第27卷第5期水处理技术ol. 27 No 52001年10月TECHNOLOGY OF WATER TREATMENTOct.,2001油田污水站产出污水处理回注曾玉彬,傅绍斌,周正昆1,张学鲁2,朱泽民2,张东平2,顾克庆2,洪波(1.江汉石油学院石油工程系,湖北荆州434102;2.新疆石油管理局.新疆克拉玛依83400摘要:针对克拉玛依油田二油库污水站污水处理回注注水不达标的现状,本文采用水质改性技术处理二油库污水,并在现场试验成功,能使污水处理达标回注,并能处理稠油产岀污水。关键词:油田产出污水;水质改性技术;净化水质;稳定水性中图分类号:X741文献标识码:B文章编号:1000-3770(2001)05-0303-03二油库污水站注水水质现状二油库的注入水源为产出污水,其中九区稠油污水(蒸汽后的产出污水)约60%,三厂稀油污水约1.I产出污水的性质40%,其产出污水性质见表1表1二油库来水主要性质水样名称温度(C)pH总矿化度Ca2+Mg2+HCO3含油TGB(mg/L)(mg/1)(mg/L)(mg/L)(个/mL)(个/mL)二油库混合水457.34011.9266,1720.0293.510九区稠油污水7.02701.539.31788.62175.2>10°1.2原工艺处理效果二油库污水经原水处理工艺处理后,处理效果见表2。表2二油库原工艺污水处理滤后水水质数据项自溶解氧SRB含油总铁悬浮物(mg/L)(mg/L) (mg/L)(7/mL)(mg/L)(mg/L)(mg/L)局颁标准0.35.0≤102≤30.0≤0.4≤5.0≥10223.402.07.0×10222.90.26.96.0×10133.1103.5平均值0.709.0×1033.2431.826.0×1011.530.423.535.807.0×10310.3131.0从表2我们可以得到如下初步结论:(1)原工艺表明滤前水含油比这更高,必将使过滤罐中的滤料处理后部分指标可达到局颁标准;(2)主要水质指标失效,使过滤无法正常运行,导致现场不得不终止过悬浮物含量大于3mg/L,最高达13mg/L,平均值滤,直接将沉降后的水泵入注水系统;(4)流程太长,超标约10倍;(3)滤后水含油仍然高达约3mg/,污水在站内停留时间超过3d,使细菌容易繁殖;(5)304水处理技术第27卷第5期CO2超标。这种含有CO2和SRB的水具有很强的腐共和国石油天然气行业标准SY/T5329-94《碎屑岩蚀性在外输过程中会产生大量的不溶于水的FeS油藏注水水质指标及分析方法》及中华人民共和国等腐蚀产物,堵塞地层,严重影响注水开发效果,使天然气行业标准SY5523-92《油气田水分析方法》。处理站的水质处理工作功亏一篑,从现场井口取得的水样呈黑墨色、有臭味就充分证明了这一点3结果与讨论2实验方法3.1处理后的水质可以达到局颁注水标准按照上面的处理工艺进行处理后,经3min的2.1污水处理新方法反应和10min的沉降,便使油水、固液彻底分离,悬取来水1omL于烧杯中,加入120mg/L的浮微料聚结,迅速下沉于底部,乳化油破乳上浮至水JE1剂,在一定搅拌速度下连续搅拌1min,然后加面,水澄清透明,透光率达90%左右,含油小于入1omg/L的JE-2剂,搅拌速度与时间同上,再加1mg/L这表明沉降罐出口污水的含油就已远低于入1ωmg/L的E-3剂,同样搅拌混合反应,沉降局颁标准,结束了除油依靠过滤的现状解决了我国l0min。油田污水处理工艺的一大难题,固体悬浮物也低于2.2注水指标测定方法20mg/L。表3、表4列出了处理后水质的主要指标。本文中所有指标的测定与分析方法见中华人民表3处理前后主要水质指标水质指标总铁(mg/L)硫化物(mg/L)悬浮物(mg/L)含油(mg/L)SRB(个/mL)TGB(个/mL)局颁标准二油库污水0.80.7278.52667>105原工艺处理水>10二油库改性水1.40.8九区改性水0.010.53.210表4三种稠油污水以不同比例混合后的处理结果水样透光率(%)含油(mg/)悬浮物(mg/L)61稠油污水(A)89.012.51稠油污水(B)93.09.89293混合水(C)82.016.60.8A:B:C=1:2:216.7A:B:C=1:4:4A:B:C=1:6:62.5处理后水A:B:C=1:2:4A:B:C=1:2:6A:B:C=1:4:6A:B:C=1:6:211.23.2处理后的水质硬度下降,Ca2、Mg2+降低约40%,CO2降低到零处理后水质得到了改善,稳定性增加,这可以从48h后仍然澄清透明,无论是二油库污水还是九区处理前后污水化学成分的变化得到证明。处理前后稠油混合污水,Ca2-、Mg2均没有下降,表明处理后水中主要成分的变化见表5。Ca2+、Mg2+和CO2的的水不会结垢同时还作了静态挂片腐蚀试验,钢片降低,表明污水的结垢和腐蚀倾向得到有效抑制。从光亮如新,腐蚀速度低于0.076mm/a。表6可以看到,将处理后的污水在50C密闭放置曾玉彬等,油田污水站产出污水处理回注305表5处理前后离子成分分析K NatMgk f(mg/L)(mg/L)(mg/L)(mg/L)(mg/L)(mg/L)HCO3矿化度二油库污水1256.761763.39208.327.2246.6930.78854.344164.56处理后水1244.371793.81152.04676.9038882491“站污水862.50861.3836.522,4627.8788.622580.0处理后水883.77852.5028.3625.59788.622649.80表6处理后水的结垢倾向Ca2+Mg+(mg/L)水样下降率(%)现象恒温前恒温后二油库处理水148.2147.91澄清透明九区处理水39.3139.33澄清透明4现场应用结果制定了现场试验方案。其工艺流程示意简图如图1。现场试验结果如表7。利用二油库污水站现有污水处理流程,根据室内研究结果进行现场试验,验证室內研究结果。即采用水质改性技术处理二油库污水,能否使污水达到91来水JE-1荆JE回注标准。试验分为两个阶段:第一阶段处理三厂现有的来水(含有40%~60%的来自91站的稠油污三厂来水JE-2剂取样日水);第二阶段处理100%来自91站的稠油污水,为克拉玛依油田稠油污水的处理奠定技术基础根据室内研究的结果和现场的处理流程,我们图1二油库污水改性后流程示意简图表7油库污水改性后主要水质指标测试水样取样点悬浮物含油BTGB/L)(mg/L)(个/mL)(个/mL)三厂混合水500m3进口0.616.73.50.15九区稠油污水500m3进口00008.810.06.00从表7可知,500m3进口水的指标除悬浮物超污水回注指标全面达标标(过滤罐未启用),其余主要指标全部达标,仅通过可将稠油产出污水处理为合格的注入水;一个5000m3的罐进行处理,能使含油降至10ng/L可大大缩短流程,仅需现场流程的三分之以下,悬浮物降至20mg/L以下,必将大大降低过滤处理1m3污水药品费用从原工艺的1.68元降罐的负荷,改性后水经过动态挂片测定腐蚀速率仅至改性后的0.80元左右为0.063mm/a。5结论采用新的水质改性技术处理二油库污水,可使

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