粉煤输送载气的切换方法 粉煤输送载气的切换方法

粉煤输送载气的切换方法

  • 期刊名字:山东化工
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  • 论文作者:王明智,宗学伟
  • 作者单位:河南能源集团中原大化公司
  • 更新时间:2020-03-24
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山东化工148SHANDONG CHEMICAL INDUSTRY2015年第44卷粉煤输送载气的切换方法王明智,宗学伟(河南能源集团中原大化公司,河南濮阳457000)摘要:介绍了She千煤粉加压气化工艺中粉煤载气由N2切换到CO2的具体方法提出了操作中的注意事项以及相关事故应急处理预案。关键词:载气;CO2;She'气化工艺中图分类号:TQ36文献标识码:C文章编号:1008-021X(2015)16-0148-02The Switching Method of Carrier Gas for Pulverized Coal ConveyingWang Mingzhi,Zong互t( Henan Energy and Chemical Industry Group, Zhongyuan Dahua Co, Ltd., Puyang 457000, China)Abstract: Author has introduced the concrete methord of switching the carrier gas for converying pulverized coal from N, toCO, in the Shell dry pulverized coal gasification technology, has supposed the matters to be noticed during operation, and therelated accident emergency planKey words: carmer gas; CO,; shell gasification process河南能源化工集团中原大化公司甲醇项目气化装置采大量N2进入粗合成气中,而粗合成气中N2含量的增加则会用壳牌($hl)千煤粉加压气化工艺,于2008年5月开始试影响甲醇合成反应效果,增加弛放气的放空量,导致甲醇产车投产,208年7月粉煤输送载气成功并入CO2,实现了煤量降低。粉输送载气N2CO2之间的相互切换。2N2与CO2之间的切换N2作为粉煤输送载气的缺点2.1N2/CO2压缩机布局简图shel粉煤气化工艺大多用于发电、合成氨等行业,以N2N2CO2压缩机布局简图见图1。作为粉煤加压输送的载气,而在煤制甲醇工艺中,对甲醇工段来说N2是一种废气。采用N2作为粉煤输送载气,会导致30FV0303H30Xv030430PY0304LLP30513030530PV030- H30XV030630PV0306PK-305230AW.307图1N2/CO2压缩机布局简图收稿日期:2015-06-15作者简介:明智(1987—),山东潍坊人,助理工程师,大学本科现在从事煤气化工艺操作。第16期王明智,等:粉煤输送载气的切换方法1492.2切换前应具备的条件处互换完成的时间,经过估算初步定为2.5h气化系统运行稳定负荷大于60%低温甲醇洗运行正3载气切换CO2的注意事项常,CO2分析合格,H2S+COS含量低于5×106,压缩机出口(1)在切换过程中要密切监视两台压缩机的运行参数。温度能达到120℃。N2压缩机K-3052运行正常,三段出口如果N2压缩机跳车,要迅速关闭N2压缩机的出口两位阀压力30P05控制在50MP吗,四段出口压力30P030630XV0060307,继续向管网供应CO2,必要时可手动调节放控制在7.5MPag。CO2压缩机K-3051已备用,三段四段出空阀的的开度以维持管网压力前提是不影响CO2压缩机的口两位阀30XV03060307以及后面的现场手阀处于关闭状稳定运行,同时关闭N2压缩机出口的现场手阀全开放空阀态。30PV3050306。如果CO2压缩机跳车,迅速关闭CO2压缩2.3载气切换过程机出口的两位阀30Xv0304/0305,恢复N2供应,必要时手动全开CO2压缩机三四段放空阀30PV0303/0304,启动K干预放空阀动作以维持管网压力,同时关闭CO2压缩机出口的现场手阀,全开放空阀30PV0303/0304。