汽轮机断油烧瓦事故案例分析
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法律顾问:张友全 律师
正文:
汽轮机断油烧瓦事故案例分析
一、某电厂汽轮机断油烧瓦事故原因分析
二、交、直流润滑油泵不打油导致汽轮机断油烧瓦事故
三、一根电缆引发的汽轮机“断油烧瓦”事故!
【简述】 机组负荷668.4MW,A、B、 C、D、E、F六台磨煤机运行,A凝泵运行,A、B小机运行,主汽压力25MPa,主汽温度602℃,再热汽温度598℃,真空-94KPa,主机润滑油0.139MPa,其它辅机运行正常,各运行参数正常。
【事故经过】
集控运行监盘发现机组负荷 从670MW快速下降至零,汽轮机跳闸,锅炉灭火,手动再次按机打闸、炉 MFT 按钮,并确认 5012 开关已解列,厂用电自动切换 正常,按机组停机事件处理。
运行人员检查交流启动油泵、交流辅助油泵、顶轴油泵先后 自启正常,机组转速下降,至11时14分机组转速到零,主机惰走时间 51 分钟,投入盘车运行。
查 ETS 首出为“润滑油压力低停机”。
集控运行人员立即对润滑油系统进行全面检查,润滑油压 0.12MPa,未发现异常。生产技术部热工专工经现场进一步检查, 确认右侧中联门法兰漏汽(原带压堵漏处)烧损润滑油压低保护热工电缆,导致误发跳闸信号。生产技术部立即组织维护人员对 该热工电缆进行恢复,发电车间立即进行机组恢复工作。
12 时 06分重新点火,13时31分达冲转参数。
13时31分,#2主机挂闸后开始冲转,高压内缸下半内壁温 度512℃,中压进汽室内壁温度538℃,主/再汽压9.1/0.9MPa, 主/再汽温:511/516℃,真空-98KPa,润滑油温30℃,润滑油压 0.12MPa,润滑油各油泵联锁投入,轴向位移-0.354/-0.017mm, 高中压缸差胀-1.8mm,低压缸差胀14.6mm,发电机氢压0.3 MPa, 其他主辅设备运行正常。
13时38分,主机转速2520rpm,交流辅助油泵电流42.6A, 交流启动油泵电流72.65A ,润滑油压0.152 MPa;
13时39分,主机转速2850rpm,交流辅助油泵电流39.4A, 交流启动油泵电流 65.67A ,润滑油 0.162 MPa,主油泵出口压 力1.21 MPa;
13时42分,主机转速3000rpm,交流辅助油泵电流38.34A, 交流启动油泵电流 61.32A ,润滑油压 0.169 MPa,主油泵出口 压力:1.324 MPa。交流启动油泵电流逐渐下降并稳定,运行人 员初步判断主油泵已介入工作;
13时43分,主机转速3000rpm,交流辅助油泵电流38.3A, 交流启动油泵电流 61.3A ,润滑油压 0.17 MPa。运行人员检查 机组各轴承振动小于50μm、各金属瓦温小于90℃、润滑油油压 0.17 MPa,均属正常;
13 时 43分 11秒运行人员退出直流事故油泵联锁,
13时 43 分17秒手动停运交流辅助油泵,汽机润滑油压由0.144MPa开始 下降;
13时43分25秒运行人员退出交流辅助油泵联锁;
13 时 43分 30秒运行人员手动停交流启动油泵后,
13时 43 分35秒润滑油压降至0.091MPa(报警联启辅助油泵值:0.115MPa, 联锁直流油泵值:0.105 MPa);
13时43分34秒交流启动油泵因主油泵入口油压低(联锁交 流启动油泵值:0.07MPa)联启,润滑油压升至0.144MPa;
