丰城电厂4台300MW机组循环水泵运行优化方案 丰城电厂4台300MW机组循环水泵运行优化方案

丰城电厂4台300MW机组循环水泵运行优化方案

  • 期刊名字:江西电力职业技术学院学报
  • 文件大小:336kb
  • 论文作者:熊武,李明芳
  • 作者单位:国电丰城发电有限公司
  • 更新时间:2020-07-10
  • 下载次数:
论文简介

第23卷第4期江西电力职业技术学院学报Vol.23 No.42010年12月Joumal of Jjiangxi Vocational and Technical College of ElectrieityDec.2010丰城电厂4 台300MW机组循环水泵运行优化方案熊武,李明芳(国电丰城发电有限公司,江西丰城331100)摘要:通过对现有循环水系统进行改进,在不同的循环水温度和负荷下,调节各机组的循环水流量或改变循环水泵的运行方式,达到凝汽器的最佳运行真空,降低机组发电综合煤耗,达到到节能降耗的目的。关键词:凝汽器;真空;循环水泵;优化方案中图分类号:TM621.7文献标识码:A文章编号:1673 -097(2010)04 -0047-030引言丰城电厂处于江西电网中心,4x300MW机组是火力发电厂中,循环水泵的耗电量约占厂用电主高峰机组,长年最少二台机组运行,机组最低至的22%,是厂用电中的消耗大户。循环水泵主要是.130MW,调峰幅度大。为了保证机组在不同工况下为凝汽器提供循环水,建立凝汽器真空。在机组的实现凝汽器在最佳真空下运行,丰城电厂对循环水.运行过程中,影响凝汽器真空的因素很多。在循环系统进行改进,制定了循环水泵运行优化方案,取得水进水温度、机组的负荷、凝汽器的清洁度不变时,良好的节能效果。影响凝汽器压力的主要因素是循环水流量。一方面,1设备简介循环水流量增加,可降低凝汽器的压力,提高凝汽器丰城电厂4x300MW机组(现#1、#2机组扩容改的真空,使机组的供电煤耗降低;另- -方面,循环水.造为340MW )凝汽器型号为N-16500-1;凝汽器设备量增加,循环水泵的耗功也增加,供电煤耗率也随之规范如表1所示,每台机配二台循环水泵,为72LK-增加。因此,凝汽器真空对机组的供电煤耗率具有双SA- -26型斜流泵。出水采用单管单沟,夏季运行二重影响。而根据机组运行的要求,凝汽器在最有利的台,冬季运行一台,另一台联锁备用。#1机与#2机循真空下运行,即只有当机组增加的功率大于循环水环水泵在同一泵房,循环水母管装有联络门,同样,泵耗功时,机组的运行最经济1|-21。为此各电厂通过#3机与#4机循环水泵在同-泵房,循环水母管装有循环水泵变频、调节循环水泵叶片角度等措施,确保联络门,这样可实行部分机组二机三泵运行方式。机组在最佳真空下运行。表1凝汽器设备规范[]制造厂家式换热面积/m2循环水 设计进水温度/C设计最高 循环进水温度/C上海电站辅机厂单壳体.对分、双流程、表面式换热器165002033壳侧设计工作压力/MPa管(水 )侧设计压力/MPa设计循 环水流量/t.h-1管内平均循环水流速/m.g-'清沽系数0.005390.303307420.85设计循环水温升/C凝汽器最高工作温度/C 凝结水 设计过冷度/C设计左右两侧运行温差/C 设计传 热端差/C9.853C80<半边运行时允许负荷半边运行时允许排汽温/C冷却管中国煤化工冷却管外径x壁厚<75%额定负荷<50MYHCN MHG_φ28x1收稿日期:2010-05-24作者简介:熊武(1976- ),男 ,江西武宁人,助理工程师.第23卷江西电力职业技术学院学报48为改进循环水系统,丰城电厂还引进了机组实2原循环水系统存在的问题丰城电厂处于江西电网中心,长年至少保持二时系统软件。输人四台机组的运行参数,值班员便可以根据各台机组的负荷真空、循环水温升,统- -调台机组运行,且机组调峰幅度大。由于#1.#2机与节各台机组循环水出口门开度,统- - 调度循环水流#3、料4机循环水系统相互隔离,因此,四台机组的循量,同时根据机组真空状况,启动或停止循环水泵运环水系统不能完全互为备用。但是,在机组检修或设行,使各机组时刻保持在最佳真空下运行。备发生故障时不可能全年保持#1 #2机或#3 #4机4循环水泵运行优化方案运行,特别是三台机组以上运行时,会因为循环水泵运行台数过多,造成厂用电中循环水泵耗电量比例循环水泵的最佳运行T况就是保持各机组最佳过大;同时江西全年温差较大,夏季高达40C,冬季真空,最佳运行真空是以机组功率循环水温度和流低至oc,会造成机组在冬季气温低时循环水流量量为变量的目标函数,在量值上为机组微增出力与过大,真空过高,机组处于极其不经济状态下运行。循环水泵耗功增量之差为最大时的真空值。但是,丰城电厂循环水泵为斜流泵,不宜采用变F(N,T, W)=ON,-ONp频技术改造方案,且变频器改造成本高。