蒸氨系统的改造 蒸氨系统的改造

蒸氨系统的改造

  • 期刊名字:河北化工
  • 文件大小:399kb
  • 论文作者:盛旺喜,王连根
  • 作者单位:景德镇焦化工业集团
  • 更新时间:2020-09-03
  • 下载次数:
论文简介

第34卷第1期Vol 34. No2011年1月HEBE HUAGONGJan 2011煤化工蒸氨系统的改造盛旺喜,王连根(景德镇焦化工业集团,江西景德镇330000摘要:针对原蒸氨系统存在蒸氨塔脱氨效率低、脱硫效果差等问题,提岀了蒸氨设计思路,实际应用效果良好关键词:蒸氨;废水;脱硫液浓度中图分类号:TQ113文献标识码:B文章编号:1003-5095(2011)01-0017-02Improvement of ammonia evaporation systemSHENG Wang-Xi, WANG Lian-gen(ingdezhen Coking Industry Group, Jingdezhen 333000, China)Abstrac: To analyze the problems of the original ammonia evaporation system. To give a new ammonia evaporation ideasaimed at the existed problems. The system is better.Key words ammonia evaporation; wastewater; concentration of desulfurization solution景德镇焦化工业集团2006年11月投入运行的过简易焦炭过滤处理,含油量一般为20~-150mg/m3原蒸氨装置,存在蒸氨塔脱氨效率低、脱硫效果差极易因含油过髙,造成对脱硫溶液质量的影响。等问题,通过对蒸氨系统的改造,解决了问题,取得2新蒸氨系统设计思路了较好的结果。(1)蒸氨塔选用高效垂直筛板塔。1原有蒸氨系统存在问题(2)充分考虑加碱的效率,为保证在运行过程(1)蒸氨塔脱氨效率低,主要表现在外排废水中碱液与氨水的充分混和,在氨水管和碱液管的混含氨、氨氮、COD均无法达标;和处新增管道静态混和器。(2)加碱裝置由于碱和氨水混和不均匀,脱固(3)为解决脱硫碱源不足的问题,继续将氨汽定铵效率低引入到脱硫反应槽溶液中,为保证脱硫温度除増加(3)蒸氨后氨汽由于分缩器换热面积太小,分分缩器的换热面积外,还新增了氨冷凝冷却器,使缩器后氨汽温度一直无法冷却到脱硫生产需要的进入反应槽的氨汽温度降至40~60℃。温度,当80℃以上氨汽进入脱硫反应槽时,不但不(4)为降低并稳定剩余氨水含油量,在进行蒸能使脱硫溶液碱度増加,反而使脱硫溶液温度一直氨的氨水前増加氨水降低除油过滤器居高不下,达50~60℃,造成脱硫负反应增多,严重(5)为保证蒸氨的长期稳定运行、充分利用废影响脱硫效果水余热,蒸氨塔材质由304改为316L不锈钢,废水(4)氨水进塔前没有经过高效除油过滤,只经冷却器和氨水冷却器材质均改为304不锈钢。改造中国煤化工来稿日期:2010-12CNMHG作者简介:盛旺喜(1968-),男,高级工程师,长期从事企业化工生产、技术管王持配保技不以关项目,成功运用了“J法”配煤技术,为企业节省原材料成本15%以上,电话:13582167276,E-mail:xd70@yahoo.coms18河北化工 Hebei Chemical Industry前后设备性能见附表。为600~800mg/L),含氨≤0.1g/L(原蒸氨为0.4~附表改造前后设备性能对照表0.6mg/L),COD≤2000原蒸氨为4500~5000mg/L)设备名称原蒸氨新蒸氨系统目前合理的蒸汽消耗为8.5t/h(温度DN=1400为165~168℃);新蒸氨系统解决了碱液因含盐量蒸氨H=16650高经常堵塞加碱管的问题,加碱消耗为70~80t/月珊板塔垂直筛板塔(浓度为30%)换热面积/m分缩器新蒸氨系统,实现了如下目标:材质316L(介质部分)(1)进入生化系统的蒸氨废水氨氮和COD达标。冷凝换热面积/m2无冷却器材质316L(介质部分)(2)2009年煤气塔前HsS含量高,降低塔后HS换热面积/m2含量,在脱硫工作中,新増预冷塔氨水换热器,将煤氨水110气预冷塔由间断定时更换改为连续更换,从而大大材质304换热器碳钢降低了预冷塔中油的含量,以降低进入脱硫塔的煤里气含油量;将蒸氨后的氨汽通过冷凝器冷却送入脱换热面积/m2废水硫塔,大大提高了脱硫溶液中氨的浓度,脱硫液中换热器材质碳钢氨的浓度由2008年同期的2~3g/L增至4~12g/L,数量2009年12月塔后出厂的HS含量明显下降,由20093运行效果同期的1.03g/m3降至目前的0.63g/m3。2009年10月30日17点,新的蒸氨系统投入运(3)由于新增氨水除油过滤器,使外排氨水的行。经过1个月的调试,蒸氨系统已正常运行。含油量大大降低,不但有利于焦油产量的增加,也2009年12月蒸氨废水氨氮含量为224mg/L(原蒸氨从根本上降低了处理成本。■(上接第9页)则需求量为3800kt。这个数字如果能够实现,对大利开发甲醇下游产品,使之向多元化、系列化、精甲醇工业的意义将十分重大。细化方向发展是甲醇工业的必由之路2.6甲醇合成汽油3.2甲醇下游产品各有特点,应该根据自身优势2009年6月,世界首家煤基甲醇合成油企业与市场,开发适销对路的新产品,其中甲醇制乙晋煤集团天溪煤制油分公司l00kt煤合成油醇、低碳烯烃、甲醇蛋白、甲醇合成油、甲醇燃料电示范项目试产成功,运行平稳,实现了固定床甲醇池具有较为广阔的发展前景,技术值得推广。制汽油技术工业化。甲醇制油不仅能生产出较同3.3建议国家加强宏观调控,进一步明确煤化工类产品更为优质的93号汽油,而且还能产出液氮、发展方向,积极引导煤化工行业健康发展,扶大扶液氧、均四甲苯等多种高端精细化工产品,从而增强,对具备条件的大型项目,国债资金和金融部门加了产品的多样性、市场竞争力和抗风险能力,并应加大支持力度,加快建设步伐,尽快形成生产能灵活适应市场需求。煤基合成油被定位为低烯烃、力。诱导期长、无铅无硫、无残留物、完全达到国家Ⅲ标参考文献准的高清洁车用燃料,具有广阔的发展前景,2.7其它产品1]汪家铭.煤制天然气发展概况与市场前景[J].化工管甲醇的下游产品还有甲醇燃料电池、醋酸、甲(216 Margaret Well. Handbook of Petrochemical and Pro基叔丁基醚、二甲基亚砜、甲酸甲酯、甲胺、氢气等。3对甲醇及下游产品发展的思考[3]钱伯章.甲醇汽油路线及其应用[J.精细化工原料及中间体,中国煤化工31我国甲醇工业由于前期发展迅猛,使甲醇产[41席靖字,耳CNMHG剂甲醇裂解机理原品出现了供大于求的局面。因此,降低生产成本位XPS研刊,2U02,18(1):82-86

论文截图
下一条:数控化改造
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。