13 时 43 分 51 秒运行人员再次检查机组交流启动油泵电流 59.63A,润滑油压力 0.133MPa,主油泵出口压力 1.3MPa 正常;运行人员退出交流启动油泵联锁;
13时43分56秒运行人员手动停交流启动油泵。
13时43分59秒“润滑油压低停机”信号发出,运行人员发现该信号,但未到现场确认,此时因热工维护人员还在抢修润滑油压低保护电缆,运行人员误认为是热控维护人员抢修电缆所致。(因“润滑油压低停机”保护未投入,机组未跳闸)
13时44分07秒运行人员未立即启动交流辅助油泵,而只投 入交流启动油泵联锁, 但油泵未立即联启;
13时44分08秒,润滑油压降至0MPa,#1~#8瓦温均突升;
13时44分18秒汽轮机跳闸,ETS首出为“汽机支持轴承乌金温度过高停机(120℃)”,DEH 跳闸停机,#1、#2 主汽门关 闭;
13时44分19秒因汽轮机跳闸联启交流启动油泵,润滑油压 升至0.222MPa(报警值≤0.115MPa);
13时44分32秒运行人员手动启动交流辅助油泵,润滑油压 为0.216MPa;
13 时 46 分 09 秒投入交流辅助油泵联锁,
13 时 47 分 10 秒 投入直流事故油泵联锁;
13时48分锅炉手动MFT,
13时50分运行人员打开真空破坏 门,破坏真空停机;
13时53分22秒转速至零,运行人员多次投盘车未果,并对 现场检查发现汽轮机#6轴瓦处有钨金流出,即对汽缸进行闷缸处 理,同时进行氢气置换。
后经报请电网同意,#2机组转入B级检 修。
设备检查状况:
#2汽轮发电机解体后,发现#3、#4、#6轴承乌金磨损严重, #1、#2 轴承下瓦磨损,#5 轴承下瓦脱胎,#7、#8 轴承下瓦有局 部过热现象。
事件发生后,公司对机组检查和处理工作进行 了安排,联系设备检修人员到达现场。
3 月 12 日,组织召开了#2 机组抢修工作会议,会议确定了 抢修工作方案, 明确了B修的主要工作内容及要求。
3月13日进行了检修现场清理布置。
3月14日进行了氢气置换。
3月15日吊汽轮机、发电机化妆板。
3月16日#7、8、9瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈。
3月17日#3、4瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈。
3月18日#5、6瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈,发电机密 封瓦解体。
3 月 19 日~23 日,拆导气管、连通管搭架、连通管、低压 缸中分面螺栓等。
3月24日#1、2瓦上半解体,并检查上瓦和轴颈。
3月25日~4月4日,汽轮机B修。
4月5日#1、2瓦修复后回装、研磨。
4月8日#7、8瓦回装。
4 月 9 日~4 月 23 日#3、4、5、6 瓦修复后回装、研磨。汽 轮机B修:汽封调整、对轮找中心等。4月24日高中压汽封间隙合格验收,开始扣B低压缸。
4 月 29 日 A 低压缸开始扣缸,低-发对轮中心调整开始,主 油泵间隙调整完成。
4月30日A低压缸扣缸结束,扣缸后各轴系中心复查。
5 月 1 日开始进行油冲洗,冲洗 4 小时后翻#1-#8 瓦下瓦检 查。
5月2日拉缸,中-低、低-低对轮连接,低发中心调整完成,高中压缸猫爪垫铁置换完成。
5 月 3 日各对轮连接完成,轴承箱开始回装,高中压导汽管 螺栓装复。
5 月 4 日中低压连通管装复,各轴承回装完成,通油、投盘 车。