再者,多台式中N为负荷,T为循环水温度,W为循环水机组同时运行时,各机组负荷不同,所需循环水流量流量, ON,为机组微增出力, ON,为循环水泵功耗。也不同。由于丰城电厂是二台机组-一个控制室(即根据这一原则,在不同循环水温度、负荷情况下,可#1、#2机组一个控制室;#3 #4机组一个控制室),对调塾循环水流量来确定机组的最佳真空,确保机组各台机组循环水流量进行调整时,只能根据各机组经济运行。历经-年时间的调整和试验,制定以下运的真空、循环水进出温升来进行,操作起来不是很方行方案:便,且调整精度不够。.4.1四机三泵运行时停运循环水泵的负荷值规定(1)河水温度17C~18C,总负荷≤520MW;3循环水系统改进(2)河水温度16C~17C,总负荷≤600MW;针对原循环水系统存在的问题,丰城电厂采取(3)河水温度15C-16C,总负荷≤680MW;了以下改进方案:在#1循环水母管与#3循环水母(4)河水温度14C-15C,总负荷≤720MW;管之间增加一联络门,如图1所示,使四台机组的循(5)河水温度13C~149C,总负荷≤760MW;环水系统实现相互备用,使循环水系统的运行调节(6)河水温度12C~13C,总负荷≤800MW;手段更加灵活,可实行不同机组运行,不同运行工况(7)河水温度10C-129C, 总负荷≤840MW;下的优化运行方案,如四台机组三台循环水泵、三台(8)河水温度≤10C,总负荷≤900MW。机组二台循环水泵等。三机二泵运行时的停运循环水泵规定参照执行。#机循至#1机环水泵I凝汽器4.2高负荷时循环水泵启停控制要求4.2.1启停循环水泵时循环水温升要求(1)河水温度16C以下时,保持一机一泵运行联络门方式;新增#机(2)河水温度16C~18C时,当各机组循环水平环水联络门至3 机缅均温升达16C时.加启循环水泵运行,当循环水平均温升小于139C时,停-台循环水泵:至出3机(3)河水温度18C 20C时,当各机组循环水平Gt>-文53机至槊循汽器均温升达15C时,加启循环水泵运行,当循环水平1机循环水均温中国煤化工:泵;|联培门覆代机THCN M H G各机组循环水平均温升达14U时,加后佣外水来运行,当循环水平」至鲜4机循均温升小于12C时,停- -台循环水泵;(5)河水温度2C-24C时,当各机组循环水平團1循环水系统改进第4期熊武等:丰城电厂4台300MW机组循环水泵运行优化方案49均温升达13C时,加启循环水泵运行,当循环水平各机组的真空、负荷、循环水温升、循环水流量等相均温升小于119C时,停- - 台循环水泵;关运行参数来合理分配各机组的循环水流量,保证(6)河水温度24C~26C时,当各机组循环水平各机组在最佳真空下运行。均温升达12C时,加启循环水泵运行,当循环水平5改进后的效果分析均温升小于10C时,停一台循环水 泵;(7)河水温度26C~28C时,当各机组循环水平丰城电厂2007年底实施了循环水系统技术改均温升达11C时,加启循环水泵运行,当循环水平造。实行技改后,我们对2007- -2009 年的循环水泵耗均温升小于9C时,停-台循环水泵;电量作了统计,如表2所示。.(8)河水温度28C以上时,当各机组循环水平表22007-2009 年循环水泵耗电I统计表均温升达10C时,加启循环水泵运行,当循环水平2007年2008年 2009 年均温升小于8C时,停- - 台循环水泵;全年发电量/万kWh 624121.1 580022.2 556737.2(9)因#1-~#4循环水母管已联通,各机组负荷不全年厂用电量/万kWh28582.9 29353.37 27340.37一致时,要根据各机组接带负荷情况控制循环水门循环水泵耗电量/万kWh 6127.603 5626.454 5440.734开度,做到负荷高循环水量大,负荷低循环水量小。占厂用电量/%21.43819.16819.904.2.2启停循环水泵负荷要求(1)两机运行,升负荷时,负荷>300MW且循环占发电量/%0.9820.9700.977水温升达到启泵要求时,启第3台泵运行;负荷>从表2可知,实施技改后,丰城发电厂循环水泵450MW且循环水温升达到启泵要求时,启第4台泵耗电量占厂用电量的比例大大降低,每年约少用300运行。降负荷时,负荷<450MW或循环水温升达到停万度电,按上网电价0.43元/度计算,节约成本约120泵要求时停第4台泵;负荷<300MW或循环水温升万元,节能效果显著。达到停泵要求时,停第3台泵。(2)三机运行,升负荷时,负荷>450MW且循环水6结束语温升达到启泵要求时,启第4台泵运行;负荷>通过采取改进循环水系统,引进实时系统软件,600MW且循环水温升达到启泵要求时,启第5台泵实施循环水泵运行优化方案等措施,使循环水泵的运行;负荷>750MW 且循环水温升达到启泵要求时,耗电量大大降低,由技改前厂用电量的21%左右启第6台泵运行。