某化肥厂变换工段变换气换热器下部膨胀节爆炸事故分析

2012-04-16 10:09:50 来源: 编辑:中国煤化工网人评论

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一、事故经过
2000 年9月,甲醇净化变换系统正处于停车检修后的开车阶段。变换炉正常接气
后,系统逐渐加量,调整工艺指标。在此过程中,变换系统传来一阵闷响,变换系统
压力迅速下降。工艺操作人员立即进行紧急停车处理。处理完毕后发现,变换气换热器 下部膨
胀节裂开一道约20cm 的口。该设备进行了约 3 天的检修恢复。运行后为带病设备,监
控运行。
二、事故原因分析
(一)变换系统停车时间较长,变换气换热器 管壳程存在温差。在开车接气过程中,因变
换炉内高温气体带入 变换气换热器 内,造成短时间内管壳程温差迅速上涨,热应力过大,引
起设备材料产生变化,超过设备的承受能力。造成设备爆炸事故。
(二)变换气换热器 制造存在缺陷,膨胀节没起到相应作用。
三、防范措施
(一)系统长时间停车后应开启变换升温系统,或先接入少量水煤气预热设备,
变换炉前放空,消除变换气换热器 温差后,再逐渐加量。
(二)严格控制操作步骤,接气开车时控制好温度、压力、生产负荷加减应缓和,
不能大开大关,避免因工艺指标波动而引起的设备事故。
(三)加强业务学习,掌握设备的结构、原理,掌握其操作技能、要点。

 

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