某化肥厂化工生产装置碳铵液槽防爆板爆炸事故案例分析

2012-04-25 10:19:19 来源:中国煤化工网整理 编辑:中国煤化工网人评论

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一、事故经过
2006 年9 月,某化肥厂尿素Ⅱ生产装置工艺三班上中班,接班时生产正常,16:55 分总控发现碳氨液槽L908 液位突升,联系仪表检查,并通知泵房、循蒸检查排放,泵房检查发现A#氨泵安全阀内漏,于 17:02 分将 A#氨泵倒至 B#,联系设备更换安全阀,17:25 分左右循蒸人员发现一段真空喷射泵压力表处出水,而且压力上升至 0.02MPa,去五楼检查,发现一段真空喷射泵垫子刺,随机蒸发下料改尿液槽,蒸发进水,更换一段真空喷射泵垫子。17:41 一段蒸发喷射泵更换完垫子后蒸发开车, 18:10 分蒸发造粒,自18:20 后水解气相分离器压力又开始逐步上升,19:26 达到0.27 MPa,19:15 一段真空又下降,一表冷下液受阻, 19:27 碳氨液槽防爆板爆,碳氨液槽液位恢复正常。
二、事故原因分析
(一)尾吸塔吸收液较少,流量偏低,导致尾吸塔结晶堵塞,吸收能力下降,导致碳铵液槽内气氨超压,是防爆板爆破的直接原因。
(二)碳氨液槽上部吸收罐未加吸收液,是导致吸收器结晶堵塞和防爆板爆破的另一原因。
(三)A#氨泵安全阀内漏,以及氨泵密封水浓度过高,置换不及时,均可导致碳氨液槽氨过多,氨气提氨水中的CO2,氨与CO2 反应形成碳铵盐结晶,是结晶堵塞的次
要原因。
(四)水解投入运行后,水解气相分离器下液直接回碳氨液槽,所含NH3、CO2 多,在一定条件下可形成碳铵盐结晶。
三、防范措施
(一)拆检防爆板发现 0.75mm 铝板有直径约 15cm 的圆洞,碳氨液槽气相去水封槽法兰及其管道堵塞白色粉沫结晶物,水封槽放空也堵塞白色粉沫结晶物(利用分析
合成尿素熔融物的方法分析含尿素3%,氨20.4%),碳氨液槽上部吸收罐处未加吸收液(现在已开),水解气相冷却器加碳铵液开度很小(现已开大),碳氨液槽上部吸收罐去放空总管管道在由北向南处堵塞严重,东西管道堵塞较轻,放空总管下部也结晶堵塞,上述管道用冷凝液疏通后恢复。
(二)循蒸岗位进一步提高认识,加强对尾吸塔吸收液的监控,防止结晶堵塞。
(三)泵房岗位倒解吸泵时随时向尾吸泵出口串液,并检查碳铵液槽吸收器的吸收液供应情况,确保吸收液供给。
(四)总控岗位随时注视低压、水解气相分离器的压力及碳铵液槽液位的变化,发现调节阀开度增大或压力过高,碳铵液槽液位突然升高,立即通知排查碳铵液槽吸
收液和尾吸塔吸收液。
(五)各岗位加强联系,培养异常情况的判断与处理能力,特别是总控岗位,生产异常时要根据异常现象,联系各种曲线变化趋势,综合判断,其它有关岗位密切配
合,将事故消灭在萌芽状态,确保系统安全、稳定运行。
(六)水力喷射改造时,向尾吸塔设置洗涤液支流,补充尾吸塔吸收液。

 

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