水煤浆煤气化操作总结

2016-04-08 16:07:14 来源:中国煤化工网整理 编辑:中国煤化工网人评论

A-A+

 本总结是结合我厂的煤气化装置,就现实状况做出的结论,各地区的煤气化装置可能存在差异,在此仅做交流学习的参考!请大家批评指正,也不要忘记给我多多支持   我主要从三个经常遇到的问题做一下解说,其他的平时遇到的小问题就不再赘述了!

第一个问题,炉壁超温,这个问题也是会经常出现的,比如操作温度高,煤浆浓度变低,热偶的指示精确度,炉砖的砌筑质量,氧煤比的匹配,煤浆流量计等等一系列问题,都可能造成炉壁超温,可能是局部的也可能是大面积的!首先我们要排除仪表指示问题,到底是不是真的炉温高,一般就是看甲烷值结合捞渣机的渣样进行判断!如何判断渣样这里我还用解说吗    回过神来继续,如果是真的超温,就得采取措施,能通过操作解决的就不是问题,如果通过操作不能解决怎么办,如果是局部超温,我们这一般接氮气吹高温区,并时刻安排人去测。保证超温区域不变大,或者不再升高,否则只能停车!有一次是更换完炉砖后开车,就出现了超温,新砖啊!超温区域是拱顶和筒体连接处,这里是气化炉最薄弱的区域,正常壁温在270~290摄氏度,那次整个一圈都在300~320,最后经过判断是筒体砖和拱顶砖在受热过程中产生向上位移,两者的缝隙没有卡好,产生了通缝。因为超温没过50度,就那样坚持用了一个周期!后来准备换砖,但是再想烘炉试试能否出现奇迹,如果问题还存在,就得换,可是见证奇迹的时刻果然来了剩下的不说了。
第二个问题,就是管线堵塞,我们这经常遇到的就是碳洗塔黑水入高压闪蒸,这一段最容易堵,开工投料时堵了还好处理,因为我们在碳洗塔排污倒淋双阀之间接入了高压冲洗水堵了就冲,再加上入高闪前的黑水排放,一般也没问题。问题就是运行过程中的堵塞,开始的时候,因为这被迫停工,原因是管线堵了,抓紧处理,把管线完全切出,放空,再从碳洗塔锥底排污稍开排污阀,确定这里通畅,然后再从闪蒸角阀哪里反着往后冲,问题来了,角阀那里堵了,一开始活动角阀不起作用,现在基本确定是这里的问题了,没办法了,全是单角阀,气化炉和碳洗塔一路一个,没法切换,停了!后来检修,我们的闪蒸两套之间加了连通线,不管是哪里堵了都可以处理,倒闪蒸,排污口排放,想怎么处理就怎么处理!减少了停工频率!
最后一个问题,锁斗超温问题,这个问题困扰了我们大半年,起初是锁斗循环泵出口磨漏,更换出口阀,于是把锁斗和气化炉隔开了!就是还完阀,正想恢复集渣的时候,由于内操的操作不当,锁斗还没完全充压,就打开了集渣阀,按常理说锁斗与气化炉不满足压差条件是无法打开的,但是那次的确是来了,后开也没查清到底怎么原因开的!反正是都查了!这一开,就是一声巨响,造成,管线剧烈振动,正巧把气化炉和锁斗之间的安全阀的仪表风线震断了,安全阀紧急关闭。经过及时修复,重新投入锁斗!就在那时起,锁斗开始超温了,我们就开始查原因,是不是充压阀漏了,是不是卸压阀漏了,是不是气化炉与锁斗之间的冲洗水阀漏了,是不是充压速度过快或者过慢,还是锁斗循环量过大,或者过小,还是锁斗冲洗水罐水温高,还是锁斗冲洗大阀有泄露,这些都有可能,但是都排除了。最后锁斗温度涨到差不多120度,每次排渣卸压都会轰隆轰隆的很可怕。因为水都汽化了,温度太高了,还把破渣机的密封烧坏了,当时很严重啊无奈停车了。然后猜测是那声巨响把炉子内部构件震坏了,后开检修打开问你发现问题,也测量了~为了保险起见,把激冷环和下降管都换了,大费周折~~~~~两个月后有重新开此炉,刚开始还行,运行了没多久锁斗又超温了,,最后都把GE的请来了,他们主张把锁斗循环量降低,我们也降低了,但是没敢太低,就怕太低起不到带渣入锁斗的作用,因为之前有过一次教训,导致停车了!他们的建议也没起多大作用,只是治标不治本!之后又是费劲周折~~查原因!不是设备原因,不是操作原因,没有泄露,没有工艺参数偏离,那时什么原因,正常锁斗30-45度,为什么到90度以上???经过半年的对比,发现该套炉子中心氧流量存在问题,什么问题呢,我来解释,我们两套炉子,正常的是A炉,这套是B炉,我们把两套的中心氧流量控的差不多,这是自然的啊能理解吗?但是后开发现B套炉子的中心氧流量和A套炉子一样时,它的中心氧流量调节阀开度过大,能理解吗???也就是说A炉正常开百分之18!B炉的开度只需开到百分之12!我们被流量骗了,但是开始也没人去怀疑它。

 

  • 0
  • 0
  • 收藏

看过本文的人还看过

微信公众号

中国煤化工网微信公众号