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关于电厂主汽管道取样泄漏案例分析

时间:2022-06-28 来源: 浏览:

关于电厂主汽管道取样泄漏案例分析

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正文:

关于电厂主汽管道取样泄漏案例分析

一、 事件经过

2016年8月14日10:18,巡检发现#3炉B侧有异声,就地检查发现#3炉B侧过热蒸汽取样检修阀前与主蒸汽管道接口处蒸汽泄漏声大,保温层冲破,经确认#3炉B侧主蒸汽取样管接座与主蒸汽母管焊缝泄漏,无法在线隔离故进行停机检修。检查发现:发现B侧管接座角焊缝存在环向裂纹,裂纹主要沿着焊缝熔合区扩展,长度约3/4圈,如图1、图2所示。

图1 主蒸汽管道B侧取样管管接座角焊缝裂纹

图2 管接座角焊缝裂纹

二、 原因分析

1、本次主蒸汽管道B侧取样管管接座角焊缝泄漏的重要原因是存在焊缝根部未熔合缺陷(图3),导致有效工作截面积减小非常明显,造成应力集中增大。

图3 焊缝根部未熔合

2、另外,管接座(1Cr18Ni9Ti)和母材(P91)之间为异种钢焊接,两者材料的热膨胀系数相差很大(表1),在机组启停及负荷变化较大时容易造成管座角焊缝产生拉应力,从而促进未熔合尖端裂纹的扩展,直至扩展至管道表面发生泄漏。

3、伸入主蒸汽管道A侧内的取样器一头与取样座焊接,另一头插入承接座内,在高温高压蒸汽的作用的频振下产生疲劳,最终在焊缝处发生断裂(图4)

图4 取样管原结构型式

三、 处理过程

对B侧接管座进行更换,采用材质为12Cr1MoVG的锻件制作的管接头,焊接采用焊前预热200℃~300℃,焊后进行720℃~750℃恒温1.5小时的焊后热处理工艺;

对A侧等其它管接座进行MT、PT检测,发现A侧取样管座同样存在3/4圈裂纹,对A侧主汽取样管座也进行了更换处理。

四、 防范措施

1、主蒸汽、再热热段的4个取样管焊缝处皆进行打磨和渗透、磁粉探伤,目前已经左右各拆除保温1.5米进行降温。

2、取消1Cr18Ni9Ti异种钢焊接接头,采用与母材P91膨胀系数相差较小的12Cr1MoVG接头,可有效避免1Cr18Ni9Ti不锈钢与合金钢膨胀系数相差很大而引起的应力集中。

3、更换新的形式的管接座,按GB/T 14416-2010《锅炉蒸汽的采样方法》要求执行,结构如图5所示。国标要求取样器插入管内的长短一般为蒸汽管内径的0.12倍,插入长度减小,消除或减小了取样器的频振产生的低周疲劳。

图5 改进后主蒸汽取样管座示意图

4、加强焊接及热处理后的硬度检查和磁粉、渗透探伤。

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