循环水泵的增容改造分析 循环水泵的增容改造分析

循环水泵的增容改造分析

  • 期刊名字:江西电力职业技术学院学报
  • 文件大小:136kb
  • 论文作者:余素珍
  • 作者单位:江西电力职业技术学院
  • 更新时间:2020-06-12
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论文简介

第24卷第4期江西电力职业技术学院学报Vol 24 No 42011年12月Journal of Jiangxi Vocational and Technical College of ElectricityDec 2011循环水泵的增容改造分析余素珍(江西电力职业技术学院,江西南昌330032摘要:阐述了某中型电厂水泵房内的捫循环水泵的扩容改造过程,分析了改造前后该泵运行参数的变化泵性能的变化,以及通过对该泵的改造所带来的效益。关键词:循环水泵;增容改造;性能曲线中图分类号:TK22352文献标识码:B文章编号:1673-00972011)040024-040引言电压6kV,电流132A,冷却方式采用风机空冷。两机某电厂有2台125MW汽轮发电机组,均为上满负荷时,开3台泵即能满足用水要求,1台泵备海汽轮机厂生产的超高压中间再热双缸双排汽凝汽用。该机配用的凝汽器为上海电站辅机厂生产的N7100-Ⅲ型双流程对分制表面式凝汽器,其循环倍式机组。2台机组分别于1988年10月和1989年9率冬季为50~55,夏季为65~75,冷却水温为20℃C~月投产。当初设计时考虑机组带基本负荷,因此,配33℃,水压为015MPa。该泵的特点是采用便于与电置了4台由长沙水泵厂生产的源江48I-28IA型机配合布置的立式布置,占地面积小,结构紧凑;吸单级单吸低速离心泵,采用并联运行方式通过I、Ⅱ口朝下,便于布置吸入管道;靠联轴器一侧,设置母管向两机凝汽器供水,以适应负荷、气温及倒换的道单列向心球轴承,在填料密封一侧,设置一道双需求,从而保证机组运行的安全可靠性。但随着电力列向心球面滚柱轴承,转子的重量及轴向推力均由形势的发展,电力已进入市场,该厂2台125MW汽电机上的推力轴承承担,水泵未设置推力轴承;由于轮机组已由原来的带基本负荷改为调峰运行,进行叶轮尺寸大,又是单吸,为不影响水量,在叶轮下设频繁调峰,不仅要降负荷运行,有时甚至还要停一台置一流线型轮毂端帽;属于高比转速泵,以适应凝汽机组运行。这样原设计的4台源江481-28IA型器及其它换热器对水压、水量的需求。循环水泵就不能满足当前形势的需要,需要对其进行改造。2改造的原因1循环水泵简介该厂循环水泵在实际运行中,长期存在输水量不足的情况。在夏季,由于该地区气温高,河水温度该厂#3水泵房所安装的4台循环水泵均为长最高可达345℃,且持续时间长(有2~3个月);枯水沙水泵厂生产的源江481-28IA型单级单吸,低速季节河床水位低,水量减少且时间也较长(有3个月高心泵,专门满足该厂2台125MW汽轮机组的供左右)。这样,每年约有半年时间真空偏低。同时,在水需要。其设计参数如下:输水量10860-16000/H,夏季,由于河水温度高,循环水量少,造成凝汽器真扬程015-025MPa,转速375r/min,轴功率684kW。空低冷油器油温高,发电机、励磁机风温高,使该厂其进口配置有型号为ZH-3000、过水量为55m3/h、发电设备的安全运行受到了威胁。近几年来,整个电高为17600mm的一次旋转滤网;出口与反冲排污的网进入模拟市场,该厂调峰频繁,因此,在单机及双单排污槽、通流倍率为1:304的油动二次旋转滤网机运行时,为保证凝汽器真空,必需采取两泵单机或相配套。