事故案例 60:2009 年 6 月 15 日一起空分氧透燃爆事故
事故案例 60:2009 年 6 月 15 日一起空分氧透燃爆事故
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事故 经过:
20 09 年 6 月 15 日某制氧厂 DCS 系统 UPS 供电电源短暂失电后重启,造成氧透停机、氮透停机、 1 # 1 万机组空分停机事故;因 DCS 系统失电,联锁保护失
效,又导致氧 透机组爆炸,轴承、转子、联轴器烧毁的
特大设备 事故。
16 时 20 分,制氧厂 1 # 1 万制氧机组操作站突然黑屏
重启,空压机 停 机;当班操作人员立即向分厂领导及技
术主管汇报并检查 DCS 系统供 电电路和数据传输电缆。
主管设备副厂长奔至高压配电室准备卸除高压合闸 小
车,同时派人至现场盘车准备二次开机。到 配电室发现,
氧氮透并未跳闸; 同时,派付至氧氮透现场检查人员报
告,氧氮压机还在运行,氧压机低压缸有浓烟冒出, 高
低压缸联结 防护罩爆裂着火;氧透机组已受重创。于是紧急切断氧氮透高压回路并迅速组织灭火。
原 因分析:
( 1) 事故后经仔细检查发现:
① DCS 供电电路和数据传输电缆完好 ,但操作站主机重启后模块无法激活,下载数据失败。
②UPS 电源未跳闸。
③ 空 压机操作面板有断电记录,显示时间: 2009 年度 6 月 15 日 16:38 (实际空压机时间比北京
时间快 18mi n )。
④氧透机组高压缸联轴器扭断,高压缸转子轴高温软化变形,轴瓦、止推轴承烧损; 据此情况 断 定为氧透缺油所致。
(2) UPS 电源供电负载为 DCS 系统和 1 万空压机控制屏。根据以上现象基本可以确认因 UPS 电 源短暂失电,造成空压机控制屏断电而停机; DCS 系统重启,控制失效,使得氧透油泵停机后 无法 在油压降低至联锁值时起动。同时氧透、氮透联锁停机信号无法送达高压室,使其不能联锁 停机。 现场噪声较大,无值班人员值守,分厂采取定时巡检方式查看机组现场运行情况,操作站黑 屏重启 后值班人员误 认为所有机组已经停机,忙于启动机组延误了及时停机的时间。
①正常情况下油泵电 机 主回路的接触器线圈是通过 DCS 的开关量输出点 (DO 点) 输出一闭合信
号,使继电器柜里的一个继电器 得 电,从而使这个继电器控制的油泵接触器线圈得电,主回路接通, 油 泵开始运转。当 DCS 系统断电时,继电器柜断电,低压用电设备主回路上的接触器线圈断开,油泵停 车;据 此 ,氧透油泵停机后根本无法在油压降低至联锁值时起动。
②对于高压回路 (氧透主回路),当出现连锁停机 信号后, DCS 先通过开关量输出点使继电器屏 内的一个继电器得电,该继电器使高压开关柜的跳闸线圈 形成回路,从而使高压跳闸。而当 UPS 出 现断电后继电器屏上的所有继电器均为失电状态,继电器根本无法在瞬间采集到反馈的连 锁停机信 号并吸合跳闸线圈,高压开关跳闸线圈无法得电,高压开关柜无法分断,造成油泵停转后 为氧透主 电机供电的高压开关柜无法连锁跳闸。而此时高位油箱因为油泵停车已不能补油,在氧透 连续运转 一定时间 后形成干运行,最终导致事故发生。
③氧透在失去供油时运转使轴承缺油产生高温,同时因氧透长期运转,在高压缸前后 密封长期 漏气 (溢出氧气纯度在 58%左右), 形成局部富氧区,在该区域因高温、富氧而出现燃烧现象。轴承 损坏抱死、电机运转、联轴器扭矩超出设计保护范围,而使联轴器扭断飞出,最终造成氧 透电机轴 承、增速机、高 低压缸轴承和密封、联轴器、高、低速转子轴损坏。
④氮透油泵因采取机旁 PLC 控制方式未纳入 DCS 系统;氮透供油系统正常,因此氮透才未酿成 事 故。
(3) UPS 失 电原因分析: UPS 电源的作用主要有:①.不间断供电;②.稳压/稳频;③隔离 (将 瞬间间断、谐波、电压波动、频率波动及电压噪声等电网干扰 阻挡在负载之前 )。
①当市电不稳定的时候,出现欠压、浪涌冲击等电压过低或过高、瞬间突波等,足以 影响设备 正常运转的电力品质时,不间断供电系统均会动作。当 UPS 转入 电池供电状态后,电池可持续供电 一段时间;为了防止电池过放造成电池损坏, U PS 会自动关机、重启。
②虽然市电仍然存在,但是会因市电频率漂移,电压波 形失真,谐波失真过多造成 UPS 转入电 池供电状态,在市电状况很差的情况下, UPS 会频繁在市电和电池状态切换,这样电池得 不到足够 的充电时间, 在转入电池供电时就会造成负载断电。
③ UPS 长期使用达 5 年以上,可能出现控制模板瞬 时软故障。类似情况曾在国内其它一些钢铁 企业也 发 生过。根据生产部调查 6 月 15 日机动厂电网运行情况得知,在 6 月 15 日早间和晚间供电 曾出现轻微波 动 ,但在事故发生段 14:50~17:00 供电平稳。据此判断 UPS 系统控制模块出现软故障 可 能极大。
( 4) 其它方面原因分析:
①从此次事故首先可以发现 1 # 1 万机组 DCS 系统在设计中存在明显不足;在自动化系统出现故 障导致联锁失效时,对氧氮透等重要设备缺乏 二级保护。
②根据设备制造厂家介绍,制造厂共生产同类设备 3 00 台左右,包含本次事故,共发生因自动 化系统掉电导致透平压缩机损坏事故 3 起。 这也从侧面反映出在信息高度发达的今天,对信息搜集 还不够,对 事故发生没有预见性。
③在中控室设 有氧氮透紧急停车按钮,但当班操作人员未及时操作,延误了最佳处理时间。
上所述:导致此次事故发生的直接原因为氧气透平压缩机缺油 干运行,根本原因是 UPS 短暂失电导 致 DCS 系统控制失效。
防范 及处理措施:
(1) 解决 DCS 系统不足,在氧透主电路和氧透供油主电路间加硬 联锁,确保在自动化联锁失效 时保护氧气透平压缩 机。
(2) 根据 UPS 生 产 厂家意见, UPS 电源使用达 5 年应该更换,7 年以上必须更换。立即组织购 买 UPS 电源,并采用双回路可自 动切换电源供电方式,确保一路电源失电后另一路可继续供电。
(3) 结合本次事故,认真清理新一万机组自动化是否存在类似 隐患或其它安全隐患,及时告知 生产厂家并要求妥善解决。
(4) 利用每次停产检修时间,测试本单位 UPS 电源供电性能参数 并及时上报测试结果,对已失 效 或有缺陷 UPS 系统并报处理措施或预案。
(5) 有关专家现 场确认并提出初步抢修方案:将氧透除电机外送厂家修理,到达厂家后在叶轮、 增速机齿轮经探伤确认可 用 情况下力争 20 天修复;全面完成氧透的恢复工作初步估计需 40 天。但 如果叶轮、 增 速机齿轮经探伤确认不可用,修复期将延长为 2 个月。
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