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关于电厂炉膛水冷壁炉管泄漏案例分析

时间:2022-06-28 来源: 浏览:

关于电厂炉膛水冷壁炉管泄漏案例分析

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正文:

【关于电厂炉膛水冷壁炉管泄漏案例分析

一、 事件概况

02月26日16:50左右,运行部巡检发现#2炉#2角炉膛内有疑似泄漏的异声。2月27日,检查确认水冷壁管泄漏,后停机。

机组累计运行时间2.96万小时。水冷壁内螺纹管,材质SA-210C,规格φ63.5×6.6mm。

二、 检查情况

03月02日,检查发现左侧墙水冷壁前往后数第75管上向火侧有两处开裂(见图1)。上爆口标高为35.1米(见图2),下爆口标高为34.6米(见图3)。2个爆口均较小,约6米长的管段有明显涨粗,表面有纵向裂纹,呈明显过热特征。爆口泄漏的汽水冲损了旁边的第76根、77根水冷壁管,管壁减薄。

图1 第75根两处开裂

03月03日,用内窥镜对管道内部进行检查,发现第75根管标高约26米处有异物积存,厚度约3~4mm(如图4所示),长度约400mm。受现场条件限制,本次检修只检查了第75根管标高8m至54m的管段和第76根管标高14m至54m的管段。

由于受供热用户的合同制约,检修时间非常紧迫,无法在计划检修时间内进行彻底检查。考虑到已经查到的一段异物可能是造成了水冷壁管过热爆管的原因(该机组已经运行近3万小时)。最后决定更换已经割除的水冷壁管段,不再对其他管子和联箱进行检查。

图4 内窥镜显示第75根管内异物

三、 原因分析

1、从爆口的宏观形貌和割管内、外壁蠕变裂纹情况分析,判断此次水冷壁爆管为长期过热爆管。

2、引起长时过热可能是异物堵塞引起。

四、 处理情况

检修中对#2炉左侧墙水冷壁管前往后数第75根、第76根涨粗部分管段进行换管处理。

五、 暴露问题

1、制造厂家对联箱及管道的清洁度检查不到位,导致异物遗留。

2、基建过程,对联箱、管子的清洁度检查工作不到位。

3、在#2炉B修时检查不够全面,不够细致,未能及时发现水冷壁管过热现象。

六、 防范措施

1、制造阶段重点检查联箱和大管道的清洁度。封装前应对异物情况检查确认,为防止”眼镜片”一类的铁件卡在管子中,应采用内窥镜对与集箱相连的接管100%进行检查。

2、安装阶段:安装前后都应对清洁度进行检查和确认。必要时,进行内窥镜检查和对受热面弯头进行拍片检查。受热面安装前要进行100%的通球,且确保没有通球遗留在管内。受热面焊接时,尽量避免采用可溶性纸,如采用,要确保可溶性纸在后续的冲管和运行中能够溶化,须采用优质可溶性纸,且使用过程不得团得过紧。

3、检修时排查基建可能遗留异物的重点部位。认真仔细检查水冷壁管外观情况。如有机会安排内窥镜检查管内及联箱内的情况。

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