350MW 发电机组循环水系统优化运行分析 350MW 发电机组循环水系统优化运行分析

350MW 发电机组循环水系统优化运行分析

  • 期刊名字:电站辅机
  • 文件大小:814kb
  • 论文作者:李晓辉,孟森林,沈军
  • 作者单位:三河发电有限责任公司
  • 更新时间:2020-11-10
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论文简介

总第107期电站辅机VoL 1072008年12月第4期Power Station Auxiliary EquipmentDecember . 2008,No. 4文章编号: 1672 0210(2008)04-0030-03350MW发电机组循环水系统优化运行分析李晓辉,孟森林,沈军(三河发电有限责任公司,河北三河065201)摘要:文中对三河发电有限责任公司发电机组的循环水 系统运行进行了分析。通过观察,发现外部环境因素对于循环水的水质和温度变化有较大影响,对系统结垢,机组夏季大负荷真空度低等现存问题进行了针对性处理,并提出了优化循环水系统运行的具体建议,对于提高循环水品质降低机组补水率.优化系统运行等具有借鉴作用。关键词:真空;凝汽器;循环水;隔板;温度;优化;运行中图分类号:TK267文献标识码:BAnalysis on Optimized Operation of Recycling Water System in 350MW Power UnitLI Xiaohui, MENG Senlin, SHEN Jun(Sanhe Power Generation Co.,I.td, Sanbe, Hebei,065201 ,China)Abstract: The recycling water system for the power generation unit of Sanhe Power Generation Go.,Ltd has beenanalyzed in the article. By means of observation, it is found that the external environment has greatly affected bothquality and temperature of recyeling water. The existing problems such as system scaling, low vacuum due to the highsummer load have been handled directly and the detailed proposal has been put forward to optimizae the operation ofthe recycling water system, which has a reference in upgrading the quality of recycling water ,decreasing the make-upwater rate and optimizing the system operation.Key Words: vacum; condenser; recycling water; diaphragm plate; temperature; optimize; operation流量100m/h。配有2台水环式真空泵,1台运行、11概述台备用,当机组运行真空低至-87 kPa时,备用真空三河发电有限责任公司地处华北平原北部,一-泵自动联启。循环水补水采用地下水,直接进入循期工程安装2台350MW发电机组。汽轮机型号为环水池。TC2F-40. 5,为单轴、双缸双排汽、亚临界、一次中间三河发电公司凝汽器闭式水冷却器、氢气冷却再热凝汽式汽轮机组。额定负荷350 MW,此工况器.主机冷油器等使用循环冷却水作为冷却介质,均条件下主蒸汽流量1052t/h。设计在VWO工况条存在水侧结垢的现象。同时,在夏季高负荷运行期件下的出力为380.1MW,主蒸汽流量为1175t/h,.间,循环水温度高,机组凝汽器真空度下降,甚至达与锅炉BMCR工况出力相匹配。