该泵所配用电机为上海电机厂生产的两机三泵的运行方式,这无疑增大了循环水泵的耗YL0016/1730型电机,功率100w,B级绝缘,电量、耗电率,降低了机组运行的经济性同时,加速中国煤化工收稿日期:2011-09-12作者简介:余素珍(1970),女,江西南昌人,副教授CNMHG第4期余素珍:循环水泵的增容改造分析了设备损耗减少了备用循环水泵的数量,降低了机表1#9循环水泵改造前、后性能指标组运行的安全性。次序工况扬程流量电机功率H/米水柱Q/m3h1N/kW效率/%从该厂单机单泵的实际运行情况来看,夏季冷却水温升约为13℃左右,由此,可估算出凝汽器在l44768197637该种换热情况下的循环倍率约为42,远未达到设计2177130135要求。因此,在目前这种真空严密性冷却水质及凝前3l293739汽器堵塞条件下,要保证真空稳定在较高值的同时22.11169282890.57降低厂用电率,就必须对循环水泵进行增容改造。19.0815800980.64980.615840977.7590.513循环水泵的改造措施造19.7514990975.9687.89鉴于目前的状况,该厂联系了中国水利水电科14220974.1684.72学研究院水力机电研究所,决定对与Ⅱ母管直接相(1)流量通的捫循环水泵进行增容改造。改造的关键在于:由曲线对比(见图1)得出:在正常的工作水压在保证新泵具有与原泵相似的陡降性能曲线及相同范围15-20米水柱时,相同扬程下,改造后的循环的比转速ns的同时,尽可能在原流量基础上将流量水量增加了2376-3492m/h。并且随着扬程下降,水再提高2000-3000m/h,降低功率消耗,提高水泵的泵内漏流量减少;流速下降,流动阻力减小,因而水运行效率。在这一思想的指导下,该厂决定采用水力量的增加量相应增大。换言之,整个串联管系清洁程机电研究所研制的LY-24型高新技术,更换原叶轮度越高,工作水压越低,流量较原泵增加得就越多并修改叶轮与下泵盖之间的人口密封环及与上泵盖从而确保了机房内凝结器及其它热交换器的冷却水轴封之间的密封环尺寸,水泵外壳附件及电机均保量,保证了夏季单机单泵的正常运行。从当年夏季及持不变。该厂#1机大修期间的实际运行情况来看,抑循环循环水泵的改造,除了必须保证制造及安装工水泵均能正常稳定地保证单机单泵及两机两泵的运艺外,对于运行而言,关键是能否获得达到设计要求行,从而证明#循环水泵的改造是成功的。的流量、扬程,是否会引起电机过电流、线圈温度超(2)扬程过最高允许值,以及是否能提高运行的安全性及稳再来看扬程情况(见图1):从改造前后的曲线定性。在制造工艺上,针对高比转速离心泵由于通流对比可得出,在流量相同(即保证热交换器有相同的截面增大,在同一通流断面上因旋转半径相差大引冷却水量)的情况下,任取一个流量值13788m3/h起圆周速度相差大而必须采用扭曲叶片这一情况,水压由原来的15米水柱,升高了78米水柱。这对采用叶片、轮毂及叶片两侧盖板分别制造,再根据对于确保了凝汽器及发电机空冷器的正压出水,提高称原则对其进行组合焊接的工艺,保证了过流表面运行的安全性;减少加压泵的投用时间,从而节约厂的光洁度、尺寸偏差及加工精度均符合要求;同时,用电;提高工业水泵的入口水压、出口水压及水量,新叶轮的安装也与原泵的技术要求相同。提高各热交换器的冷却水流速、传热系数,冲走堆积通过这一改造,叶轮的进口直径由原来的杂物,保证传热效果及机组各系统的安全运行等等925mm增大至950mm;出口直径由242mm增至都是有利的。269mm;叶轮外径由1200mm增至1220mm;叶轮高度由600mm增至620mm。其余的尺寸也作了相应的改变,以适应原水泵外壳不变,保证尺寸符合要求,从而达到在满足性能及比转速要求的前提下增容的目的。