5 月 5 日保温装复,架子拆除,现场清理,静态试验,锅炉 点火。
5月6日汽轮机冲转,定速,并网,恢复正常运行。
【事故原因】
事件调查组对现场进行了详细的查看,询问了有关当事人, 查阅了相关记录,对事件原因分析如下:
1、 直接原因 : #2 机组因右侧中联门法兰漏汽(原带压堵漏处)烧损润滑油压低保护热工电缆,导致误发跳闸信号,机组跳闸。
2、 机组恢复过程中,在润滑油压低保护因保护电缆抢修未投入、润滑油系统油压不正常的情况下, 运行人员违反运行操作规程,擅自退出三台油泵联锁, 停运交流辅助油泵、交流启动油泵后,由于主油泵供油回路油涡轮泄漏严重,导致润滑油压低,因润滑油压低保护退出未引起跳机,最后由于轴瓦温度升高引起轴瓦温度高保护动作 跳机, 造成汽轮发电机轴瓦磨损。
3、 间接原因 :
1) 直流事故油泵硬联锁未设计
去年11月份在逐条对照《二 十五项反措》检查时,已经发现直流事故油泵未实行硬联锁,不 符合9.4.2中“汽轮机润滑油压力低信号应直接送入事故润滑油 泵电气启动回路”的要求,也列入了整改计划,但由于一直未具 备停盘车条件,未能在此次事件前完成改造。
2)联锁逻辑设计不完善
在运行人员投入启动油泵联锁后, 未能及时联启交流启动油泵,直到机组跳机后才启动,反映出 PS-9003 主油泵吸入口压力低联启交流启动油泵的联锁存在缺 陷,主油泵吸入口压力低只发3s脉冲,3s后投联锁不再起作用。跳机后联启是因为主机跳闸所致。
3)油涡轮垫子被冲毁,造成润滑油压低
对润滑油系统进行 全面解体检查发现:主油泵出口至油涡轮进口法兰处密封垫全部 冲掉,油涡轮出口至各瓦油管连接法兰处密封垫出现破损(约 20%),使得汽轮机润滑油系统压力低
4)润滑油压低保护未投入
虽然履行了润滑油压低保护退出 申请手续,但在机组恢复过程中,由于润滑油压低保护电缆仍在抢修中,导致润滑油系统出现压力低后润滑油压力低保护没有动 作跳机,最终由于轴瓦温度升高引起轴瓦温度高保护动作跳机。
【防范措施】
1、严格管理,养成“严、细、实”的工作作风。 重大操作管理人员不仅要到位,更要履行职责, “靠前把关” ;坚持四个“凡事”(凡事有人负责,凡事有人监督,凡事有章可循,凡事有据可查) , 及时发现、制止违章违规行为。
2、重视“非计划停运” 。 要从管理的高度重视非计划停运, 深刻认识到非计划停运不仅给集团公司带来经 济损失,还给集团公司的声誉带来了不良影响。
3、杜绝习惯性违章行为。 按照《运行规程》和《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》进行操作,规范“两票”内容,实施危险点分析预 控,将规章制度落到实处。
4、提高运行人员的综合素质。 特别是提高班组长 、主值的遵章守纪意识、管理能力和操作技能,消除盲目乐观思想, 要严肃认真对待每一项操作, 使安全生产始终在控、可控。
5、加强缺陷管理,积极消除缺陷。 对设备缺陷要积极创造条 件予以消除,保证设备能够健康运行。对暂时无法消除的缺陷,要制定针对性的防范措施,并具有可操作性,以防止事故的发生、扩大。
1、事故经过
某电厂 2号机组汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的300MW汽轮发电机组,锅炉为循环流化床锅炉。该机组为今年新投产的机组。2010年7月26日,该机组运行过程中因冷油器漏油,导致机组断油而烧瓦。
