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电厂调节阀选型经验教训,你踩坑了?

时间:2022-10-28 来源: 浏览:

电厂调节阀选型经验教训,你踩坑了?

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阀门是管道系统中的重要部件,它用于接通或截断管路中的流通介质,或者用于控制介质的流量与压力,或用于保证设备及管路系统的安全。发电厂管道系统中常用的阀门按照用途可分为关断用阀门、调节用阀门、保护用阀门。在发电厂热力系统管路中,阀门是必不可少的部件。一个发电厂要使用上千只各种各样的阀门,这些阀门不仅控制着机组的热力过程,而且关系者机组的经济运行和安全。
调节阀主要用来调节工作介质的压力和流量。除氧器水位调节阀、高加正常及事故疏水阀均通过容器内的水位变化信号控制阀门的开度,调整通过阀门的介质流量,以控制除氧器及高加水位,避免水位过高或过低,影响汽轮机组的经济性及设备安全。除氧器水位调节阀、高加正常及事故疏水阀应操作灵活,调节平稳无卡涩跳动,行程控制和开度指示准确,如果调节阀在运行过程中调节不稳定或者调节失灵,将造成除氧器及高压加热器内水位波动甚至失控。除氧器水位调节阀调节不稳定,开度波动大,造成除氧器水位难以控制,凝结水泵出口压力波动大,影响泵的安全运行;高加疏水阀调节失灵,高加水位波动大,导致水位高值或水位低值频繁报警,容易造成高加解列,同时,水位偏高使高加换热效率降低,水位偏低造成换热管束受冲刷易泄漏。如果调节阀调节失控,水位超过报警值,将造成保护动作停机。
调节阀的调节品质至关重要。造成调节阀调节失灵的原因主要有以下方面:阀门设计选型不合适;阀门质量差;阀门机械故障;阀门控制部分故障。阀门机械故障及控制部分故障可以通过阀门检修进行处理,阀门选型不合适或阀门质量差,需要更换阀门解决,因为调节阀使用位置比较重要,处理缺陷可能造成机组停运,影响较大。因调节阀故障影响机组调试的典型事例有:

例1:广安#5机组在试运时除氧器主、付调节阀无法正常工作,除氧器水位靠电动旁路阀调节,当机组凝结水流量大幅度变化时不能及时调节,凝汽器水位偏低,使凝结水泵声音异常,泵出口管道发生晃动,造成管道上的热工表管拉断泄漏,机组被迫停机处理。影响整套试运时间2天。经分析确定,除氧器主、付调节阀的质量和设计存在问题,不能满足运行工况的需要。处理方法:重新更换另外一种品牌的调节阀,目前运行正常。

2 :某 #5 机组在整套试运期间# 1 ~# 3 高加正常、事故疏水调节阀,在运行中不能正常工作。存在气动头串气、阀杆旋转、卡涩、调节性能差等缺陷。影响整套试运时间 1.5 天。经分析确定,调节阀的质量和设计存在问题,不能满足运行工况的需要。处理方法:重新更换另外一种品牌的调节阀,更换后运行正常。

上述事例说明,某公司 #5 机组调节阀的设计及质量存在问题,导致调节阀运行不稳定,影响机组安全运行,产生问题的主要原因是,调节阀的设计选型存在问题,选用的调节阀存在质量隐患。因此,为避免上述问题重复发生,在以后的工作中应采取以下措施:

● 调节阀设计参数应符合实际运行工况。阀门的前后压力、最大流量、介质温度等运行参数要提供准确,确保设计人员在阀门设计时进行正确的选型、选材,确保阀门的压力等级、适用介质、使用温度、流量等参数合格,密封等级达到要求。

调节阀在进行选型时,应选用供货业绩多、使用质量可靠、售后服务好的品牌。

调节阀在安装前,应征求制造厂家意见,对阀门进行解体检查,检查气动执行机构各部件有无缺陷,气囊是否漏气,阀体、阀套、阀杆、阀芯、阀座等有无制造缺陷。在安装调试进口调节阀时,应仔细查阅说明书等资料,并联系技术人员进行现场指导。

● 调节阀安装结束,在系统投入运行前进行调试,检查调节阀的调节能力是否稳定可靠,有无卡涩跳动,行程控制和开度指示应准确。

确保系统清洁,防止杂物卡涩调节阀,造成调节失灵。

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