事故案例 1:1988 年 8 月 4 日某化肥厂空分油水分离器超压爆炸事故
事故案例 1:1988 年 8 月 4 日某化肥厂空分油水分离器超压爆炸事故
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事故 经过 :
19 8 8 年 8 月 4 日,山东省某化肥厂空分工段油水分离器因超压发生爆炸,当场炸死 1 人。8 月
4 日,化 肥 厂空分工段按计划于上午停车检修膨胀机。 8 时 50 分,空分工段工段长电话请示厂调度 室 , 同意 停车。 但因尿素车间还要用空气,因此重新启动空压机。
9 时 10 分,听到空压机安全阀起跳放空声,同时听到空压机电机运转声音不正常,随即 2 号油
水分离器发生爆炸。 1 名工人被爆破的分离器击中,当即死亡,另 1 名工人右上臂被爆炸飞出物击 伤。事故后对现 场 勘察,发现 2 号油水分离器西侧两封头间筒体纵向撕裂,空压机一段 DN10 排油阀 接近全开 (差 1/3 圈),二段、三段 DN10 排油阀处于全关位置,1 号油水分离器 D N 10 排污阀全开,2 号油水分离器 (爆炸)DN10 阀门接近全关(差 1/4 圈),油水分离器前送尿素系统空气管上 DN1 O 阀门 开度为 1 /8 圈,2 号油水分离器出口管通向 1 号、2 号纯化器的阀门处于全关位置。分馏塔中液氧尚 未排放。事故后对空压机三段安全阀 进行起跳试验,压力为 5.7MPa 时开始泄漏,5.9MPa 时起跳。 检查 1 号油水分 离 器底部瓷环间积满大量铁锈、油污和其他杂物,造成排污不畅通。爆炸后对被爆 裂 的 2 号油水分离器进行测量,最薄处 3.8mm,最厚处 7.9mm(此系爆炸后数据,爆炸前比此数据可 能稍 厚些 )。
事故 原因:
造成这 次爆炸事故的主要原因是压力容器管理不善,没及时检测出壁厚减薄。该设备规格为 ф320mm×10mm × 30mm,材质为 A 3,最高工作压力为 5.39 MPa , 1971 年投入使用,至事故发生时已 使用了 17 年。爆 炸后发现内部腐蚀严重,最薄处仅 3.8mm,设备状况差。排污阀已很长时间不通, 更加剧了设 备底部的腐蚀,爆炸后的设备内部腐蚀情况也充分说明了这一点。近几年来,尿素车间 曾多次发现 2 号油水分离器漏气,并进行了补焊,共补焊了 12 个点,补焊质量不符合技术标准。 从 全厂来看, 有重大系统、轻空分,重厂控设备、轻非重点设备的倾向。对该设备没有按照压力容器 管理制度定期 检查维修,设备档案不齐全。
造成这次 事 故的另一个原因是操作不当,判断失误,造成超压。因为尿素系统还需用压缩空气, 这时,空压机压力已泄净,重新开启空压机,并利用 1 段、2 段、3 段排油阀进行升压调节,当压 力 升至 1 . 96MPa 时,操作工就离开了现场。经事故后检查,2 段、3 段排油阀全关,此时空压机只向尿 素系统供压 力 1.96MPa,流量仅为 16Nm 3 / h 的压缩空气,能够排气泄压的仅有 1 段排油阀和 1 号油 水 分离器排污阀 (经检查 1 号分离器底部堵塞,造成排污不畅通)。但空压机铭牌打气量为 300Nm 3 /h, 在上述阀门开关情况下,不能使压力稳定在 1.96MPa,由于判断有误,以为压力已经稳定在 1.96MP a 。 当其离开现场后, 压力仍继续上升,导致超压,安全阀起跳,空压机电机声音异常,直至爆炸。
预防措施:
(1 ) 压力容器按规范定期检测。
(2) 正确维护使用设备,有异常及时检查、消除缺陷。
(3) 空压机在开动情况下,加强运行状况的监控 。
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