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事故案例2//2008 年 8 月 1 日某化工厂 16000m3/h 空分冷箱胀裂事故

时间:2023-02-03 来源: 浏览:

事故案例2//2008 年 8 月 1 日某化工厂 16000m3/h 空分冷箱胀裂事故

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事故经过

2008 年 7 月末,中化吉林某化工有限公司 KDONAr-16280/16000/610 型空分设备的整个生产 系统年度大检修完成,空分设备全面加温后按正 常程序开车,8 月 1 日 18:00,氧气和氮气产品纯 度合格后送入生产系统,准备投运制氩系统。 21:20,在没有任何先兆的情况下,运行中的空分 设备突然发出一声闷响,冷箱从上到下整个胀裂, 冷箱西侧的箱板从地面到 34m 处完全掀开,最大 横向开口宽度达 4~5m,整个冷箱倾斜,并扭曲成 麻花状。由于低温液体飞溅,大量碳钢容器支架、 阀架和管架呈糜烂性破裂。整个粗氩Ⅱ塔仅靠两 根连接管道悬挂在空中。摇摇欲坠,其支架早已 从 30 余米的高空坠落到地面。冷箱内珠光砂几乎 全部喷出,扬起大量珠光砂尘。主塔底部支座 3 根支腿严重弯曲,主塔倾斜。由于粗氩Ⅰ塔向主 塔挤压,主塔在氩馏分抽口上部发生弯曲变形。 高纯氧蒸发器氮出口阀 HV702 后管线在焊缝位置断裂。计算机画面部分仪表指示瞬间回零。操作人 员紧急停车处理。

事故原因:

经过专家现场分析,此次故障为塔内压力液体 大量泄漏所致。故障位置为 HV702 阀后管线断裂处。 该管线总长 2550mm,一端为 HV702 阀(开车过程中 此阀为关闭状态),另一端为去精氩冷凝器液氮管 线。此段管线从精氩冷凝器液氮入口总管线上水平 引出后,直接倾斜向上与 HV702 阀竖直连接,中间 无任何补偿及固定措施,克服应力的能力不足。从 空分设备投产经几次开停车,应力集中导致管道故 障位置处于疲劳状态,直至断裂。管线断裂后,造 成大量压力为 0.48MPa 的低温液氮漏入冷箱,而开 车启动阶段冷箱内珠光砂温度较高,液体迅速汽化,压力急剧升高,整个冷箱只有顶部有一个安全 阀,根本无法及时排放冷箱内急剧增加的大量高压氮气,导致冷箱胀裂。

经验教训: 1)设备制造厂家提供的用于管线安装的设计图纸只有一套管线布置图,图中仅有部分主要管 线,约占总管线数量的 51%,同时管线布置图与设备图纸存在不一致的情况,另有一些低温管线由 厂家技术服务人员现场临时指定,危害极大。 2)部分管线存在自补偿能力严重不足的问题,没有在原始安装过程中发现并加以纠正。 3)对装置的特性了解不够。在冷箱胀裂故障前,曾发生过液氮管线泄漏故障,但没有引起足 39 够的重视。如果在安装或检修过程中发现设计中存在的缺陷并加以改正,就不会有冷箱胀裂的故障

发生。 4 )加强对冷箱密封气的监测,一旦发现异常,应采取紧急停机措施

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