关于电厂主蒸汽取样管焊口泄漏停机案例分析
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法律顾问:张友全 律师
正文:
关于电厂主蒸汽取样管焊口泄漏停机案例分析
电厂 事故致因:人为操作失误引起的非停(@@4号机组运行参数调整失误、@@6号机组就地标识牌错误挂牌、@@1号机组通讯卡件参数设置失误)
一、 事件经过
2月16日,巡检发现管道保温有水汽冒出。拆除保温确认#1炉A侧主蒸汽出口取样管大小头位置(靠固定端)开裂泄漏。检查发现该处已裂开半圈,鉴于带压堵漏风险较大,停炉处理。
取样管规格为φ25×6mm,材料T91。管接座规格为φ38.5×9mm,材料T91。
图1取样管现场布置及管子限位情况
图2开裂部位及开裂方向
二、 原因分析
1、此次事件主要原因是#1炉A侧主蒸汽出口取样管道第一个固定支架距离弯头过近(如图1),使管系朝炉右方向膨胀受限(膨胀量约为150mm),导致取样管接座变截面处应力过大。经多次启停后最终导致开裂泄漏。
2、次要原因是拉裂部位处于大小头焊缝的热影响区(如图2),强度比其它部位薄弱。
三、 处理过程
1、对管路进行整改:
1)增装膨胀弯;
2)将固定支架去除,调整取样管吊架位置。
2、对其余疏水、放汽、取样等管路膨胀情况进行全面排查。相同部位焊缝进行外观和射线拍片抽检。
四、 暴露问题
1、基建过程部分小口径炉外管设计不规范,安装施工过程缺少必要的技术交底,对膨胀受阻、热疲劳等隐性问题考虑不足。
2、对炉外管的膨胀情况排查整治不够全面。
五、 防范措施
1、对#1、#2炉各管系膨胀情况进行排查。
2、对#2炉类似部位的焊缝利用检修时机进行检验,对发现的缺陷和隐患及时处理。
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给领导们的话: 运行人员的水平高低就体现在异常事故处理判断准确丶果断丶及时,正常调整时参数协调丶经济丶稳定,这些可不是什么培训丶管理丶监督出来的。 电厂煤电倒挂,亏损严重,机组检修,运行成本压缩严重,效益差人机因素叠加其中事故严重增加! 某些电厂 平时对运行不闻不问,一出事运行就是老背锅,这样的管理模式怎么让运行兄弟爱岗敬业? 一旦出事拘留的应该是领导! 不能出事都是安全员背锅,领导就是罚款!最多降职!当下某些电厂早就忘了企业该有的社会属性了 ! 都是“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。 电厂安全生产的顾虑,我包了!
守住底线,不踩红线
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