总投资46亿 陕西精益化工50万吨煤化工项目试车动态
5月28日,陕西精益化工50万吨/年煤焦油深加工多联产综合利用项目油品中心现场传来喜讯,固定床装置汽轮机空负荷试车一次成功,各项参数均达到设计要求。
汽轮机试运行前,固定床装置所有人员经过理论与实践相结合的形式,对汽轮机的性能、操作等内容进行深入学习。空负荷试机前,先后进行了机组仪表、电气以及DCS系统调试,通过汽轮机主汽阀前暖管、速关阀前暖管、汽封抽汽系统投运、低速暖机、手动升速、超速自保试验等步骤,顺利完成了汽轮机空负荷试车。
此次试车工作的圆满完成,为油品中心煤焦油加氢装置下一步的顺利投运奠定了基础。
近日,制氢中心丙烯制冷装置圆满完成全装置气密试验,为下一步丙烯制冷装置联动试车创造了良好的条件。
5月21日,丙烯制冷装置正式开始气密性试验,全装置低压、中压、高压气密试验依次进行,装置先后充压至0.3MPa、0.8MPa、1.2MPa,操作人员在保压状态下,对设备和管线连接处、法兰、阀门、焊缝等进行全面认真检查,及时发现漏点并进行消漏处理。5月27日,装置再次充压至1.85MPa,系统保压24小时并计算泄漏率,平均小时泄漏率≤0.2%,意味着丙烯制冷全装置气密试验已圆满完成。
5月26日,公司制氢中心气化装置传来重大喜讯,磨煤制浆系统试制浆一次成功,产出合格水煤浆,为下一步气化装置投运乃至制氢中心全面开车奠定了坚实的基础。
5月26日15:27,经过一系列的条件确认,磨煤机正式启动,开始水煤浆试制试验,中控和现场操作人员紧密配合,根据系统运行情况,及时调整水煤比和添加剂用量,经过不断调节改进,当天20:40,经化验分析,系统顺利制出合格的水煤浆。

在试制浆准备阶段,公司领导高度重视,多次组织对磨煤制浆系统的试车方案进行讨论,制氢中心积极协调、统一部署,装置负责人现场指挥、确认,气化装置全体员工秉承“高标准、严要求”的理念,在前期施工、单体试车、联动试车、油循环期间,严格执行各项验收和试车要求,为本次磨煤制浆系统试制浆的成功奠定了基础。此次磨煤制浆系统成功产出合格水煤浆,加快了制氢装置试车进度,在化工装置试车过程中,完成了极为关键的一步。
5月26日16:10,公司制氢中心压缩机试车工作再传捷报,合成装置循环气压缩机一次试车成功,至此合成装置所有压缩机试车工作均取得成功,为下一步合成装置投料试车奠定了坚实基础。
循环气压缩机是合成装置的心脏,由于该机组组件多、结构复杂,报警联锁多达32项,试车难度较大。合成装置压缩机试车工作从3月中旬起就紧锣密鼓地进行,机组“三查四定”、吹扫气密合格完毕后,先后进行了机组仪表、自调阀和DCS系统调试,干气密封系统投运、油循环验收,直至电机单试合格,使机组整体试车具备了条件。
陕西精益化工50万吨/年煤焦油深加工多联产综合利用项目,采用专门针对煤焦油特点开发的具有自主知识产权的先进技术,核心技术采用全馏分煤焦油沸腾床加氢提质+固定床加氢裂化组合技术,以中低温煤焦油为原料,主要生产芳烃类高附加值化工产品。
项目占地约1200亩,概算投资约46亿元。项目于2017年8月正式开工建设,现已进入设计扫尾、土建交安、设备安装阶段,预计2019年10月底建成投料试车。
项目主要包括:55万吨/年煤焦油预处理装置、50万吨/年煤焦油沸腾床加氢裂化装置、45万吨/年煤焦油固定床加氢裂化装置、40万吨/年石脑油连续重整装置、17万吨/年芳烃抽提装置、5万方/小时煤制氢装置、5万方/小时空分装置、10万吨/年甲醇合成装置,及相关配套的氢提纯(PSA)装置、硫回收装置、酚氨回收装置、储运装置及其他公辅工程及环保工程。
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