事故前: 负荷 177MW,主汽压力12.19MPa,主汽温度532℃,主机润滑油压0.16 MPa,主油箱油位-39mm,发电机氢压0.3 MPa,左右床压6/5KPa,床温756℃。
2010年7月26日9点37分06秒,主油箱油位-39mm,发 “ 汽轮机润滑油压低 ” 信号,主机交直流润滑油泵联启,润滑油压 0.093MPa。
9点37分15秒,主油箱油位下降至-86mm,发 “ 汽轮机润滑油箱液位低 ” 信号。
9点37分45秒,主油箱油位下降至-310mm变坏点1500mm,润滑油压0.078MPa,发 “ 汽轮机润滑油箱液位低低 ” 信号。
9点37分58秒,润滑油压0.06MPa,汽轮机润滑油压低保护动作汽轮机跳闸。就地检查发现主机润滑油冷油器六通阀大量跑油。
9点39分05秒汽轮机转速降至2790rpm,汽轮机各瓦振动:除了1X/1Y有显示为92/86mm,其它各瓦振动测点全部坏点;各瓦温度温度升高,其中#3瓦146℃,#4瓦147℃。
9点39分42秒汽轮机转速降至2470rpm,1X/1Y瓦也成坏点,1-6瓦轴瓦金属温度达129-161℃ 。
9点41分34秒汽轮机转速降至0 rpm。手动盘车,盘不动。汽轮机采取闷缸措施。
2、解体检查情况
•••
解体 3、4瓦;将发电机内部残余氢气置换完毕后,解体 5 、6瓦,拆发电机端盖、拆密封瓦, 拆除中低压联通管,法兰加堵,监视缸温差变化。分解低发对轮螺栓,进行抽发电机转子,解体低压缸工作。
解体设备的主要情况如下:
图1 4瓦上瓦
图2 4瓦轴颈
图6 发电机定子左后垫片出来
3 、解体发现的新问题
•••
由于厂家设计问题,发电机 6 瓦定位销长度尺寸不够,未能卡住轴瓦,无法起到定位作用,造成轴瓦转动。如下图所示。
4 、事故原因分析
•••
经过哈尔滨汽轮机厂、冷油器切换阀制造厂、电科院、集团公司、分公司及电厂人员查阅设计图纸和现场确认,一致认为就造成本次断油停机事故的润滑油外漏原因如下:
1 )切换阀上法兰盖紧固螺栓咬合深度不符合设计标准
切换阀上法兰阀体螺栓孔内螺纹小径尺寸实测:上部 φ11.5 mm ,深度6mm 以下为φ11.2 mm 。按照国标(GB5782) 的设计标准应为φ10.106 mm 。
而在装螺栓外径实测为 φ11.7 mm ,咬合深度单侧只有0.1mm 至0.25 mm (标准应是0.92mm ),未达设计要求,造成连接强度严重不足。见下图。
2 )螺纹有效旋合长度不够
设计图纸要求上端盖紧固螺栓规格为 M12 ×40 ,而现场实际使用螺栓规格为M12 ×24.5 ,同时图纸要求上盖厚度为15mm ,而实测厚度为16.2mm ,内螺纹工艺倒角1mm ,螺栓倒角及未承力螺纹部分2mm ,以上原因造成螺栓实际有效旋合长度约5.3mm ,与设计图纸严重不符。如下图所示。
3 )在装螺栓未按图纸要求安装弹簧垫圈
5、6QHF冷油器切换阀存在的隐患
•••
此次发生漏油事故的冷油器型号为 6QHF 。该型号的冷油器今年5 月份在该集团的某个电厂也发生过 紧固螺钉松动、脱落,造成阀蝶旋脱堵死运行油口,从而发生汽轮机断油烧瓦的事故。经分析,该型号的冷油器存在设计、制造及安装上的缺陷。见下图。
冷油器切换阀的结构如下:
6QHF 型 冷油器切换阀
1. 上阀盖 2. 手柄 3. 阀杆 4. 凸轮 5. 密封组件 6. 阀盖 7. 阀体
该切换阀在设计、制造上存在严重质量问题,隐患如下:
1)阀瓣上的密封胶圈易脱落
2)切换阀阀瓣未固定