降负荷时,负荷<750MW或循环水下降至19 %左右,且整个技改的投资不到10万元,温升达到停泵要求时,停第6台泵;负荷<600MW或达到投人少,效果好的目的,因此此次技改方案值得循环水温升达到停泵要求时,停第5台泵;负荷<推荐。450MW或循环水温升达到停泵要求时停第4台泵。在实际运行工况中,凝汽器最佳真空受循环水(3)四机运行,升负荷时,负荷>600MW且循环出水调门开度、铜管清洁度的影响。因此,应根据参水温升达到启泵要求时,启第5台泵运行;负荷>数加强循环出水门调整,同时做好胶球的定期清洗750MW且循环水温升达到启泵要求时,启第6台泵工作,保证铜管的清洁度。运行;负荷>900MW且循环水温升达到启泵要求时,参考文献:启第7台泵运行;负荷>1050MW且循环水温升达到启泵要求时,启第8台泵运行。降负荷时,负荷<[1]齐复东,贾树本,马义伟.电站凝汽设备和冷却系统[M].1050MW或循环水温升达到停泵要求时,停第8台北京:水利电力出版社,1992.泵;负荷<900MW或循环水温升达到停泵要求时,停[2]葛晓霞.缪国钩.循环水系统运行方式优化分析[J].电站第7台泵;负荷<750MW或循环水温升达到停泵要辅机,2000(3):28 -32.求时停第6台泵;负荷<600MW或循环水温升达到[3]国电丰城电厂4x300 MW机组主机运行规程[S].2004.停泵要求时,停第5台泵。中国煤化工任编辑韩翠丽]在无需启停循泵的情况下,则按照实时系统中MYHCNM HG [下转第56页]56江西电力职业技术学院学报第23卷电力设施安全。步改造线路设备。针对线路跳火线烧断问题,对发现(3)电力设施的保护工作应由“自愿义务保护”存在问题的引下线及跳火线,应结合停电时间进行转变为“有偿服务"。紧固和逐步更换。加大夜巡、特巡的力度,由原来夜2.3防止 鸟害引起的跳闸事故巡每月1次改为每周1次,特殊气候增加巡视次数。(1)大力推行跳线绝缘化,防止在间距较小的跳对专变用户供电设备进行安全检查,对存在问题的线上,鸟类展翅引起两相短路线路跳闸,因此将三专变及时下达整改通知单,并督促用户整改。相或中间相跳线更换为绝缘导线。(2)加大电力设备保护宣传力度。除在电视媒体(2)安装绝缘防护罩。鸟类经常在线路支线刀闸上宣传外 ,还要求各供电所对道路施工点、各碎石厂片上高压计量箱及变压器桩头上活动,由于这些地现场送达宣传单,严禁在线路保护区内爆破采石。方相与相之间间距较小,可加装绝缘防护罩防止鸟害。10kV架空线路的安全运行水平直接影响电力(3)从源头做起,提高设计标准,对新上变压器一企业的经济效益,也与用电客户的利益密切相关。电律使用标配:绝缘引线、防护罩高低压分开接地等。力企业除采取相应的技术和管理措施防止事故的发生和及时消除缺陷外,还应积极发挥当地政府.传媒3加强日常运行维护管理和广大群众的作用,加大宣传、查处和打击力度,起(1)继续强化线路跳闸管理,加强对基层站所线到群防群管的作用,减少事故的发生,确保电网安全路设备运行管理考核力度,提高供电所的线路运行运行,更好地为当地经济建设服务。管理水平。加强对用户设备的监督,每年进行- -次预试。采取在雷区线路.上加装避雷器等必要措施,进一[责任编辑杜琴][上接第49页]Optimization Research on Water Circulating Pump for the4x300 MW Units in Fengcheng Power Generation Co. LtdXIONG Wu, L Ming -fangAbstract:In this paper, we adjust the water eirculations of units or change the operational model of watercirculating pump to achieve the optimal mode of operating condensers under various water temperature andworkload ,then to reduce the overall coal consuming during the process of power generating by improving theexisting water circulation system.Key words :condenser;vacuum;water cirulating pump ;opimal mode中国煤化工MYHCNMHG

论文截图
版权:如无特殊注明,文章转载自网络,侵权请联系cnmhg168#163.com删除!文件均为网友上传,仅供研究和学习使用,务必24小时内删除。