文献丨釜式再沸器 流动盲区 腐蚀案例
本文整理自文献:侯旭慧. 低变再沸器管束失效原因分及改进措施[J]. 压力容器, 2011, 28(5).
说明:此处标注为”原创“,仅为了避免被不正确转载,不代表以下内容为原创。
设备参数:
图1所示换热器,主要参数为:
1、管程:直径1000,介质低变气,材质不锈钢,设计压力2.4MPa,入口(出口)温度181℃(127℃)。
2、壳程:直径1200,介质碳酸氢钾溶液,材质Q235B,设计压力0.18MPa,入口(出口)温度113℃(117℃)。

图1
损伤、失效情况:
1、该设备在投用约半年后,图1所示的盲区出现了换热管减薄、断裂,壳程法兰上部受气蚀及冲刷腐蚀。
2、并且采用碳钢材质的管束拉杆、折流板、定距管等出现腐蚀。
原因分析:
1、图1红圈处(锥壳小端及壳程法兰上部附近区域)是个死角,容易出现流动不畅,成为流动盲区。
2、壳程介质为酸氢钾受热会分解为K2CO3、CO2和水。而盲区紧挨着管程入口,管程入口温度较高,为181℃,水也将汽化。
3、CO2、水蒸气在盲区里聚集且无法被带走,会出一个汽液界面,并且随着气体的聚集,压力增大,气相波动,会对盲区范围内的管板、法兰、换热管等产生冲蚀。
4、汽液界面处温度分布不均,对腐蚀反应也有极大影响。
5、溶液会在此处出现浓缩,形成浓缩电池,加速腐蚀。
最后:
6、碳钢制拉杆、折流板、定距管等的腐蚀,是因为管束不锈钢,管束的电位较高,碳钢的电位较低,异种钢接触会形成电偶腐蚀等。
改进措施:
文献还介绍了改进措施,主要包括:
1、加大换热器直径,布管不变,消除原来的流动盲区。
2、在原流动盲区增设一个管口并与壳程出口相连通,将气引出,消除汽液界面的生成条件。
3、壳程出口改为气包出口,增加蒸发空间,强化溶液的蒸腾效应。
4、将管束拉杆、折流板、定距管全改为不锈钢。

讨论:
事实上,除了文献介绍的案例之外,对于立式固定管板换热器,上管板与壳程筒体同样存在一圈死区,有必要在上管板开设一个或一些排气孔。
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