4改造前后性能的对比技改前后由省中试所用同一方法对抑9泵进行H泵样本了现场测试,具体情况如表1所示:中国煤化工CNMHGoCm'n江西电力职业技术学院学报第24卷(3)效率5改造后的使用情况通过图1中的曲线可知,改造后的泵效率在85%以上的流量范围是9900-1536m3h(即51性能变化△Q为5436m3/h),扬程范闱是197-27.75米水柱前面的性能对比已经证明了#9泵在改造后,性(即△H为805米水柱);再看原泵出厂时的效率曲能曲线形状及比转速发生了变化,针对这一情况,为线85%以上的流量范闹是112-15264mh(即保证运行的安全性除了加强对#泵、一次滤网水△Q为4132m/h),扬程范围是15-2575米水柱(即位差、江水水质的监测及清洗一、二次滤网外,该厂△H为1075米水柱);由此可见:新泵的高效区较原还对二次滤网进行了换型。由于原来的油动二次旋泵增大,并且在正常工作范围内(即扬程在20米水转滤网不但易出现损坏驱动的啮合齿轮,电磁阀故障及排污时水量损失大等缺点,更重要的是存在排柱以内)的效率高于原泵。实际运行检测表明,在正常运行时,改造后泵效率由8176%提高到90.51%污死角,网上杂物不断堆积,造成循环水泵出水压力此外随着水压降低,效率的提高值增大,这说明要升高所以该厂于当年九月将#泵二次滤网更换成保证新泵在高效区工作,水压必须在一定范围之内。EFF型反冲排污、电动驱动双排污槽的二次滤网。经这是因为在此范围之内,盖板磨擦损失、人口密封环实际运行的检验,该种滤网除节电省水、不易发生故泄漏损失以及因流量变化引起的叶轮进口冲击损失障外,关键是运行水阻小,排污能力强,无排污死角。均较小的缘故。这对于适应抑循环水泵的增容改造,保证抑循环(4)轴功率水泵始终处于高效、高水量区工作是十分有益的。在新泵的正常工作范围之内,即水压在171此外,由于凝汽器是循环水泵的最大用户,而其25米水柱之间时流量为15282-114mh轴功率管板及铜管易出现堵塞,因而要求运行人员加强对为872-912kW,其中最大功率为91W;原泵在同凝结器进出水压水温及冷却水温升、端差等数值的水压范围时,流量为12042-8748m3/h,轴功率为监测,适当调整出水电动门并及时进行半边清洗660~684kW,最大功率为684kW;改造后轴功率明显抑9循环水泵增容改造后,由于水量增大,造成增大了208-228kW。其主要原因是输水量大幅度增人口水流速增大,一次滤网前后压差增大,这一方面大要求运行人员必须加强对一次滤网的检查工作;另方面针对该情况,也应进行适当的改造,如:在再看指标表的实测值:在相同T况下,新泵的水压、水量明显高于原泵,而此时的轴功率增加值为次滤网前安装浮动拦污栅等,以保证运行的稳定性。13696-16164kW,较曲线值小,这说明原泵的功率52并联运行情况损耗远远髙于设计的功率损耗,新泵改造后,运行效由于#循环水泵是与#7、#8、#10循环水泵并率提高,功率损耗减小。联向I、Ⅱ母管供水,而#泵性能曲线又与其它泵(5)曲线形状及比转速不尽相同,因此会有一定的影响。但由于两种曲线均对#循环水泵改造前后的性能曲线进行测量无不稳定的驼峰形状,并且在运行中是不允许出现可以得出:新泵在扬程由15米水柱增至20米水柱管系所需扬程大于原泵的最大扬程,因此对其它泵时,输水量的变化量为2052m3/h;原泵的水量变化并无太大影响。在实际运行中,通过比较发现改造量为936m/h这说明新泵的性能曲线较原泵更平前后其它泵的电流及出水压力变化不大且运行稳缓,扬程变化引起的流量变化高于原泵。定53电机线圈温度再看比转速,虽无设计工况下的各参数,但通过实测指标表可以得出,新泵的扬程增加幅度小于流量#9泵经增容改造后,随着流量、扬程的增加,电的增加幅度,即新泵的比转速较原泵有所提高。机电流增大,较改造前增加10~15A;根据线圈耗功(6)轴封漏水量公式Q=FRT可知,电流的增大是引起发热量增加的由于在此次改造中,对入口密封环的尺寸进行重要因素之一,在实际运行中#泵的线圈温度也高了修改,填料轴封的漏水量大大减少,这在#9泵改出10℃-12℃。