3051,提转速至正常转速。将三四段压力控制器(2)在切换过程中密切关注N2CO2管网的压力以及煤30PIC0303/0304切到自动状态,设定值分别设为5.IMP吗g、粉管线的稳定性,避免因压力波动造成煤气化连锁跳车。如7.6MPg,确保比N2压力设定值高0. I MPag。当30P20303′果在切换过程中或切换完成后气化系统跳车,若空分在继续0304压力稳定以后,全开30X03040305后面的现场手阀,运行应迅速启动N2压缩机已完成气化炉的吹扫。然后打开30XV304/0305,并入CO2。(3)由于CO2在节流膨胀时相对于N2具有更明显的低CO2并人以后,注意观察放空阀开度如果CO2放空阀温效果所以在煤粉锁斗初始充压以及泄压时易因温度过低关小,N2放空阀开大,表明CO2已经进入管网,否则需要提而致使煤粉中的水份结露因此要监视好U1200的温度以及高CO2压力同时注意观察稳定管网N2/CO2压力30P002对下煤的影响,如果可能,当煤粉锁斗泄压时现场测量容器以及超高压N2CO2管网压力30P001每半小时手动分析外壳的温度。为避免因水份结露而造成的煤粉结块要保证次混合气体中CO2含量。煤粉锁斗和泄压管线的伴热以及CO2压缩机出口温度并定在放空阀的开度稳定以后,观察K-3051以及管网压力期对高压NCO2缓冲罐排液,防止CO2带液进入系统。是否稳定,根据现场情况考虑停K-3052切出N2,关闭三四4)在CO2替代N2过程中,虽然CO2参与反应,但气化段出口两位阀30Xv030/0307,全开放空阀30PV0305/0306,炉的放热基本不会改变,所以在切换过程中要保证小室蒸汽使K-3052处于备用状态。产量的稳定。在O/C不变的情况下,由于CO2密度比N2高,在初始切换到CO2时,实际煤量会降低,造成真实的O/C2.4粉煤密度计算公式的修改增加,气化炉温度上升,小室蒸汽产量增加。为保证蒸汽产由于N2和CO2的密度不同粉煤输送在切换载气后会量不变,防止气化炉温度过高,通过下调OC控制回路中的影响密度计测量的准确性,从而造成粉煤实际流量与计算流修正参数以降低总OC,增加粉煤管线煤量同时煤粉密度量出现偏差进而影响气化炉工况。因此在载气切换过程公式要做出及时切换。中,粉煤密度计算公式要及时作出修改。(5)切换至CO2后,粗合成气中的CO2含量会大幅升粉煤密度计算公式为高,要及时与低温甲醇洗工段进行联络,确保后续系统稳定13Do10-D×43F01×x10+14结语13DYol01=1400x当用粉煤输送载气由N2切换到CO2后粗合成气中N2Dx13F10101×10+113TI0101+273含量明显降低,有效气组分增加减少了后续工段弛放气的当载气为N2时D值为341.25,当载气为CO2时,D值放空提高合成效率增加甲醇产量。除此之外采用CO2代为536.25替N2不但可以减少N2消耗而且使低温甲醇洗产生的CO2从N12切换到CO2,当开始打开30X000后面的得到有效利用,减少因CO2放空而造成的环境污染。手阀时,点击控制面板的切换按钮,密度计算公式中的D值将从341.25经过“RAMP”时间变化到536.25。其中(本文文献格式:王明智,宗学伟粉煤输送载气的切换方法“BAMP”的时间取决于切换载气时N2CO2之间在粉煤管线[J].山东化工,2015,44(16):148-1493339339小8小小求望以小小9步9B组没线9求}(上接第147页)社,2010:983-9875小结[2]汪家铭.低温甲醇洗净化工艺技术进展及应用概况采用半贫液流程比全贫液流程投资增加1500万元,年[刀].泸天化科技,2007(2):120-124.操作费用节省400万元,约37年收回增加投资成本;通过[3]齐胜远.全贫液、半贫液低温甲醇洗工艺技术对比[门设置液力透设施,投资增加460万元,年操作费用节省化肥工业,40(4):56-6138.6万元/年,约32年收回增加投资成本;吸收塔精洗段[4]于良俭陈允中.液力能量回收透平在石化行业中的应缩径后塔设备投资可节省208万元。由此可见,通过对低温用[J石油化工设备技术,19,17(4):27-31.甲醇洗工艺的优化,项目实施后经济效益显著。参考文献(本文文献格式孟令凯低温甲醇洗工艺的技术优化[J山[1]贺永德现代煤化工技术手册[M]北京:化学工业出版东化工,2015,4(16):45-147,149.)

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