低压缸排汽压力到一86kPa左右,导致备用真空泵联启。在此期间,为4.9kPa.凝汽器型式为辐流、水室分隔、表面冷却凝汽器过冷度小于1 C ,而端差大于8 C,甚至有时式,凝结水过冷度小于2 C,凝汽器端差应小于4达到14C左右。机组真空的变化会引起机组运行C,最大不允许超过6C。循环水泵电机功率为效率中国煤化工等。循环水温度高.2020kW。配有胶球清洗系统,胶球泵功率8. 16 kW,还影:YHCNMHGR重影响机组的正收稿日期:2007-07-17作者简介:李晓辉(1972-).男,工程师,毕业于华北电力大学,工程硕土,从事电力生产的集控运行工作。30350MW发电机组循环水系统优化运行分析电站辅机总第107期(2008 No. 4)常运行。另外,机组日常运行每天补水在2万t左环水降低流速,让杂质沉积,再排除沉渣;在循环水右,夏季高负荷时能达到3万t。其中大部分补水前池滤网下部加隔板,高度以不影响循环水进人前进入循环水池作为循环水补水。节约用水问题也突池为宜(建议在20cm左右),起到阻止含杂质较多显在面前。针对这些问题,对系统内异常情况进行的循环水下层水进人前池的作用,并在其前面加排分析。污口,定期排放。夏季机组负荷高,应考虑循环水温度升高的问2系统 数据分析题,建议将循环水补水口,接在循环水前池滤网后,2.1环境温 度对循环水温度的影响使经过适当预处理的生水直接进人循环水前池。通过观察计量,环境温度对循环水温度影响很4措施大,进而影响了机组真空。从表1中明显看出真空和循环水及环境温度的正比关系。随着环境温度升4.1在循环水前池滤网下部加隔板.降低循环水中高,真空逐渐变化。可以想象,到夏季来临,环境温过多杂质的下层水在凝汽器铜管中形成水垢,其高度往往达到35C以上,循环水温度高成为必然,必度建议以不影响循环水进人前池为宜,既能起到阻然会影响机组真空。同时,开式冷却水温度高,必然止杂质的作用,又不会影响进人前池的正常水流,高会影响到闭式冷却水温度。度适宜为好。同时,补生水到循环水前池滤网后,其表1环境温度与循环水温度关系洁净程度较高,含生物污泥杂质较少,减少了在凝汽负荷|真空|循环水人口 循环水出口 环境温度器铜管中形成生物粘泥产生的水垢。(MW)| (kPa)温度(心)温度(C)(C)4.2经过预处理的生水补充到循环水前池滤网后,降低了由于循环水前池滤网堵塞.造成前池水位低343-96. 314. 329.72. 8造成的风险。349-96.114.8.4.3 补生水到循环水前池滤网后,由于生水温度较351-95.317. 83310.4低,一般为10C左右,在夏季环境温度较高时,可起350- 95.0917.7345到降低循环水温度,提高机组真空的效果。循环水2.2水侧结垢是冷却水温度升高的重要原因温度和机组真空关系的经验数据见表3。根据以前对凝汽器水侧结垢成分分析,其主要表3循环水温度 与机组真空关系成分包括:生物粘泥、碳酸盐水垢及铜腐蚀产物。我次数二三i们通常认为:任何水的沉积物、污垢的密度较大,会循环水温度( C)24.822. 582120. 65沉积在水的下部,循环水也不例外。如果有生物污凝结水温度(C)37. 153533. 633. 16泥必定会沉积在循环水的下部。机组负荷( MW)349.551_346对循环水池不同位置分别取水样,并做出了数机组真空(kPa)-95.23 -95.8|- 96.2-96.37据分析,见表2。从表3数据可知,随着循环水温度的下降,机组表2循环水池水样 数据分析真空逐渐上升。因此,以前循环水补水直接进入循项目电导pH.碱度氧根硬度环水池后,温度很低的补水会被稀释,进入前池的量( us/ cm)( mmol/L)| (mg/L) |( mmo/L)很少。循环水冷却只能靠水塔散热,补水对于循环生水3747.78 3. 97.03.8‘水温度影响不大。而循环水补水全部进人前池会起网人口处9088.60 3.616.510. 8到总体降低循环水温度的作用。例如:每台机组循水深-1.5米处9188.59 3.7.1210. 