设计上为保证切换时另一侧的阀蝶密封到位,通过旋转阀蝶定位间距后外侧用定位螺钉锁死,而内侧却没有固定,所以阀蝶在里面是可以旋转的,运行中阀瓣受油流影响会转动,会影响密封效果,震动也易引起阀内紧固件松动。
3)紧固螺钉易松动、脱落,造成阀蝶旋脱堵死运行油口。这也是该集团另一个电厂2号机今年5月份发生断油烧瓦事故的主要原因。
4)外部法兰盖紧固螺栓不符合要求,厂家没按要求配置弹簧垫圈等隐患。
6、预防措施
•••
1)对于采用 6QHF 冷油器的机组,最好能停机检查、处理。不能近期停机检查处理的机组,必须立即采取办法对切换阀上下法兰盘同时进行加固,防止机组运行中上下法兰松脱漏油。对于采用其它型号冷油器的机组,也要对照上述的问题进行检查,同时核查设计、制造及安装是否存在其它缺陷。
2 )如果近期机组有停机机会,要对阀碟和内部紧固螺栓进行焊接加固处理,拆掉胶圈;同时对上下端盖螺栓及螺孔、止动垫圈等措施进行检查,如不符合规范要求必须更换处理。
3 )在更换处理之前先暂停冷油器切换阀切换操作(已经切换在中间位置的,要把手柄固定,防止位置转动)。运行中加强润滑油温、油压变化和内部是否有振动等异常的监视检查。如运行中发生渗漏、异常变化等缺陷,必须立即停机处理。
4 )使用哈汽机组的电厂如存在上述缺陷,应尽快与厂家联系。其它型号冷油器和其它厂家的机组也应进行排查,有问题尽快与厂家联系。
5 )核查小汽机等辅机冷油器切换阀的型式,有类似问题一并采取有效措施。
6 )点检和运行人员要加强对油系统的检查,用听针、振动、测温仪等定期对六通阀等重要设备进行就地巡检和测试工作,并做好记录。
7 )结合本单位油系统设备的结构和投产后发生的各类异常,组织专业人员进行分析和讨论,制定防范措施。
8 )根据厂家提供的图纸资料,研究油系统设备的结构特性,制定详细的检查项目,完善作业指导书和运行规程。
9 )加强对油系统设备及管路连接法兰的螺栓、垫圈情况的检查。禁止运行中有渗漏油的情况,若有异常时要抓紧申请停机进行消除,要避免在线处理渗漏油缺陷的情况,避免扩大事故。
10 )排查法兰密封垫是否符合要求。落实二十五项反措关于“油系统禁止使用橡胶垫(含耐油橡胶垫)的规定”,对不符合规定的法兰密封垫、密封圈,近期抓紧更换。
11 )排查油系统阀门的安装位置、型式是否正确。
12 )全面检查汽轮机油系统(包括主机润滑油系统、EH 油系统、小机油系统)管路是否有异常振动、碰磨部位,支吊架是否有松脱现象。
13 )检查油系统各设备运行参数是否有异常。
14 )机组大、小修时,对主油箱内、外部所有设备、油管道进行外观和焊口、弯头的探伤检查,包括:各油泵、射油器出口逆止门进行重点解体检查;射油器焊口、喉部着色检查;主油箱溢油阀及流量孔板前逆止门灵活性检查;检查射油器出口逆止阀销子、调节螺栓的定位螺母是否完好等等,防止卡涩、泄漏造成润滑油系统出现异常。
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鹰眼语录:电力技术监督不牢,地动山摇,永无宁日!
来,领导们都看看: 运行人员的水平高低就体现在异常事故处理判断准确丶果断丶及时,正常调整时参数协调丶经济丶稳定,这些可不是什么培训丶管理丶监督出来的。 某些电厂 平时对运行不闻不问,一出事运行就是老背锅,这样的管理模式怎么让运行兄弟爱岗敬业?当下某些电厂早就忘了企业该有的社会属性了 !!!
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