与#泵相配的电机采用B级绝缘,造后的实际运行中得到了证明。可见,修改密封环通过查找有关资料可知,用B级绝缘材料的电机最尺寸对于降低轴封泄漏水量提高水泵的运行效率高允许温度为1中国煤化工旨,降低线效果十分明显。圈温度的关键在HCNMH现,由于第4期余素珍:循环水泵的增容改造分析27电机上导瓦的润滑油位过高而溢油到下导瓦引起油器的真空平均提高了12kPa以上。同时,通过平时位高,正常运行时在轴的回转离心力作用下溅至线运行中的观察可知,在其它泵倒换#泵运行后,进圈上;另外,长期运行过程中线圈上的大量积灰,都水压力升高至001~0.01MPa,真空提高了约有是影响线圈的散热的原因。因此,2000年8月初,釆1.2kPa。根据本机组的经济指标对煤耗的影响值(每用四氯化碳对线圈进行了清洗,取得的效果十分明提高IkPa真空可节约煤耗28gkWh)可得出,提显。在当年整个夏季,气温36℃时,线圈温度最髙在高1.2kPa的真空可降低煤耗336g/kWh。以抑泵95℃左右,与其它泵情况相同,这说明抑泵经增容年运行时间6000小时进行计算,则每年因提高真空改造后,依然能保证电机温度在正常范围之内,这对1.2kPa所节约的标准煤耗量为2018吨,按标准煤单于循环水泵的安全运行也是十分重要的。价327.10元/吨计算,可节约人民币600088万元。表2#9扬水泵马达线圈清洗前后对照表由于#9泵经增容改造后出力提高,单泵便可保线圈温度/℃证单机运行的稳定性,按原来的两泵单机每年运行时间泵号水泵运行方式90天进行计算,可节电0.8×30×24×3×1000=123456清洗前#泵96969999959#、10泵1728000kW·h,每千瓦时售电按015元计算,每年2000年8月可节约人民币2160000×0.15=2592万元,而提高出日2#10泵8490908983并联运行清洗后力后全年(6000小时)多耗电(电流升高12A)为2000年9月58384#、10泵Cos∝1,732×24=0.8×1.732×12×6000×6000/1000=5日10:00#10泵8288888781并联运行5985792kW·h,折合人民币5985792×0.15=89786886改造后的运行经济性元,#泵改造后产生的经济效益为600088+259289=7695万元。#9泵改造后的经济性取决于真空提高后所降泵经增容自改造运行以来,流量、扬程明显低的煤耗与捫泵增加的耗电所对应的煤耗两者的升高,水泵性能稳定,有推广应用的价值;而每台泵技术经济比较。改造后经济效益的提高,更是十分诱人的。通过对#循环水泵增容改造前后的机组真空[责任编辑杜琴]对比统计整理得出:在机组负荷相同的情况下,凝汽简讯我院2011年6门省级精品课程和2个省级人才培养模式创新实验区获批近日,江西省教育厅公布了2011年省级精品课程和省级人才培养模式创新实验区名单,我院《配电线路技术》、《用电营业管理》、《锅炉设备及运行》、《心理健康教育》《数控加工工艺》、《机床电器控制与PLC》等6门课程被评为2011年省级精品课程,同时我院《基于“213”结合模式下电力系统自动化技术人才培养模式创新实验区》、《热能动力设备与应用“专业职前,职后双轮”驱动人才培养模式创新实验区》等2个人才培养模式创新实验区被评为省级人才培养模式创新实验区。这是我院省级示范院校建设的又一成果,通过其辐射和示范作用,必将带动其他课程和人才培养模式创新实验区建设,促进我院人才培养模式的改革创新和教学水平的整体提升。中国煤化工CNMHG

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