2环水流量大约3.5万t/h,夏季机组高负荷情况下,水池放水口处9668.59 3.7517.510.8循环水补水量大约1 000 t/h,假设循环水温度35C,中国煤化工合后水温大约能3优化系统运行的建议降低|YHCNMHG据分析,此时,机针对水流下层混人的杂质较多和夏季循环水温组真空大约能提高接近0. 2 kPa,我们知道,真空提度高等问题,建议对循环水前池进行改造扩容,使循高1kPa,每发1千瓦时电能节约3克煤。那么直接3电站辅机总第107期(2008 No. 4)补水进入循环水前池,就能使企业每发1千瓦时电凝汽器和闭式冷却器碳酸盐水垢。能节约0.6克煤。4.4补水到循环水前池滤网后,使进人凝汽器的循5结束语环水浓缩倍率降低,使pH更加降低,利于防止铜管对350 MW循环水系统运行进行了优化并对循腐蚀。一般规定,凝汽器铜管内循环水加酸、水稳剂环水的水质随时进行监控。对系统受热面的结垢及处理,浓缩倍率控制在3左右,此时循环水pH必须机组夏季大负荷真空度低等现存的问题,采取了针低于9.5。我公司一般控制浓缩倍率在2.7以下,对性措施,提出了优化循环水系统运行的具体建议,pH在8.6以下。因此,循环水补水流直接进人前对于提高循环水品质、降低机组补水率、优化系统运池与循环水整体混合,有利于降低循环水浓缩倍率,行等具有实际意义。铜管防腐。另外,可以控制循环水前池滤网前循环参考文献:水浓缩倍率略高于2.7运行,适当减少循环水的排污,可以节约大量水资源。[1]蒋明昌,田志国,等火力发电厂能耗指标管理[M].北京:华文出4.5生水含有 一定量的碳酸盐,是凝汽器和闭冷器[2]施變钩,王蒙聚,肖作善热力发电厂水处理[M]北京:中国电力版社.004.水侧结垢的重要组成部分,如果补水直接进人前池,出版社, 196.需要对生水进行预处理,加药后再补充到前池,减少简讯美科学家称微型核电厂将在5年之后面世据国外媒体报道,美国政府著名实验室拉斯莫斯科学家前称,5 年之内将出售微型核电厂,它的大小如1个花园小屋,能为2万个家庭提供电力。微型反应堆将封闭在工厂,不使用武器级材料,没有移动部件,不存在偷窃的可能性.因为它镶嵌混凝土内并埋藏在地下。美国政府为新墨西哥州的Hyperion 公司发放技术许可证。该公司称已经接到一家公司订单,5年之后开始大量生产。公司负责人说,他们的目标是在世界任何地方以每瓦特10美分的价格发电。每个反应堆价值2500万美元。对1个1万户家庭的社区来说,每户平摊250美元。这种微型反应堆直径只有几米长,可以用卡车装运埋在地下工作。但每7--10年要更换燃料。因为这种反应堆是50年前的设计,已证明运行是安全的。该公司还计划在2013- -2023年间,成立3个工厂以生产4000个微型核电厂。欧盟日益重视CCS技术研发据美国报刊报道,在德国东北部勃兰登堡州的1个发电厂内,沿着1 600兆瓦的燃煤电站矗立着几幢大楼,类似于仓库或其它厂房。事实上,这里是瑞典跨国能源集团Vattenfall公司试验30兆瓦规模无碳排放火力电厂新技术的地方。Vattenfall公司无碳排放火力发电技术,即碳捕获和存储(CCS)技术。如果这种技术能取得突破性进展,那么高污染发电站、冶炼厂将成为"碳中立"企业。CCS 技术的前提是在二氧化碳进人大气前捕获和收集,并用管道输送至地下存储设施内。当制止温室气体排放成为全球气候变化的压力时,世界各国和地区纷纷希望CCS技术为公共事业以及重工业发挥积极作用。在美国、加拿大、澳大利亚等国进行CCS技术试验攻关的吸引下,欧盟为了在2020年前达到减排二氧化碳20%的目标,越来越重视CCS技术的研发工作。如果欧盟acs技术取得完美进展,那么对全球气候变化政策的冲击将十分巨大,不仅燃煤电厂,还有炼油.炼钢厂也将大幅降低碳排放。分析人士预计.0CS技中国煤化工电力价格有可能上升30至60%。如欧盟下一代燃煤电厂采用CCS技术,HCNMHG.美元。.摘自上海电气电站设备有限公司电站辅机厂技术部(信息商讯)第121期初长》K》水分长水水力水分水长冯水冯长冯长冯水的长冯长方长方水)权动水刀城力权刀长》长分水力长》水长方水分长方水力长方长冯长力长分长》长长入水分械水游水》K)K》平32

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